劉利明,陳大明,柳 驍,李 昊
(1.哈爾烏素選煤廠;2準能選煤廠,內蒙古 鄂爾多斯 010300)
哈爾烏素選煤廠為特大型露天礦選煤廠,加工能力達到30.0 Mt/a。選煤工藝為塊煤重介淺槽分選,結合露天礦分優劣煤層開采,其中A系統主要洗選優煤,B、CD系統加工6上、6下劣煤。由于露天礦6上、6下原煤灰分波動較大,洗選系統分選密度難以適時調整,經常造成矸石帶煤率超標。由于缺少煤質變化規律性分析,生產現場的分選密度調控一直沒有具體指導方向與參數,未形成一套整體細化的理論體系,沒有數據支撐,全憑經驗進行調控,無法保證密度調節的準確性和指導性,存在資源浪費、生產能力利用不充分的問題。加之以往規定每月對矸中帶煤比例進行一次化驗檢測,由于檢測頻率不高,無法隨時利用矸中含煤指標指導現場實際生產,存在工藝調節不及時、洗選過程盲目的問題。基于以上問題,有必要通過試驗研究,采用數理統計,建立數學模型,結合煤質特征,合理確定分選密度,用于指導實際生產。
通過對B、CD系統不同原煤中的矸石進行采樣化驗,得出矸石帶煤率。收集統計采樣期間B、CD系統原煤發熱量,制作原煤發熱量分布柱狀圖,觀察圖示,總結試驗原煤發熱量的置信區間。利用多組采樣試驗數據分別繪制2條不規則平滑曲線,初步代表現場生產過程中矸石帶煤率與生產密度的關系及趨勢,利用試驗中匯總的幾組數據,計算出實際矸石帶煤率與分選密度的函數關系,將此函數圖像表示出來,應與手繪2條不規則曲線相吻合,其斜率以及曲線走向應該基本一致。最后令函數中的f(x)即矸石帶煤率不超過5%,求x即分選密度的取值范圍,得出試驗最終結論。
哈爾烏素選煤廠共有3套洗選系統,其中A系統洗選1號破碎站的6中煤,屬于優煤,發熱量高、矸石含量低,密度要求長期保持在1.85±0.05 g/cm3,排矸較少,因此A系統不參與此次試驗,不做采樣。B系統、CD系統分別洗選6上、6下煤,煤質具有較高的不穩定性,屬于劣煤,因此分別對B、CD系統進行采樣化驗。
為確保采樣代表性,B系統和CD系統實行分系統單獨運行停機采樣方式。確定采樣系統后,單系統單獨運行30 min以后,整套系統重載停機,901矸石帶式輸送機物料全部來自單系統,且留樣物料正常,符合現場采樣條件,組織人員進行901矸石帶式輸送機多點斷面采樣,分別對901機頭、機尾、機中部進行采樣。采用停機采樣法,從停止的膠帶機上取出一全橫截段作為子樣,能夠確保所有粒級都采到,橫截段取自各部位倆托輥架中間部分。
由于露天礦原煤發熱量高低會直接影響選煤廠矸石帶煤率,原煤發熱量越高,矸石帶煤率越低,反之亦然。因此試驗需要對矸石采樣時間段的原煤發熱量進行統計,最終給出試驗結果對應原煤發熱量試用范圍。研究決定從煤質信息管理系統中查詢對應時間段701原煤帶式輸送機上快樣檢測結果,作為試驗期間的原煤發熱量進行分析。
收集15組采樣數據及毛煤發熱量后分別制作“CD系統矸石帶煤率檢測結果表”、“B系統矸石帶煤率檢測結果表”、“原煤發熱量統計結果表”。
CD系統矸石做7組采樣,試驗數據詳見表1。

表1 CD系統矸石帶煤率檢測結果
B系統矸石做8組采樣,試驗數據詳見表2。

表2 B系統矸石帶煤率檢測結果
原煤發熱量統計結果見表3。

表3 原煤發熱量統計結果
表1中有4組矸石帶煤數據超過5%,分選密度分別為1.704 g/cm3、1.689 g/cm3、1.648 g/cm3、1.604 g/cm3,觀察發現,分選密度越低對應的矸石帶煤率越高;有3組矸石帶煤率未超過5%,其分選密度分別為1.707 g/cm3、1.752 g/cm3、1.801 g/cm3,說明分選密度越高對應矸石帶煤率越低。分析表1可知,CD系統矸石帶煤率在 5%時,實際生產密度應介于1.700~1.710 g/cm3之間。表2中有1組矸石帶煤數據超過5%,其分選密度為1.612 g/cm3,有7組矸石帶煤率未超過5%,其分選密度分別為1.713 g/cm3、1.723 g/cm3、1.740 g/cm3、1.742 g/cm3、1.752 g/cm3、1.762 g/cm3、1.803 g/cm3,觀察發現,分選密度越高對應矸石帶煤率越低。分析表2可知,B單雙系統矸石帶煤率在 5%時,實際生產密度應介于1.650~1.710 g/cm3之間。
表3中共有12組數據,其中原煤發熱量處于14.23~15.06 MJ/kg之間有1組數據,原煤發熱量處于15.06~15.90 MJ/kg之間有2組數據,原煤發熱量處于15.90~16.74 MJ/kg之間有5組數據,原煤發熱量處于16.74~17.57 MJ/kg之間有2組數據,原煤發熱量處于17.57~18.41 MJ/kg之間有2組數據。觀察發現,此次試驗過程中原煤發熱量大多在15.06~17.57 MJ/kg之間。
通過觀察不同煤種的試驗數據發現,重介淺槽工藝中分選密度與矸中帶煤率有密切關系,實際生產分選密度越低,矸石中夾雜精煤越多。為了研究這兩項指標間的具體關系,結合試驗結果繪制矸石帶煤率與分選密度關系曲線圖,見圖1、圖2。匯總原煤發熱量繪制柱狀圖、曲線圖見圖3、圖4。

圖1 CD系統試驗結果曲線

圖2 B系統試驗結果曲線

圖4 原煤發熱量推導曲線
通過圖1可以看出,CD系統矸石帶煤率與淺槽分選密度成類直線型增長,分選密度降低矸石帶煤率逐步提升。
通過圖2可以看出,B系統在淺槽分選密度由1.803 g/cm3降到1.762 g/cm3時矸石帶煤率反而出現了輕微下降,當分選密度小于1.713 g/cm3時成指數型增長。
通過圖3可以看出,試驗過程中原煤發熱量主要集中在15.06~17.57 MJ/kg,結合圖4發現,當發熱量處于15.06~17.57 MJ/kg時,曲線圖符合正太分布,即滿足日常原煤發熱量規律。
總結圖3、圖4可以認定此次試驗對原煤發熱量在15.06~17.57 MJ/kg之間的分選密度調控具有指導意義。
總結發現,由試驗數據繪制的2條矸石帶煤率與淺槽分選密度關系曲線圖基本滿足實際原則,但還存在一定誤差,不能作為指導生產的實際結論,因此需要計算矸石帶煤率與淺槽分選密度的函數,給出函數關系建立數學模型。
5.2.1 建立CD系統矸石帶煤率與分選密度的函數關系
通過整理計算表1中各數據得出函數如下:
f(x)=P1x+P2
P1=-40.8
P2=74.6?f(x)=-40.8x+74.6
式中,x——淺槽分選密度,g/cm3;
f(x)——矸石帶煤率,%。
由此函數繪制平滑曲線,見圖5。

圖5 CD系統試驗結果推導曲線
“選煤廠煤質管理辦法”中嚴格要求選煤廠洗選產品煤中夾矸率不得超過5%。即f(x)=-40.8x+74.6中令f(x)≤5%,解得:x≥1.71。
通過函數關系推導試驗結論:CD系統分選密度在不低于1.71 g/cm3時,矸石帶煤率不高于5%。
5.2.2 建立B系統矸石帶煤率與分選密度的函數關系
通過整理計算表2中各數據得出函數如下:
f(x)=a×xb
a=2.384×106
b=-24.93?f(x)=2.384×106×x-24.93
式中,x——淺槽分選密度,g/cm3;
f(x)——矸石帶煤率,%。
由此函數繪制平滑曲線圖見圖6。

圖6 B系統實驗結果推導曲線
“選煤廠煤質管理辦法”中嚴格要求選煤廠洗選產品煤中夾矸率不得超過5%。即f(x)=2.384×106×x-24.93中令f(x)≤5%,解得:x≥1.69。
通過函數關系推導試驗結論:B系統分選密度在不低于1.69 g/cm3時矸石帶煤率不高于5%。
為保證哈爾烏素選煤廠分選劣質煤矸石帶煤率不高于5%,在原煤發熱量介于15.06~17.57 MJ/kg的置信區間時,要求B系統淺槽分選密度不得低于1.69 g/cm3,CD系統淺槽分選密度不得低于1.71 g/cm3。
針對B系統分選密度調節給出指導意見:采用降密度提高商品煤發熱量方法時,由函數關系曲線圖可知,B系統分選密度低于1.70 g/cm3后矸石帶煤率將出現指數型增長,較小的分選密度變化就會導致矸石帶煤率大幅度增加,分選密度高于1.70 g/cm3時,降低分選密度矸石帶煤率緩慢增加并未超出指標。理論上可以最大提升發熱量的分選密度為1.69 g/cm3。
針對CD系統分選密度調節給出指導意見:觀察CD系統矸石帶煤率與分選密度函數關系曲線圖發現,矸石帶煤率隨分選密度的降低穩步提升,并未出現明顯拐點,但是斜率較大,因此CD系統不建議大幅度的降低分選密度來達到提升發熱量的目的。理論上可以最大提升發熱量的分選密度為1.71 g/cm3。
此次試驗原煤發熱量置信區間為15.06~17.57 MJ/kg,當原煤發熱量小于15.06 MJ/kg或大于17.57 MJ/kg時,試驗結論將不具有指導性。
通過矸石帶煤檢測試驗推導出的結論對哈爾烏素選煤廠的B、CD系統重介淺槽工藝的調節具有一定指導意義,淺槽分選密度的精準控制可保證矸石帶煤率的穩定合格,最終實現生產過程中分選密度的合理調節,為分選密度下限設定了一個標準,保證精煤的充分回收,提高商品煤發熱量。同時減少矸石帶煤率,降低資源的浪費,為選煤廠提質增效做出有力的貢獻。