苗卿





【摘 要】 山西某礦8105工作面頂板煤層中存在硬度較大的砂巖,導致頂板無法正常垮落。文章基于工作面圍巖壓力試驗,采用離散元軟件UDEC數值模擬,進行了現場水力壓裂切頂試驗。結果表明:1.切割角度為10°時,切割效果最佳;2.水力切割鉆孔間距設置為10m可滿足卸壓要求;3.水力壓裂切頂技術實施完成后,回采14-16m區間段,頂板正常垮落;水力壓裂切頂卸壓技術可以有效解決堅硬頂板不能正常來壓的問題,研究結果可為類似工程問題提供參考。
【關鍵詞】 堅硬頂板;數值模擬;現場實施;效果考察
【中圖分類號】 TD327.2 【文獻標識碼】 A 【文章編號】 2096-4102(2021)06-0001-03
礦井頂板事故一直嚴重威脅礦井安全生產,頂板堅硬導致放頂煤層開采過程中頂板無法按照設計步長正常垮落,隨著開采長度不斷增大,應力達到堅硬頂板彈性極限便會突然垮落,形成沖擊地壓,對綜放工作面支架設備及人員造成巨大損傷,后果不堪設想。李文龍研究發現,進行水力壓裂切頂技術時,脈沖式動壓水致裂效果更好;程曉強教授研究發現,在綜采面頂板實施靜壓水,隨著時間推移,頂板產生了膨脹;郭偉研究發現,切頂技術在燕家河煤業10103綜采面沿空留巷中實施效果比較好,有效解決了沿空留巷頂板無法卸壓的問題;戚福周博士研究了高應力沿空留巷切頂卸壓圍巖變形的問題,研究結果表明,切頂卸壓在高應力沿空掘巷掘進過程中,有效控制了留巷圍巖變形的問題。綜上所述,切頂卸壓技術的應用具有一定的廣泛性。山西某礦頂板巖層比較堅硬,無法正常垮落,本文擬采用實驗室試驗、數值模擬及現場驗證等手段,進行堅硬頂板綜放工作面水力壓裂切頂研究,以期達到綜放工作面頂板正常垮落的效果。
1礦井工作面概況
山西某礦核定產能120萬t/a,礦井為高瓦斯礦井,目前回采至8105工作面,主采煤層為8#煤層。8#煤層平均厚度5m,直接頂板為泥巖,厚度3.4m,其次為砂巖和粉砂巖;底板為泥巖、細砂巖。煤層頂底板巖石特性如表1所示。8105工作面走向長度1987m,切眼長度178m,工作面采用走向長壁放頂煤采煤法,一次采高3m,放頂2m。工作面區域結構簡單,無大型構造。
根據煤層頂板巖性情況判斷,砂巖為堅硬頂板,會影響頂板正常垮落,威脅8105工作面正常放頂煤開采。
2 煤巖樣品力學試驗
在工作面位置取煤樣和巖石樣本進行實驗室參數測定,主要完成三軸壓力測試,采用DDL500電子式萬能試驗機。壓力機壓力設置為0-70MPa,壓力逐漸增大。煤樣機試驗過程如圖1所示,測得基本參數如表2所示。
3 頂板切頂數值模擬研究
根據目前8105工作面頂板情況分析,工作面放頂過程中出現頂板過硬、頂煤無法正常垮落的現象。為解決以上問題,現擬采用水力壓裂切頂卸壓技術對煤層堅硬頂板進行切割,為確定切割角度,現采用UDEC軟件進行數值模擬研究。UDEC軟件是一款離散元軟件,可以模擬出巖石破裂的過程。數值模擬參數來源于實驗室研究,具體巖性參數見表2所示。
采用UDEC建立的數學模型進行采空區不同切角數值模擬,根據現場力學測試,頂板承受的應力為120MPa,模型底板、左側、右側均固定約束,在數值載荷下,分別在工作面進行水力壓裂切頂,模擬得出在不進行水力壓裂措施下,以及切割角度分別在0°、10°、20°情況下,模型應力變化及垮落的情況,模擬結果如圖2所示。
由圖2可知,在不水力切割的情況下,采空區正常垮落時,整體會出現延后現象,且堅硬頂板在采煤工作面上切眼位置無法正常垮落,極容易產生頂板事故;切割角度為0°時,由于切割位置為采煤工作面上方,有效影響范圍較小,容易產生上覆巖層直接豎直垮落,無法形成緩沖作用;切割角度為10°時,上覆堅硬頂板可以正常垮落,且垮落周期短,不影響安全生產;切割角度為20°時,工作面垮落位置整體趨向于采空區,垮落巖體較多,垮落周期更短,不符合綜放面安全回采放頂周期要求。
綜上所述,切割角度為10°時,頂板可以滿足工作面正常垮落要求。
4 水力壓裂切頂卸壓技術實施及效果考察
根據模擬研究結果,頂板切割角度為10°,現在8105工作面實施該技術。該工藝實施步驟為:打鉆→水力壓裂→封孔。
根據水力壓裂技術工程研究結果可知,水力壓裂技術單個鉆孔有效影響范圍為5m,因此設計鉆孔間距為10m。鉆孔設計圖如圖3所示,鉆孔參數如表3所示。
施工完成后對工作面放頂步長進行了考察,考察結果如圖4所示。
現場每20m實施一排鉆孔進行過水力切頂,切頂角度為10°,通過水力切點后,對每次來壓時掘進距離進行統計,統計結果顯示,基本回采14-16m時,頂板即可正常放頂,未出現頂板無法正常垮落的現象。
5 總結
為解決堅硬頂板無法正常垮落問題,文章以山西某礦8105工作面為研究對象,進行了數值模擬研究,實施了水力壓裂切頂技術,進行了后期效果考察,得出以下結論:
數值模擬研究結果表明,切頂角度設為10°時,效果最佳,可以有效放頂;
現場實施完成水力壓裂鉆孔17個,每20m實施一組,實施完成后頂板正常垮落,當回采距離達到14-16m區間范圍內,頂板均可正常垮落。
水力壓裂切頂卸壓技術的有效實施,解決了堅硬頂板無法正常垮落的問題,研究成果對其他相關礦井頂板災害治理有一定指導意義和現實意義。
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