王 靖,胡 畔,焦曉東,王 偉,趙炳建
(中國石油 四川石化有限責任公司,四川 彭州 611930)
中國石油四川石化公司對二甲苯裝置于2014年建成投產,包含歧化、異構化、吸附分離和二甲苯分餾4 個單元。歧化單元設計進料量為112t·h-1。原催化劑采用國外某公司T 型催化劑,2018 年裝置停工檢修期間,更換為中國石化上海石油化工研究院(以下簡稱上海院) 研發的HAT-099P 型歧化催化劑,裝填量為35t。至今已在滿負荷下穩定運行34個月,性能良好。
歧化單元原料為甲苯和碳九芳烴(以下簡稱C9),通過設置進料中甲苯與C9比例不同的4 種工況,收集和分析數據,研究歧化單元產品組成及數量,探索HAT-099P 型歧化催化劑在進料組成變化和產品之間的對應關系,繼而在歧化單元高負荷實際運行中,通過調整歧化反應進料比例,最大程度增產苯或二甲苯產品,優化產品分布,提高經濟效益,促進對二甲苯裝置挖潛增效,更好地適應市場變化。
歧化反應中最基本的化學反應是通過烷基轉移將甲苯與C9轉化成為苯和二甲苯產品。理論上,歧化單元的產品分布是進料中甲基-苯環之比的函數,如果進料中甲基-苯環的比例發生變化,反應生成物中苯和二甲苯的比例也隨之變化。
HAT-099P 型歧化催化劑設計進料中甲苯與C9的比例為6∶4。
HAT-099P 型歧化催化劑的物性指標見表1。

表1 物性指標Tab.1 Physical property indexes
HAT-099P 型歧化催化劑的工藝條件見表2。

表2 工藝條件Tab.2 Process conditions
根據催化劑廠商提供的催化劑性能指標,在表2 所示工藝條件下,HAT-099P 型歧化催化劑的反應總轉化率不小于46%,總選擇性不小于90%,其中二甲苯選擇性不小于65%,歧化苯純度大于等于99.9%,催化劑壽命大于4 年。
實際生產中,在歧化單元102%負荷、反應條件不變的情況下,設置進料中甲苯與C9比例不同的4種工況。具體數據見表3。

表3 工況設置Tab.3 Setting of working conditiongs
由表3 可以看出,4 種工況下歧化單元的負荷、進料量、反應條件均為固定參數,只有反應進料組成是變量。反應進料組成中甲苯和C9的比例規律性改變,對此4 種工況下的產品數據進行分析。
4 種工況下歧化反應生成物組成數據見表4。

表4 反應生成物組成數據Tab.4 Composition data of reaction products
從表4 可以看出,隨著進料中甲苯的含量逐漸降低、C9含量逐漸增加,反應生成物中苯含量逐漸降低,二甲苯含量逐漸增加。
由此可知,可以通過調整歧化反應進料中甲苯和C9的比例,改變歧化反應產物中苯或二甲苯的含量,達到增產苯和二甲苯產品的目的。
根據4 種工況下歧化反應生成物組成數據,進一步分析4 種工況下歧化反應轉化率、選擇性等性能指標及產品數據。相關數據見表5。

表5 歧化反應性能指標及產品的數據Tab.5 Disproportionation reaction perfornance index and product data
由表5 可以看出:
(1)4 種工況中,反應總轉化率的差別不大,說明在反應溫度、反應壓力、氫純度等反應條件不變的情況下,反應總轉化率和進料比例的關聯度不高;
(2)進料中C9含量逐漸增加,反應產物中苯的選擇性逐漸降低,二甲苯的選擇性逐漸升高。通過調整歧化反應進料中甲苯和C9的比例,改變反應產物中苯或二甲苯的選擇性,繼而調整反應生成物中苯或二甲苯的產量。
使用上海院HAT-099P 型歧化催化劑后,對二甲苯裝置歧化單元已連續穩定運行34 個月。根據轉化率變化情況,反應溫度由340℃提升至362℃,提升幅度不大。總體運行狀況符合性能指標要求,催化劑壽命情況符合預期。
國外某公司的T 型歧化催化劑和上海院HAT-099P 型歧化催化劑費用數據對比見表6。

表6 催化劑費用數據對比Tab.6 Comparison of catalyst cost data
由表6 可以看出,在一個使用周期內,使用HAT-099P 型歧化催化劑可節約費用296 萬元,是更加經濟的選擇。
隨著市場行情的波動,當苯的市場效益較好時,可將歧化反應進料中甲苯和C9的比例調整為6.5∶3.5;當PX 的市場效益較好時,可將歧化反應進料中甲苯和C9比例調整為5∶5。
舉例說明:
(1)2021 年3 月下旬,苯的市場價約為6320 元·t-1,PX 的市場價約為6700 元·t-1。在這個市場行情下,將歧化反應進料中甲苯和C9比例調整為5∶5,可比采用設計進料比例時多產生974.8 萬元·a-1的效益。
(2)2021 年6 月中旬,苯的市場價約為7700 元·t-1,PX 的市場價約為6500 元·t-1。在這個市場行情下,將歧化反應進料中甲苯和C9比例調整為6.5∶3.5,可比采用設計進料比例時多產生5703 萬元·a-1的效益。
根據HAT-099P 型歧化催化劑實際使用情況,歧化單元最高負荷可提升至110%。高負荷運行下,通過靈活調整歧化反應進料比例,可進一步增加歧化單元的綜合效益。
(1)通過調整歧化反應進料中甲苯和C9的比例,可以改變歧化反應產物中苯或二甲苯的含量,達到增產苯和二甲苯產品。
(2)在反應溫度、反應壓力、氫純度等反應條件不變的情況下,反應總轉化率和進料比例的關聯度不高。
(3)當苯的市場效益較好時,可將歧化反應進料中甲苯和C9比例調整為6.5∶3.5,以增加苯產品產量;當PX 的市場效益較好時,可將歧化反應進料中甲苯和C9比例調整為5∶5,以增加二甲苯產量。
(4)高負荷運行下,通過靈活調整歧化反應進料比例,可進一步增加歧化單元的綜合效益。