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基于改進磁鏈函數的無刷直流電機低速換相策略研究*

2021-04-30 07:46:30文家燕羅文廣
電機與控制應用 2021年4期

許 安, 文家燕,, 羅文廣

1.廣西科技大學 電氣與信息工程學院,廣西 柳州 545006;2.廣西科技大學 廣西汽車零部件與整車技術重點實驗室,廣西 柳州 545006)

0 引 言

無刷直流電機(BLDCM)因為其結構簡單、功率密度高、易于控制而廣泛應用于各個行業,且其無位置傳感器控制使電機可以應用于高溫、有強腐蝕氣體等惡劣工況中。因此,BLDCM的無位置傳感器控制備受研究人員關注。

文獻[1-5]分別使用了反電動勢過零法、反電動勢積分法、狀態觀測器法、磁鏈估計法及高頻脈沖注入檢測法對轉子的位置進行估計。前4種方法受電機轉速的限制,低速時效果不佳;高頻注入檢測法僅適用于凸極電機,應用范圍受限。文獻[6]構建了一個與轉速無關的函數,該函數稱為磁鏈函數,通過設定一個閾值并與函數值進行比較,得出電機換相時刻。理論上該函數與速度無關,但實際上函數值會受到噪聲的影響產生數值波動,尤其是在電機低速運行時。文獻[7]通過一種離線標定的補償方式減小換相誤差,但誤差是隨機的,因此該方法在實際應用中的可靠性還需考量。文獻[8]通過滑動平均濾波器來抑制噪聲,但是考慮到增加窗口長度會造成嚴重的相位滯后,因此噪聲抑制效果并不明顯。文獻[9]提出了一種帶積分結構的磁鏈函數,通過對線反電動勢積分,消除原磁鏈函數中的微分項,在一定程度上抑制了噪聲,同時采用一階低通濾波器(LPF)抑制初值誤差與零漂,取得了不錯的效果,但是一階LPF只能抑制零漂,不能消除,并且該方法還需要進行相位補償和額外的延時處理,造成了更多的計算和一定的換相誤差。文獻[10]取消了磁鏈函數中的微分項,簡化了計算,在穩態時具有不錯的效果,但是當電機受到干擾時會有誤換相的可能。文獻[11]使用一種自適應補償的手段,提高電機高速運行時換相的準確性。文獻[12]對磁鏈函數低速時的可靠性及高速時的精確性進行了分析與改進,雖然結果良好,但軟硬件較復雜,限制了磁鏈函數的應用范圍。

從結構上看,磁鏈函數非常適合用于BLDCM的低速換相策略,但函數的數值波動嚴重削弱了其可靠性。為此,本文在文獻[9]的基礎上采用帶通濾波器(BPF)消除偏置誤差,避免延時;同時引入一種新型換相判斷機制,抑制數值波動帶來的影響,保證了換相的可靠性。

1 磁鏈函數誤差分析

1.1 磁鏈函數的構造和換相原理

通過文獻[6]可得磁鏈函數(以下簡稱G函數)的表達式如下:

(1)

(2)

(3)

式中:hab、hbc、hca為線線反電動勢;uab、ubc、uca為線電壓;iab、ibc、ica為相電流之差;fab、fbc、fca為線線反電動勢函數;R為相電阻;L為相電感;ke為反電動勢常數;ω為轉子角速度;θ為電角度。

理想的磁鏈函數波形如圖1所示。在換相點(CP)附近函數值從正無窮跳變為負無窮,具有類似反比函數的特性,因此可以利用這一特性進行換相點檢測。傳統的做法是設定一個閾值,然后與G函數的絕對值進行比較,當某個時刻的函數絕對值大于閾值時即為換相時刻。理論上G函數與轉速無關,再此該方法可以適用于整個轉速范圍。

圖1 理想磁鏈函數與換相信號波形

1.2 磁鏈函數的誤差分析

理想的G函數可以準確表示出換相點附近的特征,但若考慮實際工況的約束,函數會因電流、電壓噪聲產生巨大的數值波動,影響換相點的判斷,導致換相提前甚至誤換相,嚴重削弱了系統的魯棒性。由文獻[7]可知,G函數主要受電流噪聲的影響,故本文重點討論轉速、電流噪聲與G函數的關系。

以Gbc_ab(θ)為例,根據式(2)可得G函數的誤差表達式:

(4)

其中,dhbc和dhab分別由式(5)、式(6)得到:

(5)

(6)

式中:Ts為采樣周期。

為了使分析更貼合實際,需得到一個真實電流噪聲的分布。本文通過試驗測得電機相電流的波形,如圖2所示。

圖2 相電流示波器采樣波形

通過MATLAB工具箱,計算出電流的均方根誤差σ=0.005 6 A,結合該均方根誤差和式(4)~式(6),得到G函數在換相點附近的3σ誤差分布圖,如圖3所示。其中:R=1 Ω,L=0.3 mH,Ts=0.2 ms,ke=3.39 mV·r-1·min。

圖3 G函數誤差分布

由上述討論可知,雖然電流噪聲很小,但G函數仍會在換相點附近產生巨大的誤差,并且隨著電機轉速的降低,誤差會進一步增大。可以從以下3個方面說明該問題。

(2)G函數中含有微分項,會引入額外誤差,并且該誤差受采樣頻率的影響,采樣頻率越高所帶來的數值波動越大;

(3) 當θ趨近換相點時,有fab→0,導致式(4)中2項系數趨于無窮大,并且該特性會強化第1點的影響,造成數值的巨大波動。

其中,第3點是G函數固有的性質;第1點和第2點是導致G函數數值波動的主要原因,單純通過抑制噪聲來減小磁鏈函數的誤差是不夠的。因為再小的噪聲仍會被放至很大,所以需要從函數的結構上對其改進。

2 換相策略的改進

2.1 帶積分結構的磁鏈函數

從上述分析結果可得,因噪聲的存在,磁鏈函數的準確性與轉速息息相關,限制了G函數在低速場合中的使用。因此,為了減小噪聲對G函數的影響,文獻[9]提出了一種帶積分結構的磁鏈函數(以下簡稱F函數),具體表達式如下:

(7)

(8)

(9)

式中:λab、λbc、λca為電機線轉子磁鏈,即λab=λa-λb,λbc=λb-λc,λca=λc-λa。

因為轉子磁鏈是一個正負交替變化的周期函數,所以必然存在零點,這意味著F函數也存在跳變的過程,如圖4所示。從圖4可以看出,磁鏈波形過零點時刻,就是F函數的跳變時刻。與G函數判斷不同的是,F函數的換相時刻需要在檢測出跳變點后,延時30°電角度,這是因為F函數對線反電動勢進行了積分。積分雖然改變了相位,但消除了微分項,從結構上避免了函數對噪聲的放大,使F函數更加平滑。與G函數相比,F函數具有更小的數值波動,可以獲得更準確可靠的換相點。

圖4 線轉子磁鏈函數、F函數及換相信號

2.2 純積分模型的優化

從式(7)~式(9)可知,F函數存在積分結構,故必然存在零漂和初值誤差的問題。為了消除其帶來的不利影響,需要對純積分模型進行優化。結合文獻[13-15]的內容,本文采用BPF代替理想積分器,具體表達式如下:

(10)

式中:μ、ωn為濾波器參數。

圖5 BPF Bode圖

圖5為BPF的Bode圖。由圖5可知,通過對ωn的選取可以得到BPF的中心頻率,通過μ的選取可以得到不同帶寬和相位特性。若選擇ωs=ωc(其中ωs為電機電角度頻率,ωc為BPF中心頻率)則有零相位改變,即λab與fab同相位,此時無需30°電角度延時,一定程度上減小了換相誤差;若增加μ,可以得到更大的帶寬以及更平緩的相位變化,減小μ則有更窄的帶寬、更劇烈的相位變化。值得一提的是,雖然采用BPF會使磁鏈波形產生畸變,但是該策略有效實施只需要磁鏈過零點的信息。本文中,采用實時調節BPF中心頻率的策略,使ωs與ωc相等,得到一個零相位滯后的磁鏈過零點時刻,無需額外的相位補償即可保證相位的精度。

2.3 換相點判斷

低速時G函數受噪聲的影響,產生巨大的數值波動,而傳統換相點判斷方法是將G函數的絕對值與閾值進行比較,得出換相時刻。相比較而言,F函數對噪聲不敏感,波形相對平滑,如文獻[9]所示,可采用符號的改變作為換相點判斷的依據,提高換相點判斷的準確性。然而前者會因為數值波動造成換相的提前或者誤判,后者會受到微小數值波動的影響,存在誤判的可能。因此,為了提高判斷的可靠性,本文提出了一種新的判斷機制,即采用一個新變量X替換對F函數或G函數數值的直接判斷,同時動態調節閾值,緊跟電機運行狀態,避免誤換相的發生。X的定義為

(11)

閾值TH的動態調節

式中:T為采樣周期;Ap為第p個導通周期內全部采樣時刻的集合;N為一個大于1的正整數;F為Fab_ca、Fbc_ab、Fca_bc三者之一,根據不同的扇區選取不同的磁鏈函數,選擇的順序可參考表1,同時|F[i]|≤U,U為一個合適的正數;α、β為權重系數。

表1 F函數與扇區

換相點的判斷方法為,在第p個導通周期內,判斷X[p]是否大于TH[p]。如果為真,則進行換相;如果為假,則繼續保持原狀態。

變量X的本質是對F函數的積分,積分的存在進一步抑制了F函數的數值波動,大大降低了誤換相的可能。雖然在理論上一個換相周期內F函數對電角度的積分是不存在的,但是由X[p]的定義可知,對F函數限幅后,在理論上,X[p]在轉速不變的情況下是一個定值,因此可通過判斷X[p]的大小得出換相點位置。通過式(12),使得閾值TH能夠在不同速度下自動匹配到一個合適的值,防止誤換相的發生。

3 仿真試驗

表2 BLDCM參數

圖6 G函數與F函數對比結果

圖6(a)為施加噪聲的相電流波形,圖6(b)為G函數與F函數的波形。可以看出,在電流噪聲的干擾下,G函數的數值呈現出巨大的波動,這與誤差分析的結果一致。而F函數的波形相對平滑,說明F函數可以抑制噪聲的影響,擁有更準確的換相信息。

圖7(a)為基于LPF的定子磁鏈波形,圖7(b)為基于BPF的定子磁鏈波形。可以看出,前者不能消除初始磁鏈誤差,因此各相定子存在一個直流偏置并且無法消除,這會導致磁鏈過零點的提前或者滯后,從而造成換相誤差。而BPF可以消除由初始誤差造成的直流偏置,減小直流偏置對磁鏈過零點時刻的影響,從而提高換相精度。

然后驗證基于BPF的F函數換相策略的效果。Simulink仿真框圖如圖8所示。在不同的轉速和負載下,將霍爾信號與由F函數得到的換相信號進行對比。通過多次仿真和調節,得到α=0.53,β=0.11。

圖7 磁鏈波形

圖9為電機轉速ω=60 r/min,負載從10 mN·m(電機額定負載的10%)變為20 mN·m條件下的仿真結果。圖9(a)為相電流波形,圖9(b)是F函數、F函數CP和霍爾CP波形,圖9(c)是電機轉速與負載波形。從圖9(b)可以看出,通過實時調節BPF的中心頻率,能夠獲得一個準確的換相時間點并且無需30°電角度的延時,而且函數CP信號與霍爾CP信號幾乎趨于一致。當負載從10%跳轉至20%時,換相時間并未受到明顯影響,仍具有較高的準確性,說明該策略在低速時可以很好地抑制噪聲,并且能夠在一定的擾動下獲得精確的換相點。

圖9 60 r/min仿真結果

圖10為電機轉速ω=120 r/min,負載從40%變為80%條件下的仿真結果。從圖10可以看出,穩態時,系統能夠準確識別出換相位置,同時,當電機受到較大的負載波動時,F函數CP與霍爾CP有一個較小的位置誤差,但是仍可以保證電機的穩定運行,說明該策略擁有較強的抗干擾能力。

圖10 120 r/min仿真結果

圖11為電機轉速120 r·min,80%負載下,F函數與換相信號的局部放大圖。不可避免地,在某些情況下,F函數在換相點附近仍存在數值波動,若采用符號跳變的判斷機制存在誤換相的可能,但是從圖11可以看出,本文中的判斷機制可以準確識別出換相時間點,說明該機制擁有良好的可靠性。

圖11 F函數、F函數CP與霍爾CP的局部放大

4 結 語

(1) 針對磁鏈函數對電流噪聲敏感問題進行深入分析。結合分析結果,采用一種含有積分結構的新型磁鏈函數替代原磁鏈函數,以達到減小函數值波動的目的。

(2) 通過BPF替換積分器,消除了零漂和初值誤差問題,同時通過調節BPF的中心頻率,避免了額外的延時和相位補償,間接減小了換相誤差。

(3) 采用一種新型的換相點判斷機制,通過對F函數的限幅和積分,減小數值波動的影響,同時通過對閾值的動態調節,使其能夠匹配不同的電機運行狀態,避免誤換相。

通過MATLAB/Simulink進行仿真驗證。結果表明,與G函數相比,F函數在換相點附近具有更小的數值波動,并且該換相策略可以在低速、電流噪聲干擾、負載干擾的條件下,獲得準確可靠的換相信號。

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