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煤泥干燥技術(shù)在塔拉壕選煤廠的應(yīng)用

2021-03-12 07:06:44張永飛
煤炭加工與綜合利用 2021年1期
關(guān)鍵詞:煤礦工藝

張永飛

(內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)

1 概 述

塔拉壕煤礦隸屬于內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司,位于東勝煤田,行政歸屬鄂爾多斯市東勝區(qū)塔拉壕鎮(zhèn),煤礦面積42.620 8 km2。根據(jù)國土資源部儲(chǔ)量評(píng)審備案證明,該礦煤炭資源保有儲(chǔ)量為87 656 萬t。設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力為600 萬t,服務(wù)年限76.9 a。井田內(nèi)含可采煤層6層,為低灰、特低磷、低硫的不粘煤、長焰煤。

選煤廠生產(chǎn)系統(tǒng)工藝為:200~13 mm塊煤重介淺槽分選,13~3 mm末煤重介旋流器分選,3~0 mm弛張篩脫粉后摻入末精煤。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為:洗塊煤分級(jí)地銷,洗末煤除滿足煤制油用煤外其余地銷,煤泥壓濾后地銷,矸石外排。

自投產(chǎn)以來,由于該礦區(qū)煤炭變質(zhì)程度低、內(nèi)水高、硬度低、易風(fēng)化,以及井下大型綜采設(shè)備的使用,煤泥含量達(dá)到6%以上。高產(chǎn)月份,日產(chǎn)煤泥達(dá)4 000 t,平均發(fā)熱量10.46 MJ/kg,由于壓濾煤泥自身高水分、高粘度、易堵塞等特點(diǎn),平均銷售價(jià)格僅5 元/t;在礦井遇到斷層或搬家倒面時(shí)期,煤泥熱量降到6.28 MJ/kg,銷售困難。因此,選煤廠煤泥處理已經(jīng)成為制約煤礦正常生產(chǎn)的核心問題。

2 煤泥干燥工藝的選擇

為了選擇適合塔拉壕煤泥特點(diǎn)的處理工藝,選煤廠進(jìn)行了大量的調(diào)研工作,對(duì)常見的幾種干燥方法進(jìn)行了比較,見表1。

從工藝技術(shù)角度,輸送管干燥工藝只適合煤泥水分低于30%,且管路易堵;蒸汽回轉(zhuǎn)管式干燥,煤泥和熱煙氣間接接觸,安全性能高,但熱效率低,干燥后煤泥水分下降少,且投資成本相對(duì)較高,小時(shí)處理能力相對(duì)較小;流化床干燥煤泥水分大時(shí)影響處理效果,更適合于粗粒煤的脫水;真空射流干燥為最先進(jìn)的干燥方式,安全性高,環(huán)保效果好,但處理量小,投資大,后期噸煤運(yùn)營成本是滾筒干燥的2倍;高溫回轉(zhuǎn)滾筒干燥,熱效率高,高溫?zé)釤煔夂兔耗嘀苯咏佑|,適用于塔拉壕選煤廠生產(chǎn)的壓濾濕煤泥(0~0.25 mm,水分41%左右),從處理能力和效果方面考慮,高溫回轉(zhuǎn)滾筒干燥是目前為止煤泥干燥比較成熟的工藝。經(jīng)過論證,以及各種工藝現(xiàn)場煤泥干燥試驗(yàn)結(jié)果,塔拉壕煤礦煤泥干燥采用滾筒干燥方式。

表1 常見干燥方法對(duì)比

3 塔拉壕煤泥干燥工藝特點(diǎn)

3.1 煤泥干燥工藝流程

煤泥干燥工藝流程見圖1。

圖1 煤泥干燥工藝流程

3.2 尾氣處理流程

尾氣處理流程見圖2。

在傳統(tǒng)滾筒干燥工藝的基礎(chǔ)上,選用了專門用劣質(zhì)煤泥作為燃料的高溫?zé)煔夥序v爐,供熱穩(wěn)定可控,爐膛溫度由700~1 100 ℃可調(diào)。沸騰爐的燃燒方式不同于鏈排爐和手燒爐及煤粉爐,它是用干燥后的煤泥為燃料,由可控的機(jī)械勻速送入爐膛的布風(fēng)板上;再由可控的鼓風(fēng)機(jī)將壓力空氣通過布風(fēng)板上的風(fēng)帽射入爐膛,托起顆粒狀的燃料和爐料使其在爐膛中“流態(tài)化”燃燒,加上燃料不斷相互碰撞裂解使燃燒進(jìn)一步深化至燃盡為此,所以燃燒得更徹底、更完全;并且可以控制給煤和進(jìn)風(fēng),使燃燒供熱具有良好的機(jī)電一體化控制性;一般爐型中無法燃燒的高灰分、低熱值的燃料,在沸騰爐中可穩(wěn)定燃燒并達(dá)到高燃燼度。它的氧化物生成少,易固硫脫硫,有很大的環(huán)保優(yōu)勢。排煙中的有害物質(zhì)少,NOx生成量很小,在燃用劣質(zhì)高硫煤時(shí),可使用石灰石固硫,使燃料中的硫以固態(tài)方式排出而不至于行成SOx的污染,脫硫率60%以上。

圖2 尾氣處理流程

4 應(yīng)用效果分析

干燥處理后的煤泥呈黃豆粒大小(圖3),從根本上解決了壓濾煤泥粘度大、易成堆粘結(jié)、堵塞運(yùn)輸系統(tǒng)等問題。煤泥干燥后有效降水12%,發(fā)熱量提高2.09~3.35 MJ/kg。

5 經(jīng)濟(jì)效益

從表2可知,相比濕煤泥直接銷售,干燥后的煤泥如果單獨(dú)銷售,年利潤為:

1370-324-612=434(萬元)

相比濕煤泥直接銷售,煤泥干燥后,摻入末精煤銷售,年利潤為:

30677-324-27885-612=1856(萬元)

圖3 干燥后的煤泥

綜上所述,煤泥干燥項(xiàng)目的建設(shè)和投入使用,不僅解決了制約煤礦生產(chǎn)的環(huán)保問題,而且豐富了產(chǎn)品結(jié)構(gòu),創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

表2 年銷售收入計(jì)算

6 結(jié) 語

在煤炭行業(yè)形勢嚴(yán)峻的大背景下,對(duì)煤泥的利用是煤炭企業(yè)增加利潤增長點(diǎn)和提高市場競爭力的一個(gè)重要手段,在這種情況下,能提高煤炭副產(chǎn)品附加值的煤泥干燥技術(shù)無疑是一個(gè)有效辦法。目前國內(nèi)的煤泥干燥技術(shù)各有千秋,企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的情況,綜合對(duì)比,量體裁衣,選擇最適合自己的干燥技術(shù)。

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