文/黃超慧
(責任編輯:龐永厚)
隨著煤炭資源開采的日益減少,薄煤層的安全高效開采成為了我國煤礦企業關注的焦點。平煤股份四礦在薄煤層開采過程中,存在著采面高度低、條件差,人員不能直立作業,勞動強度大等難題,迫切需要薄煤層綜采工作面實現無人自動回采,將工人從高危的生產環境中解放出來。平煤股份四礦從薄煤層智能化工作面論證、綜采設備配套選型和智能化控制系統幾個方面對薄煤層智能化工作面的建設進行了深入研究,對設備的選型設計和配套參數進行細致分析,對控制系統的智能化功能進行了創新和完善,建設了既有一定生產能力,又能適應復雜生產環境的薄煤層智能化工作面。該薄煤層智能化工作面的建設,實現了減員提效,智能化遠程控制和安全高效生產的目標,為薄煤層綜采自動化設備的推廣和同類薄煤層的智能化開采提供了有利參考。
平煤股份四礦位于平頂山礦區中部,1955年11月建礦,1958年8月1日投產,現核定年生產能力224萬噸。投產60多年來,礦井由單一水平開采變為多水平開采,由低瓦斯礦井變為煤與瓦斯突出礦井。特別是四礦可采區域呈南北狹長走向,再加上四組煤層同時開采,采區上、下重疊布置,主要進、回風巷斷面變形量高達50%以上,開采垂深在850m以上,回采工作面客觀上面臨著高瓦斯、高地壓、高地溫;通風難、運輸難、提升難、供風難、供水難、行人難的安全發展瓶頸。
己15-23090工作面位于己三采區東翼中部,己15煤層厚度1.0~2.0m,平均煤厚1.45m。煤層賦存穩定,基本頂為細粒砂巖,厚6~12m,厚層狀。直接頂為粉砂與粉砂質泥巖互層,厚3.5~5.5m,層狀。基本底為粉砂質泥巖,厚2.5~7.0m,團塊狀。直接底為泥巖,厚1.5~2.5m,碎塊狀。呈緩傾斜單斜構造,煤層傾角5°~12°,平均煤層傾角9°。正斷層22條,其中13條大于1m的正斷層,落差1.1~4.4m。工作面設計采長148m,走向1966m,可采走向1870m,可采儲量74萬噸。
根據該工作面地質條件,經過充分論證,采煤機選用上海天地MG2×250/1200-WD采煤機,該采煤機機面高度890mm,每個滾筒由兩臺250KW的截割電機驅動,高度低、功率大,能夠適應己15-23090工作面煤層薄、斷層構造多的復雜地質條件。
運輸設備采用平煤神馬機械裝備集團河南重機公司的SGZ900/800刮板運輸機,該運輸機針對薄煤層降低了機頭、機尾高度。
液壓支架選用平煤神馬機械裝備集團河南礦機有限公司ZY6800-10/20D電液控支架,乳化液泵站集中供液系統選用浙江中煤機械科技有限公司BRW500/37.5泵站水處理及集中供液系統,電液控系統選用德國marco公司pm32-ifc智能化系統。
此外,采用SZZ-800/315轉載機、ZY1100型轉載機邁步自移裝置、ZT17500-16/30D機巷端頭支架2組共4架、ZC4000-15/28風巷垛式超前支架80架等設備。設備配套時為保證工作面兩端的破底及拾煤效果,采用了抬高運輸機銷排中心高度的措施,配套后采煤機機面高996mm。
己15-23090薄煤層智能化綜采工作面由液壓支架電液控制系統、采煤機控制系統、運輸子系統、工作面人員定位系統、工作面視頻系統、泵站集中供液系統、組合開關監測系統、設備檢修預警系統、地面分控中心系統等10個子系統組成。如圖1所示。
在順槽監控中心采用vistwo軟件控制平臺,工作面綜采設備通過數據傳輸平臺和控制平臺相連接,在液壓支架電液控制系統與采煤機控制系統實現全面跟機自動化的基礎上,將電液控制系統與液壓支架視頻監控系統相結合,通過監控中心遠程操作對液壓支架進行干預,實現工作面設備運行狀態和環境狀態監測,依據數據分析基礎和預警報警機制,滿足復雜環境下液壓支架的自動化、智能化控制。
平煤股份四礦己15-23090薄煤層智能化綜采工作面設備主要具有以下功能。
(1)液壓支架電液控制系統可以實現鄰架單動控制、隔架控制、自動跟機移架控制、成組支架動作控制、工作面頂板圍巖耦合等多項功能。同時,通過人員定位卡自動閉鎖附近液壓支架、劃定工作面安全區域并進行警示,三角煤區域斜切進刀和端頭支架、轉載機一鍵自移,根據壓力監測數據實現礦壓分析及頂板周期來壓的預警等功能。此外,可監測液壓支架高度、壓力、行程劑傾角等各項參數,并根據生產情況、視頻監控進行遠程調節。
(2)運輸子系統利用華寧集控設備實現自動控制、點動控制,實現在集控中心遠程控制刮板運輸機、轉載機、破碎機一鍵啟停;具有實時監測三機運行狀態、電機和減速器的運行參數(油溫、油位、軸承溫度、冷卻水溫度、流量)及工作面運輸機閉鎖、語音通訊等功能。

圖1 智能化系統架構圖
(3)采煤機控制系統實時采集工作面相應位置上的采高、傾角、俯仰角、速度、方向等信息,并以5cm為間隔做即時映射,并生成截割曲線模型。采煤機實現集控中心一鍵啟停和可視化遠程控制、記憶截割,以及監測油溫、油位、電壓、電流、通訊狀態及故障信息。利用紅外/編碼器/RFID射頻定位+慣導技術精確位置,繪制采煤機位置曲線,通過在自動化主機上輸入工作面高度修正值的方式來獲取與工作面相適應的采割曲線。通過圖像識別及慣性導航系統對工作面刮板運輸機、液壓支架曲線進行校直,實現采煤自動化。
(4)工作面視頻系統具備監測工作面割煤、綜采設備運行狀況和人員狀況、視頻跟機自動切換、順槽設備和人員狀況的功能。攝像頭具備330°自旋轉及自清潔功能。
(5)綜采工作面集中控制中心具備所有綜采設備遠距離一鍵啟停、各項參數實時監測,以視頻攝像頭監控全工作面設備運行狀態、煤壁狀態、人員狀態以及依據人員識別、定位設定安全區的功能;具備設備檢修預警管理,監測工作面瓦斯濃度、粉塵濃度,并根據需要開啟區域支架頂梁噴霧降塵功能。
(6)地面分控中心系統具備在地面調度中心顯示綜采設備運行狀態和遠程控制綜采設備的功能;具備通過視頻系統監控工作面、順槽內的設備和人員狀況,與井下集控中心進行通訊,對工作面各綜采設備運行狀態數據采集和分析并定時(或任何時段)生成狀態分析報告等功能。
己15-23090薄煤層智能化工作面順槽監控中心采用vistwo軟件控制平臺,工作面綜采設備通過數據傳輸平臺和控制平臺相連接,實現工作面設備運行狀態和環境狀態監測,依據數據分析基礎和預警報警機制,實現綜采設備智能管理。在設備調試期間,針對該套智能設備控制系統進行了部分優化和改進。
工作面電液控、視頻、照明、供電、數據傳輸、系統控制實現多網合一,工作面架與架之間一線貫通,減少了工作面架架布線量,節省了安裝時的人力、物力投入,減少了生產中的故障點。
采煤機使用紅外、射頻和編碼器三種定位模式,實現精準定位、采煤機與工作面采高聯動,當液壓支架高度不足以通過采煤機時,可實現自動停止采煤機牽引或在集控中心預警。
當液壓支架遠距離供液系統油管破裂壓力驟降或大量泄漏時,自動控制系統根據傳感器壓力變化,可實現自動停泵或在集控中心預警。
通過對工作面支架立柱壓力數據采集,實現礦壓分析及頂板初次來壓和周期來壓的預警功能,為采面頂板管理提供有效依據。
端頭支架與轉載機自移并入電液控制系統,端頭支架安裝照明及攝像頭,可實時顯示巷道人員、設備狀態,實現端頭支架、轉載機一鍵自移及遙控器遙控操作。
智能工作面煤流與負荷之間具有協調功能,當運輸設備負荷大時,實現采煤機牽引自動減速或在集控中心預警,避免因負荷大引起運輸機壓車。
電液控制系統遙控器及控制器全部采用漢化模式,便于職工操作培訓。
(1)在集控中心電腦隨機存儲和編輯工作面供電、供液和通訊系統圖,方便查詢和故障排除。
(2)備品備件錄入系統,實現設備易損件備件的核對和查詢。
(3)自定義錄入工作面各設備檢修重點及檢修周期,實現設備周期檢修提醒,保證設備維護和檢修效果。
一是工作面電液控、視頻、照明、供電、數據傳輸、系統控制實現多網合一,工作面架與架之間一線貫通的數據線為百兆帶寬四芯數據線,多信號及供電導致數據及視頻傳輸的實時性較差,有時可能導致視頻延遲或卡頓,可將該四芯數據線進行升級,提高視頻及數據傳輸的流暢性。
二是慣導系統及視頻監測圖像智能識別較差,導致在集控中心觀察采面運輸機、支架的平直需通過慣導對圖像進行人工處理,圖像智能識別及數據處理功能有待提高。
三是智能化及功能設置選擇性有待完善,控制系統只是按既定程序執行動作,未采用神經網絡、模糊控制及自適應技術,不具備通過大數據自主完善系統功能及分析判斷功能,此外,工作面不具備設備按采煤機設定軌跡自動運行的功能。
四是為保證安全及更好地了解設備運行狀態,采煤機、液壓支架及轉載機自移等設備在動作命令執行前,建議由語音預警或聲光預警功能來提供預警。
平煤股份四礦己15-23090工作面是河南省首個薄煤層自動化工作面,智能化綜采設備可通過傳感、通訊等技術,實現順槽設備控制中心遠程可視化操作、綜采設備集中控制一鍵啟停,實現液壓支架自動跟機移架、液壓支架支護狀態監控、運輸機自動調直、采煤機記憶截割、設備工況檢測和故障診斷技術等功能,在人員較少的情況下實現自動回采,從根本上提高了作業安全系數,極大地改善了煤礦工人的工作環境,大幅降低了工人的勞動強度,實現產能增效、提質增效、減員提效,單班生產人員由20人減至9人,月均產量達到10萬噸,創造了巨大的經濟效益,有效推動了河南省薄煤層的開采工作,對薄煤層安全高效開采具有推廣意義和參考價值。