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汽車主減速器選墊技術分析研究

2021-06-08 09:58:56鮑益智
傳動技術 2021年1期
關鍵詞:測量分析

鮑益智

(上海納鐵福傳動系統有限公司,上海 201315)

0 前言

汽車主減速器裝于分動器之后,變速器動力通過分動器總成傳遞給中間傳動軸,然后從中間傳動軸通過主減速器總成傳遞給半軸,最終分配動力至后驅動輪。主減速器總成裝配過程中,主、被動齒輪是否嚙合良好,是影響汽車后橋主減速器的裝配質量好壞的一個重要因素[1]。正確選擇墊片,以保證主、從動齒輪間的合適的嚙合間隙,是提高主減速器裝配質量的關鍵之一[2]。因此,主、從動齒輪之間必須保證良好的裝配位置,方能使兩齒輪嚙合傳動時沖擊噪音小,磨損均勻。本文立足于主減速器選墊技術分析研究,通過分析主減速器裝配尺寸鏈,得出選墊問題的影響因素。在上述分析的基礎上,對測量系統的測量能力進行改進優化,并優化選墊反饋系統。

1 主減速器選墊原理.

1.1 主減速器的結構分析

圖1為某款主減速器總成裝配圖,主減速器總成主要由殼體、小齒輪(15)、圓錐滾子軸承(20&21)、差速器總成(16)、角接觸球軸承(22)、調整墊片(23&24)、油封(7&9)等零件裝配而成。由圖可知,差速器兩端分別裝配兩個角接觸球軸承以及調整墊片(23&24),小齒輪上裝配了兩個圓錐滾子軸承,兩個軸承之間裝有彈性隔套和調整墊片。

圖1 主減速器總成裝配圖Fig.1 Assembly drawing of the rear drive unit

1.2 主減速器總成裝配工藝分析

在裝配工藝方面,主減速器總成裝配線綜合了齒輪相關尺寸測量,殼體相關尺寸測量,小齒輪安裝距離測量、墊片選擇、軸承壓裝、預載荷檢測、齒輪側隙測量、齒接觸斑點檢測、氣密性檢查等工序。裝配線集成各種關鍵工藝方法于一體,測量精度要求高,裝配工藝難度大。

在上述各種工藝內容中,零件相關尺寸測量和墊片選擇是關鍵的工序[3]。零件相關尺寸測量結果是否準確,直接影響墊片選擇是否合適,進而影響主減速總成的預載荷、齒接觸以及齒間隙,并最終決定其綜合運轉性能。

1.3 主減速器選墊尺寸鏈計算介紹

尺寸鏈示意圖如圖2所示,建立墊片T1、T2、T3的尺寸鏈公式:

圖2 尺寸鏈示意圖

T1=L4-(L2-MDR)

(1)

T2=L3+L5-L1-T1

(2)

T3=H2-H1-52.84

(3)

式中,

H1:軸承端面至小齒輪端面的距離;

L2:差速器齒輪端面至軸承端面的距離;

L1:差速器兩個軸承端面的距離;

H2:殼體軸線至小齒輪軸承座端面距離;

L4:殼體軸承至差速器軸承座端面距離;

L3:殼體端面至差速器軸承座端面距離;

L5:殼蓋端面至軸承座端面距離。

由上述分析可知,整個尺寸鏈中,調整墊片為補償環。裝配完成時,軸承處于預緊狀態,通過T1、T2墊片調整主、被齒輪的軸向位置,通過T3墊片調整小齒輪安裝中心距,進而保證齒嚙合以及齒間隙。因此,選擇合適的墊片厚度,對保證整個RDU的性能具有至關重要的作用[4]。

2 主減速器選墊影響因素分析以及優化

2.1 選墊影響因素分析

主減速器選墊系統通過測量總成中影響裝配精度的零部件尺寸,如軸承端面至齒輪端面的高度、軸承座軸承安裝面至殼體軸線的距離、調整墊片的厚度等,運用尺寸鏈原理,選擇調整墊片保證齒間隙裝配精度,因此選墊系統相關測量設備可以說是整個主減速器裝配的關鍵技術。

通過對主減速器裝配過程中影響裝配尺寸鏈的相關因素分析,得出了齒間隙不合格的影響因素,詳見表1。由于各個測量系統本身具有測量誤差,這些測量誤差最終影響到齒間隙控制的穩定性,操作員工需要根據經驗定期調整選墊系統補償系數。

表1 選墊影響因素

2.2 選墊相關問題優化

由上述分析可知,主減速器裝配過程中選墊存在多項影響因素[5]。本文針對關鍵影響因素進行分析研究,改進了墊片測量系統、小齒輪和差速器以及殼體測量系統,提高相關測量系統的測量能力。

測量系統相關改進內容如下:

(1)定義5S標準,組織員工進行培訓,提高測量零件以及測量工裝的清潔度;

(2)針對齒輪相關尺寸測量設備:改進設備結構并提高定位精度,定義該設備的定位精度要求并定期測量;更換測量工裝底座,定義工裝平面度要求并定期檢測;改進測量針頭結構,提高測量針頭的使用壽命,改善針頭磨損的問題,定義測量針頭的壽命并定期檢查;

(3)針對殼體測量設備,改進芯軸工裝,將其改進為脹緊結構,減少測量誤差。

另一方面,針對選墊反饋系統,通過大量的試驗分別分析三種墊片厚度變化對齒間隙的影響,如圖3所示。根據分析結果,只增加T2或者T3墊片厚度,齒間隙變小;只增加T1墊片厚度,齒間隙變大;T1和T2墊片厚度的變化對齒間隙影響程度大于T3墊片。通過上述試驗數據,建立墊片調整經驗數據庫,優化了選墊反饋系統。

圖3 墊片厚度變化和齒間隙的關系

3 效果分析與驗證

按照上述優化方法進行改進后,操作員工通過墊片反饋系統定期調整選墊系統補償系數,測量設備通過精確測量相關尺寸選擇墊片,并優化墊片組合,極大地提高了主減速器總成的裝配質量。

3.1 測量系統的改進效果分析

為了驗證測量系統的改進效果,分別對改進前后的測量設備進行測量系統能力分析。以L2尺寸的測量為例,選取同樣的零件,分別記錄改進前與改進后的重復性測量結果。如圖4所示,菱形標記點(下側)為改進前的測量數據,十組測量結果波動較大,最大值與最小值的波動在0.03 mm。正方形標記點(上側)為改進后的重復測量結果,測量結果波動在0.01 mm之內,測量結果比較穩定。

圖4 測量設備重復性結果

以測量系統能力分析的GR&R結果為例,通過測量系統改進,GR&R得到明顯改善。改進前后的GR&R對比如下表所示:

表2 改進前后測量能力 GR&R對比

3.2 返工率效果分析

根據質量數據反饋,該方法提高了選墊效率,降低了因選墊問題引起的齒間隙返工,返工率低于國外相同產品。

表3 改進前的返工率數據

表4 改進后的返工率數據

4 結論

(1)本文的選墊優化技術已應用于公司的主減速器裝配線上,實踐表明該方法可以降低主減速器裝配的返工率,提高了裝配效率以及裝配質量;

(2)為后續裝配線上高水平測控技術與裝備的開發奠定了基礎,持續提高公司的產品質量,實現裝配能力的同步提升。

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