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超臨界燃煤機組除渣系統優化改造效益分析

2021-03-12 07:06:46圳,周
煤炭加工與綜合利用 2021年1期

李 圳,周 朋

(山西兆光發電有限責任公司,山西 霍州 031400)

山西兆光電廠2×600MW常規燃煤發電機組鍋爐為超臨界參數變壓直流爐,屬于單爐膛、一次再熱、平衡通風、露天布置、固態排渣、全鋼構架、全懸吊結構的Π型鍋爐。兆光600 MW機組3號鍋爐燃燒后灰渣中大渣含量相對偏高,同時由于燃煤市場影響,目前鍋爐燃用煤種發生很大變化,實際燃用煤種較設計煤種煤質較差,鍋爐排渣量增加較多,瞬時最大排渣量達50 t/h以上(原除渣系統一、二級鋼帶機設計最大排渣量 35 t/h),嚴重偏離原設計鍋爐最大排渣量。

由于一、二級鋼帶機出力不足,鍋爐運行中經常出現關閉鋼帶機擠壓頭狀況,大量灰渣堆集在鍋爐冷灰斗里,對鍋爐整體承重帶來很大的安全隱患;原一、二級鋼帶機兩套輸渣系統結構復雜,日常維護量非常大,維護費用較高。

兆光電廠二期2×600MW機組于2019年初實施了除渣系統節能改造。3號機系統于2019年2月16日投入運行。

1 設備概況

兆光電廠二單元2×600MW機組除渣系統鋼帶機參數如下:一級鋼帶機型號GPZS14;輸送能力10~30 t/h;鋼帶有效寬度1 400 mm;傾斜角度27°;二級鋼帶機型號GPZS12;二級鋼帶機設計輸送能力10~35 t/h;鋼帶有效寬度:1 200 mm。目前燃用煤種情況下,正常平均渣量30~40 t/h,機組高負荷情況下,磨煤機煤量約360 t左右,渣量約50 t左右,遠大于一、二級鋼帶機的設計出力。

二級鋼帶機鋼帶有效寬度1 200 mm,比一級鋼帶機有效寬度1 400 mm偏小,同時二級鋼帶機傾角32°,大于一級鋼帶機27°的傾角,造成運行中二級鋼帶機回渣量相對較大,出力明顯小于一級鋼帶機。

2 改造內容

2.1 干渣機改造

拆除原一級、二級鋼帶機,安裝鱗斗式干渣機、碎渣機設備,重新安裝1臺新干渣機系統,見圖1和圖2。目前3號鍋爐燃用煤質為摻燒煤,發熱量3 500 kCal/kg(14.6 MJ/kg)左右,硫分2.5%以內,易結焦,灰分40%~50%,與設計煤質偏差較大(附表1)。平均渣量40~50 t/h,最大渣量 80 t/h左右,新改造干渣機系統保證出力可調,正常出力為60 t/h,最大連續出力為100 t/h。

表1 3號鍋爐燃用煤煤質與設計煤煤質比較

圖1 網帶式干渣機驅動方式

圖2 鱗斗式干渣機驅動方式

2.2 渣倉整體移位改造

渣倉及鋼支架高度約27 m,設備整體利舊。本次除渣系統改造,需要將原渣倉移位約30 m。因此,基礎需要重新澆筑。在新渣倉基礎澆筑及完成后用350 t汽車吊將渣倉整體移位至新基礎。本次渣倉利舊改造只更換渣倉卸料控制柜及布袋除塵器,其余設備全部利舊。

2.3 渣倉基礎改造

渣倉基礎土方開挖,回填土夯實后制作模板并進行綁扎,最后進行混凝土澆筑,養護時間10 d。

2.4 改造亮點

(1)鱗斗式干渣機輸渣能力強,鱗斗容積大,出力較網帶式干渣機提升 2 倍以上。原鋼帶機邊板高度100 mm,鱗斗邊板高200 mm,底面結構由平面改為曲面,適合煤種灰渣量大的干渣機。

(2)鱗斗式干渣機輸送帶主體為沖壓曲面結構,可存細灰,適于大傾角輸送(調研國內輸送角度最大可達45°,兆光3號鍋爐此次改造傾角38°),解決現有二級鋼帶機因角度過大返灰嚴重的問題,同時也解決現場位置受限必須采用大傾角問題。

(3)簡化干渣機系統,取消清掃鏈系統,鱗斗式干渣機其輸送是由雙鏈條和承載板組成,采用自清掃機構,不設單獨清掃鏈減少故障點,檢修維護量少,結構簡單;更換檢修方便,對工人操作要求低。

(4)優化干渣機輸送帶冷卻系統,原鋼帶機鍋爐底渣冷卻采用爐膛負壓吸入空氣進行冷卻(側面及頭部多處冷卻口),鱗斗式干渣機冷卻風量由頭部調節風門進行控制,能根據鍋爐的排渣量自動調節,且不影響鍋爐的燃燒,最大冷卻空氣量不超過鍋爐燃燒空氣量的1%。干式排渣機在設計出力60 t/h時運行,其排渣溫度低于100 ℃,在最大出力100 t/h 時運行,其排渣溫度低于150 ℃;在各種工況下,干式排渣機殼體溫度應保持在50 ℃以下。

(5)增加鱗斗式干渣機尾部冷卻風門。調試運行期間,新鱗斗式干渣機連續發生三次卡澀停運故障,經現場分析研究,干渣機停運主要原因是由于尾部積渣嚴重造成。針對兆光電廠燃用煤質灰分中矸石粉含量偏高、密度大、細度低特點,對新干渣機尾部進行改造,增加冷卻風門、攝像頭監視等措施。運行中當發現尾部有積渣趨勢,可及時打開冷卻風門,增加負壓吸力,同時提高干渣機驅動電機頻率,徹底解決運行中干渣機卡澀故障,也為生產廠家設備升級改造提供了新的方向。

(6)優化干渣機驅動電機運行頻率,干渣機驅動電機采用變頻電機,最高可在50 Hz頻率下運行。經過兆光電廠一年來運行總結,可通過干渣機頭部灰渣溫度和尾部積渣工況進行控制:正常工況干渣機控制35~45 Hz頻率下運行,當干渣機頭部灰渣溫度高于140 ℃,尾部存在部分積渣時,可增至50 Hz頻率運行,待干渣機運行正常后,再調整至35~45 Hz頻率下運行。大大降低了干渣機運行能耗,提高了機組經濟效益。

圖3 改造前干渣機尾部冷卻風門

圖4 改造后干渣機尾部冷卻風門

圖5 干渣機尾部冷卻風門改造前后對比

3 改造后系統性能指標分析

3.1 引風機電流

改造后相對于改造前引風機電流有明顯降低,電流平均降低15 A左右,尤其在80%負荷時最明顯,電流降低59 A。

3.2 氧量

改造后比改造前氧量平均降低1%左右,尤其負荷越低越明顯,50%負荷時能比改造前降低1.8%左右,75%負荷以下改造前后偏差都在1%左右。由于電力市場裝機容量過剩,電量不足,機組長期在80%符合以下運行,因此節能效果更加明顯。

3.3 分隔屏壁溫

改造前后不同負荷下,分隔屏最高與最低壁溫偏差明顯;負荷越低,偏差值越大;50%負荷時,改造前偏差值35 ℃,改造后27 ℃,偏差值減少9 ℃。同時分隔屏壁溫改造后比改造前降低10 ℃,保證了蒸汽的受熱均勻,減少爆管概率。分隔屏壁溫偏差負荷越低越明顯,70%負荷以下,溫度偏差在8 ℃左右。

3.4 燃燒器擺角

燃燒器擺角在改造后比改造前低6°,減少了火焰中心,提高了水冷壁的輻射熱,減少了沖刷分隔屏的概率,提高了鍋爐的效率。

3.5 負荷跟蹤狀況

改造前,由于干渣機影響,機組只能帶300 MW負荷,計劃負荷只是中調給的最低負荷計劃,無法達到計劃負荷。改造后,干渣機運行正常,全天負荷跟蹤狀況良好,曲線平穩,未出現因干渣機故障影響機組負荷情況,最高負荷偏差按1 h計算,偏差主要原因是煤質影響所致。

4 系統改造后經濟指標分析

4.1 負荷

選取 2018 年5月、6月兩個月運行狀況(除去6月23日—7月19日長期故障影響負荷情況),平均每月影響負荷約5 379.5 MW。

根據雙細則考核規定,每萬千瓦時電考核200元,每月平均考核537.95(kW·h)×0.02萬元/(kW·h)=10.759萬元,2019年2月3號爐干渣機改造完成后,全年未發生干渣機影響負荷情況,運行狀態良好。

4.2 節能

鱗斗干渣機耗電量為30 kW·h。由于本次改造采用一步進倉的鱗斗干渣機,因此,取消了一級清掃鏈電機,二級鋼帶機電機,二級清掃鏈電機。一級鋼帶機電機額定功率為15 kW,一級清掃鏈電機為2.2 kW,二級鋼帶機電機為15 kW,二級清掃鏈電機為2.2 kW。

可計算得到原鋼帶機耗電量為34.4 kW·h。鱗斗干渣機耗電量為30 kW·h。故鱗斗干渣機比原鋼帶機節省電量為4.4 kW·h;每月可節省電量約3 168 kW·h。

4.3 維護費用

4.3.1 原一二級鋼帶機

(1) 日常維護費用:下托輥維修更換約15件/a,上托輥維修更換約5件/a,輸送帶更換約20 m/a。清掃鏈組件20 m/a。液壓站液壓油更換400 L/a。減速機用油更換60 L/a。液壓系統換向閥更換約4件/a。液壓系統管接頭更換維護。攪拌機葉片維修更換10件/a。布袋除塵器濾袋更換10件/a。每年維護費用約50萬元。

(2)大修費用:輸送帶使用壽命約2 a,整體更換費用約180萬元(兩級干渣機),大修期5 a需更換2次,共計約360萬元,頭尾鏈輪更換維護約14萬元(兩級干渣機)。輸送帶輪系的維修更換,預計約60萬元。總計約434萬元。

4.3.2 新干渣機

(1)日常維護費用:下托輥維修更換約15件/a,上托輥維修更換約5件/a,鱗斗夾片更換約20件/a。液壓站液壓油更換400 L/a。減速機用油更換60 L/a。液壓系統換向閥更換約4件/a。液壓系統管接頭更換維護。攪拌機葉片維修更換10件/a。布袋除塵器濾袋更換10件/a。每年維護費用約5萬元。

(2)大修費用:鱗斗使用壽命約5 a,整體更換費用約110萬元,頭尾鏈輪更換維護約7萬元。鱗斗輪系的維修更換,預計約 35 萬元。總計約152 萬元。

因此,僅維護費用對比,新干渣機比原鋼帶機每年節省45萬元。

5 系統改造投資與效益分析

5.1 鱗斗干渣機總投資

此次3號鍋爐輸渣系統設備改造、安裝總投資 543萬元。

5.2 系統改造后節能效益

(1)3號鋼帶機改為鱗斗干渣機后可節電4.4 kW·h,按上網電價為0.332元/(kW·h)計算,每年節省電費為1.26萬元。

每年外排渣影響負荷節省的費用(除去成本及財務等85%費用),根據“4.1改造前后影響負荷情況”分析,選取 2018 年5月、6月兩個月運行數據,平均每月影響負荷約5 379.5 MW,按上網電價為0.332元/(kW·h)計算,每年可節省電費321.48萬元。

(2)維護費用平均每年節省費用約45萬元,每年節能效益367.74萬元。

5.3 回收年限

不考慮漏風、負荷考核、環保等因素影響,僅從電機容量降低、外排渣負荷影響和維護費用影響等方面節能收益考慮,投資回收年限約1.5 a。

6 結 語

兆光公司3號機組干渣機系統改造于2019年2月16日投入運行,設備連續運行一年半左右,未發生一次由于干渣機原因引起的系統故障,改造后技術節能環保效果明顯,為同類機組干渣機系統改造提供了可借鑒經驗。

(1)改造后干渣機出力更大,輸灰效率更高,運行更穩定,并解決了原鋼帶機負荷高時打滑的問題,大大減少了設備維護成本和運行成本。

(2)改造后,大幅度降低了鍋爐底部漏風現象,尤其是低負荷情況更加明顯,300 MW負荷狀況下,爐膛出口氧量下降1.82%,鍋爐燃燒更加經濟,對鍋爐燃燒和脫硝運行非常有利。

(3)改造后,由于系統穩定,設備從一、二級鋼帶機系統改為1臺干渣系統,系統大為簡單,節能效果明顯,僅考慮設備節能、外排渣影響電量節能、維護費用節能三個方面,每年可節省367.74萬元,根據投資費用考慮,回收年限1.5 a。

(4)干渣機改造技術節能環保效果明顯,徹底解決了原鋼帶機頻繁故障引起的粉塵及爐渣污染問題,適合大范圍推廣。

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