趙祚培 鐘 森 鄭 平 喬智國 舒笑悅
(1.中國石化西南油氣分公司工程技術管理部,四川 成都 610041;2.中國石化西南油氣分公司頁巖氣項目部,重慶 永川 402160;3.中國石化西南油氣分公司石油工程技術研究院,四川 德陽 618000;4.電子科技大學成都學院,四川 成都 611731)
威榮氣田位于四川省威遠縣,2019 年進入頁巖氣產能建設階段,是國內首先開發的深層頁巖氣田。威榮氣田為向斜構造,埋深為3 600~3 850 m,地層壓力為68.7~77.5 MPa[1]。氣田的①~⑤號層位的優質頁巖段平均厚度為35 m 左右,垂向應力平均為89.6 MPa,平均最大水平主應力為98.6 MPa。2018年部署5口評價井,平均水平段長為1 432 m,水平段采用Φ139.7 mm×10.54 mm×125 V 油層套管完井,套管內徑為118.62 mm,抗外擠強度為120.2 MPa。采用大通徑橋塞和全可溶橋塞分段,單段采取2~3 簇射孔,平均單井液量為36 800 m3、砂量為1 100 m3,主體排量為12~15 m3/min,主體施工壓力為85~90 MPa,表現為施工壓力高、難以形成縫網的特征。
壓裂過程中5口評價井均發生套變,套變點達15處,共丟失14 段/941.4 m(圖1),占總水平段長度的13%。輕微套變后采用大排量洗井、換小尺寸橋塞、橋塞與射孔槍分體泵送等措施能夠保持繼續壓裂;若套變嚴重,需采用連油通井、鉆磨、修井機修井等處理井筒,壓裂設備停待時間長,儲層丟失較多,嚴重影響了評價進度和評價效果,費用大幅度超投資[2]。

圖1 威榮前期套變丟失的段長與段數統計圖
統計出5 口井套變的各項參數(表1),套變主要發生在水平段中部和A點附近,B靶點無套變,套變點與最近射孔段間距為150~350 m,這與相鄰的長寧-威遠氣田情況相似[3]。套變點全角變化率在10°/100 m 以內,大部分點相鄰位置裂縫或斷層較為發育,部分井段固井質量較差。采用連油通井、打鉛模、多臂井徑測井的方法,計算套管內徑變形量為9.00~38.62 mm,大部分變形量小于20 mm,套管內徑縮小至100 mm以內。
結合統計分析及其它氣田的研究成果,初步認為套變由地質和工程綜合因素引起[4-5]。①壓裂誘導地層剪切滑移。威榮氣田為走滑應力模式,易形成走滑斷裂,在斷層、裂縫發育或巖性變化大的位置,大型壓裂聚集的能量可誘導頁巖層段滑移,對套管產生非均勻載荷擠壓[6-7]。利用軟件模擬對套管加載100 t 的載荷,10.54 mm 壁厚套管可縮徑9 mm。②套管疲勞損傷[8-9]。壓裂中套管承受較大溫度變化[10],井筒長時間保持高壓,并且實施了瞬時停泵測試、快速升降排量、超大規模泵注等試驗,部分井出現砂堵,井底壓力變化量達50 MPa以上。

表1 5口井套變位置及參數統計表
威榮氣田進入產能建設階段后,為防止套變影響開發進程和效果,采取了多種預防措施避免出現大量丟段。
通過套管抗外擠強度與全角變化率的模擬(圖2),全角變化率大于16°/100 m(5°/30 m)時,抗外擠強度則降低較多,需要提升水平段的軌跡平滑度[11]。針對巖性變化大、地層傾角大的井,水平段鉆井由滑動導向改為旋轉導向等更成熟的工程技術控制軌跡,加強隨鉆跟蹤調整,控制全角變化率小于16°/100 m(5°/30 m),靶窗控制在3 m以內,優質頁巖儲層鉆遇率均能達到100%。
改善固井質量[12-13],前置液四級沖洗,驅油沖洗液+驅油沖刷液+水基隔離液+水基沖洗液,水泥漿使用彈韌性防氣竄體系,設計尾漿為常規密度,領漿為高密度。交叉使用整體彈扶和聚酯旋流剛扶,扶正器外徑為215.9 mm,可保持套管較好居中度,目前水平段固井質量優良率平均達92%。

圖2 全角變化率與套管抗外擠強度模擬圖
提升套管鋼級[14],在產能建設井中推廣使用頁巖氣專用125SG鋼級套管(表2),壁厚從10.54 mm加厚至13.49 mm,內徑不變,抗外擠強度由120.8 MPa增加至159.4 MPa,超過壓裂中井底壓力,增加了38.6 MPa,利用力學軟件模擬非均載荷及剪切載荷下套管變形量(表3),發現Φ145.6 mm×13.49 mm套管能抵抗大部分擠壓和剪切載荷。在300 t 載荷下套管最大縮徑量為17.4 mm,直徑縮小到101.22 mm,可滿足小尺寸橋塞的通過和座封,仍能實現分段。
利用區域三維地震數據,根據鉆遇及壓裂竄通情況,重新認識斷層、裂縫發育狀況,分為斷層、疑似斷層、裂縫發育段三類,并采用針對性的參數設計及施工原則。①分段時避射明確的斷層位置,鄰近段規模降低30%,排量降低至12 m3/min 以下;②疑似斷層和裂縫較為發育段減少20%~30%規模;③對鉆遇巖性變化大的井段,分段不跨類,將相似井段化分成一段;④拉長段間距和簇間距,減小單位長度上的改造強度;⑤施工壓力控制[15],單段射孔為6~8 簇,多簇進液降低施工壓力;主體排量為12~14 m3/min,較前期減小了2~3 m3/min,壓力維持在85 MPa 以下,盡量保持平穩,頂替階段采取階梯降排量減小壓力激動[16-17]。

表2 產能建設階段前后使用的套管參數表

表3 模擬套管不同載荷下變形量表
對于套變井,經過多次嘗試,摸索出一套標準化的處理流程。采用全可溶橋塞,可解決意外坐封后快速處理及壓后井筒暢通的問題[18]。若泵送103 mm橋塞出現輕微遇阻,電纜張力變化小,井筒可能輕微變形,提出工具串后大排量高黏度膠液沖洗井筒,保證水平段內無沉砂,更換95 mm 小橋塞泵送。若無法通過則可將橋塞和射孔槍單獨泵送,長度減小后有利于通過。若95 mm 橋塞仍不能通過則采用多臂井徑儀測井或鉛模判斷套變情況,利用73 mm、60 mm小射孔槍射孔開展全段暫堵壓裂。
對于套變嚴重的井,現有尺寸橋塞均無法通過,采用連續油管帶小尺寸射孔槍全段射孔后,利用暫堵工藝進行分段壓裂[19-20]。自主研發了一種可溶合金材料(圖3),制成的暫堵球承壓級別達到70 MPa,可根據需求調整配方,實現2~180 h 溶解時間可調。采用暫堵球+暫堵劑的組合增強縫口堵塞效果,暫堵球直徑為13.0~15.5 mm,使用數量為一次暫堵孔眼數的0.8~1.2 倍,暫堵劑使用量為100~300 kg/段,泵送排量為5~8 m3/min。
2019 年在15 口井實施套變防控措施,仍有6 口井發生套變(表4),套變井占40%,相比前期大幅降低,套變位置減少,套變程度減輕。采用小射孔槍射孔、多級暫堵分段等補救手段,丟段比例減小至8%,其中一口井正修井,實施套變防控措施后丟段比例可降低至3%。

圖3 頁巖氣用縫口暫堵劑及暫堵球實物圖

表4 2019年產能建設第一批井套變情況統計表
WY43-1HF 井壓裂第1 段即發生套變,第2~19段(井段長為1 304 m)采用73 mm槍射孔60簇,每簇長為1 m,分18 次暫堵壓裂,單次加砂量為85 m3,排量為14 m3/min。壓裂中采用廣域電磁法進行裂縫監測(圖4),裂縫首先在中部起裂,全部壓完后顯示壓裂液延伸范圍廣,計算壓裂液有效波及長度為150~350 m、寬度為50~100 m,改造體積約為2 238×104m3,沿水平段橫向改造較為均勻,多級暫堵有效。WY43-1HF 井2020 年初投產,目前累計產氣量為2 700×104m3,穩定輸氣量為10×104m3/d,增產效果顯著。

圖4 WY43-1HF井第1段(左)及全井(右)壓裂監測情況圖
1)威榮氣田斷層、裂縫較發育,壓裂易引起地層剪切滑移,導致套管變形,評價階段5口井均發生套變,平均變形量達到19.4 mm,壓裂丟失13%的水平段長,嚴重影響了評價效果。
2)采取多種套變防治措施,鉆井控制全角變化率、改善固井質量,完井套管壁厚加厚至13.49 mm,抗外擠強度增至160 MPa,地質加強斷層裂縫識別及選層選段,壓裂對高風險段控制排量、規模和施工壓力。對已套變井采用長井段多級暫堵壓裂進行補救,裂縫監測表明分段效果明顯。
3)2019 年壓裂15 口井,套變發生率降低至40%,套變程度減輕,丟段比例降至3%,套變預防及治理措施總體有效。
4)套變具有復雜的地質和工程原因,還需繼續加強機理研究,完善防治方法,提升防治效果。