戴亦宗,張歆伊
(1.揚州市職業大學,江蘇 揚州 225002;2.揚州大學,江蘇 揚州 225001)
服裝制造業的基本作業流程為生產車間制造→分揀人員分揀→倉儲→物流運輸。在一些大型服裝加工企業中,不同的款式和數量需要發往不同的門店和供應商,都需要高效分揀來提高工作效率。服裝行業已經開始應用服裝吊掛物流傳輸系統,這些系統通常與射頻識別技術相結合,可以對服裝物流各個環節進行自動化數據采集,如服裝揀貨、服裝分包、物流監管、終端收貨、物流追蹤等。但是,在服裝吊掛傳輸系統中,服裝在主軌道上運行到倉儲區需要人工干預,下架、搬運需要大量人力,效率較低,因此設計一種服裝分揀系統下架機構,將輸送主導軌與各倉儲部門進行有效連接,可使服裝在第一時間下架進入倉儲,滿足流水線作業,進一步減輕操作人員工作量,提高服裝吊掛系統的工作效率。
如圖1 所示,自動下架系統機械結構由導向裝置與自動下架器兩部分組成。導向機構結構由前導桿安裝板、后導桿安裝板、前導桿和后導桿連接構成。前導桿和后導桿均由斜桿段和直桿段構成。前導桿與后導桿的斜桿段呈V形夾角,兩者之間直桿段相互平行[1]。標簽過渡板導向移動于兩導桿之間,通過該機構可以調節主軌道輸送過程中的衣服標簽位置。移動過程中標簽將正對掃碼器,可使掃碼器有效識別服裝上的電子標簽,杜絕了漏讀缺陷,提高了系統容錯率。

圖1 下架裝置機械結構
自動下架器由下架頂桿、安裝支架、下架桿和下架氣缸組成,各規格服裝通過掃描識別后控制下架氣缸發生動作,由氣缸輸出軸的直線往復運動,帶動轉桿和道閘板進行轉動,從而使道閘板與下架桿頭部形成閉合或斷開。當道閘板與桿接頭斷開時,服裝隨掛架由主軌道移動進入下一個下架機構繼續處理。當道閘板與桿接頭閉合時,服裝直接從當前的下架桿進行下架處理[2]。由于下架桿與主導軌帶有傾斜角度,可使服裝直接進入到與當前下架桿相連的倉儲車間中,通過下架機構可以將生產車間與輸送主導軌進行有效連接,使服裝在第一時間下架進入倉儲車間,滿足流水線作業。
系統由基于485通信的RFID讀卡器、PLC主控制器、上位機組成,如圖2所示。各站點衣服讀卡識別器為從站,當衣服通過各從站點時,讀卡器讀取衣服電子標簽數據,將衣服代碼485通信傳輸給PLC主站[3],對比該站點收集衣服代碼,發出指令給從站,從站讀卡器輸出控制繼電器驅動電磁閥,使氣缸運動,衣服下架,同時PLC將信息傳輸至上位機,實現企業生產過程的信息化管理。

圖2 電氣控制電路框架
各種款式、型號的衣服在不同站點進行電子識別,對于是否在該站點下架進入倉儲,設計了衣服電子標簽,采用非接觸式IC 卡,又稱“無觸點IC 卡”或“智能卡”。它將芯片和微型天線封裝于標準的P V C卡基內,通過無線電波或電磁場感應實現芯片與讀卡器之間的交互通信,具有可讀寫、可加密、容量大等優點。每個衣架都有自己的IC卡電子標簽,站點可獲取每個衣架衣服信息并上傳至主站,從而做出相應動作[4]。
工控設備感應式讀卡器基于RS485通信,采用標準MODBUS協議RTU模式,12~36 V寬電壓供電,讀寫距離10 cm。PLC主站給讀卡器發出讀卡指令,當帶有IC卡標簽的服裝進入下架站點,讀卡器檢測到有卡,PLC再次發出指令讀取IC卡內扇區數據,PLC接收到數據進行比對,控制下架機械裝置運行。
PLC主站硬件系統如圖2所示,主單元FX3U-16MR,擴展板卡FX3U-485ADP-MB,可作為主站或從站,通信速度達 19.2 kbps,最多可連接16個從站,支持MODBUSRTU/ASCII,通過 ADPRW 指令存取,與讀卡器通信時,串口參數:19200,N,8,1,主站站號為1,通信延時:0,通信延時應答可修改,功能碼:03H、06H、10H(十六進制)。
三菱FX系列的PLC系統軟件內已封裝了Modbus協議,如圖3所示,編程時只需對系統特殊數據寄存器D8400-D8416 賦相應的值,設定通信參數,在MODBUS通信設定中,使用特殊輔助繼電器M8411,將LD M8411作為接點的MOV指令[5]。

圖3 通信設定初始化
如圖4所示,對通信端口初始化后,對下位機讀卡器進行參數設置,采用循環詢問方式,判斷帶有電子標簽的衣服是否通過站點,然后發送指令給讀卡器讀取衣服編碼到寄存器中,PLC讀取寄存器。

圖4 讀卡程序
服裝在主導軌上運輸,通過自動下架裝置自動下架,并讀取衣服編碼信息至上位機,效率高,使生產車間的成品服裝能夠及時進入倉儲,滿足流水線作業,減輕了操作人員工作量,提高了倉儲效率。