陳紅瓊,馬 航
(云南云天化以化磷業(yè)研究技術有限公司,云南昆明650228)
云南磷化集團海口磷業(yè)有限公司在化成法重鈣生產(chǎn)中添加苦土[1]和氨中和游離酸得到氨化重鈣,雖然增加了成本,但一方面中和了游離酸,另一方面增加了養(yǎng)分含量。該氨化重鈣[2]的生產(chǎn)是在造粒生產(chǎn)過程中加苦土中和部分游離酸,顆粒狀重鈣經(jīng)干燥[3]、篩分后進入冷卻系統(tǒng),冷卻機內再通入液氨中和少量游離酸,最終得到產(chǎn)品。雖然氨用量小,但氨化反應放熱量大,氨化重鈣顆粒表面溫度高,極易產(chǎn)生表面熔融,產(chǎn)品冷卻工藝及設施不能滿足產(chǎn)品運輸及貯存要求。為此,筆者經(jīng)過研究和論證,提出在造粒筒內通氨中和游離酸,從而降低游離酸含量,提高產(chǎn)品品質,優(yōu)化中和助劑的種類和添加方式,最終實現(xiàn)降低重鈣產(chǎn)品溫度、改善結塊、穩(wěn)定工藝的目的。
1)用液氨中和游離磷酸時,首先中和掉游離酸第一個氫離子,生成磷酸一銨:

若繼續(xù)氨化時,生成磷酸二銨:

再繼續(xù)氨化導致酸度過低時,重鈣中的鈣、鎂等雜質也會與NH3發(fā)生反應生成不溶于水的磷酸氫鈣[4],甚至轉變?yōu)榱姿崛}、 磷酸銨鎂等,使水溶性P2O5產(chǎn)生退化:

2)用苦土中和游離酸時發(fā)生如下反應:

3)兩者同時存在時,以上反應均可能發(fā)生。
在化成法重鈣原裝置造粒機入口處物料層內添加液氨管道。熟化重鈣造粒后經(jīng)干燥、篩分和冷卻得到氨化重鈣成品。試驗流程見圖1。

圖1 試驗流程
1)熟化重鈣(以萃余酸為原料):w(TP2O5)≥43%,w(WP2O5)/w(TP2O5)≥85%,w(游離酸)=4.5%~8%,w(水)=7.5%~12%。
2)中和劑:液氨,外購。
3)中和劑:苦土,外購,堿度為2.76。
試驗過程中通過在造粒機內通氨、 通氨+苦土及降低原料溫度等,考察了改變中和劑種類和添加方式后,物料各階段的溫度變化及重鈣品質的提升。造粒機內單獨添加苦土,顆粒干燥、篩分后進入冷卻系統(tǒng),冷卻機內通氨中和少量游離酸,試驗數(shù)據(jù)見表1。

表1 冷卻機內通氨試驗數(shù)據(jù)
由表1 可知,造粒機內水用量均值為0.085 m3/t,冷卻機出口顆粒溫度平均為62 ℃。
造粒機運轉正常后,投入熟化重鈣。待投料穩(wěn)定后,按4.35、4.73、4.93、5.30、5.54 kg/t 通入液氨,旨在確定合適的通氨量。試驗過程中整個裝置區(qū)無氨味,且排氣管中的尾氣檢測顯示,氨含量遠遠低于標準要求。試驗結果見表2、表3 及圖2。

表2 通氨量選擇試驗水用量及物料溫度
由表2 可知,試驗中水用量平均為0.066 m3/t,低于單獨加苦土時水用量(約為0.085 m3/t);因通氨后物料的塑性增強,造粒所需的最優(yōu)含水量下降。造粒機出口物料溫度均值為55.2 ℃,與造粒機內單獨加入苦土時相比無明顯升高,表明造粒機內通氨對物料溫度無影響; 冷卻機出口溫度均值為58.1 ℃,低于在冷卻機內通氨時的出口溫度62 ℃,說明在造粒機內通氨,對改善顆粒出口溫度有效果。
由表3 可知,氨化重鈣成品中,w(總磷)>46%、w(有效磷)>45%、w(水溶磷)>38%、w(游離酸)<5%、w(水)<2%、w(氮)=0.58%~0.72%,均符合國家標準GB 21634—2008《重過磷酸鈣》[5]中粒狀重過磷酸鈣優(yōu)等品指標要求。成品中游離酸質量分數(shù)均低于5%,且隨著氨量的增加,產(chǎn)品中總磷、有效磷和水溶磷無下降趨勢,沒有出現(xiàn)五氧化二磷退化現(xiàn)象。

表3 通氨量選擇試驗氨化重鈣分析結果(帶* 表示干基情況下)
理 論 計 算1 kg 的fP2O5需0.24 kg NH3中 和[5],表3 中顯示實際用氨量為0.25~0.78 kg/kg。隨著氨用量增加,成品中氮質量分數(shù)為0.58%~0.72%,變化不明顯,表明在造粒機內通氨中和游離酸,能與游離酸產(chǎn)生中和反應的液氨是有限的,產(chǎn)品中氮含量并不會因液氨量的增加而增大。由圖2 可知,當氨用量為4.35~4.93 kg/t 時,游離酸的中和能力呈上升趨勢;氨用量超過4.93 kg/t 時,中和游離酸含量開始下降;即氨用量在5.0 kg/t 左右時中和反應較好。當氨用量超過5.0 kg/t 時中和效果呈下降趨勢,因為當通氨量增加時,大量氨不能迅速、完全地被物料吸收所致[6]。選擇氨用量在5.0 kg/t 進行后續(xù)試驗。

圖2 氨用量與中和游離酸含量的關系圖
試驗在控制氨用量為5.0 kg/t 的同時,加入苦土,兩種中和劑同時中和游離酸,旨在考察苦土的加入量;同時適當降低原料溫度,旨在降低顆粒出口溫度。液氨+苦土試驗應嚴格控制液氨加量,如液氨量偏大,在加入苦土的情況下,因NH4MgPO4、NH4H2PO4、Mg(H2PO4)2和H2O 同時存在增加了顆粒表面的黏度,并形成保護層,阻止顆粒內部游離酸的中和反應,使外部顆粒產(chǎn)生粘結,使重鈣中的游離酸沒有得到有效中和;這時生產(chǎn)系統(tǒng)內易出現(xiàn)物料粘結、糊料嚴重和設備進口堵塞等,小顆粒表面黏性增大不斷被粘結、糊在一些設備死角,逐漸粘結增厚形成設備結疤,使生產(chǎn)系統(tǒng)被逼停車,同時得到的產(chǎn)品質量下降。試驗結果見表4、表5 及圖3。

表4 苦土選擇試驗水用量及物料溫度
試驗中造粒機水用量平均為0.081 m3/h,低于單獨加苦土時水用量而高于單獨通氨時的水用量。造粒機內進料溫度均值為54.5 ℃、水溫均值為25.2 ℃、出口物料溫度均值為53.4 ℃,與單獨通氨時情況一致,在造粒機內通氨,對物料溫度無影響,不會引起物料溫度升高。干燥機出口物料溫度均值為94.3 ℃,低于單獨通氨時的102.7 ℃;冷卻機出口溫度均值為52.8 ℃,低于在冷卻機內通氨時的出口溫度62 ℃。造粒機內通氨對降低冷卻機出口物料溫度有效果,結合降低原料溫度,能有效降低產(chǎn)品溫度。

表5 液氨+苦土試驗產(chǎn)品分析結果

圖3 苦土量與中和游離酸質量分數(shù)的關系圖
由表5 可知,當苦土量≥10.49 kg/t 時,氨化重鈣成品中w(總磷)>46%、w(有效磷)>45%、w(水溶磷)>39%、w(游離酸)<3%、w(水)<2%、w(氮)為0.68%~0.74%,產(chǎn)品均符合粒狀重過磷酸鈣出口產(chǎn)品指標要求。隨著苦土量的增加,產(chǎn)品中總磷、有效磷和水溶磷無明顯下降趨勢,即同時添加液氨和苦土作為中和劑未對產(chǎn)品磷含量造成影響。
由圖3 可知,苦土量<8 kg/t 時,中和效果較平穩(wěn);苦土量為8~10 kg/t 時,中和效果迅速增長;苦土量>10 kg/t 后,中和效果平穩(wěn)增長,此時得到的重鈣產(chǎn)品中游離酸質量分數(shù)已低于3%; 如繼續(xù)加入苦土,游離酸降低效果不明顯,且成本增加。因此在氨用量為5.0 kg/t 時,控制苦土量為10 kg/t,得到的重鈣產(chǎn)品中游離酸質量分數(shù)即可低于3%,達到出口標準。
1)在造粒機內單獨通氨5.0 kg/t 中和游離酸,成品中游離酸低于5%,達到國家標準GB 21634—2008《重過磷酸鈣》中粒狀重鈣優(yōu)等品要求,且含有氮;同時添加氨5.0 kg/t+苦土10.0 kg/t 中和游離酸,成品中游離酸質量分數(shù)低于3%,氮質量分數(shù)大于0.6%,可達到出口粒狀重鈣標準。2)造粒機內通氨能有效降低游離酸含量,提高產(chǎn)品品質;對造粒機內物料溫度無影響,不會引起物料溫度升高;對降低冷卻機出口物料溫度有效果,結合降低原料溫度,能有效降低重鈣產(chǎn)品溫度和改善結塊問題。