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光熱電站儲熱系統預熱、化鹽技術研究

2020-12-30 05:22:32
中國科技縱橫 2020年15期
關鍵詞:設備系統

(山東電力建設第三工程有限公司,山東青島 266100)

0 引言

基于魯能海西50MW光熱項目儲熱系統預熱、化鹽施工,明確預熱、化鹽工作關鍵技術,對制約預熱、化鹽工作順利推進的主要因素進行分析。主要從預熱化鹽方案制定、預熱化鹽設備管道安裝、預熱氣體要求、預熱升溫速率、天然氣進氣速率、化鹽時熔鹽上料速度、化鹽各參數指標等方面展開研究。一方面,為了加強魯能海西50MW塔式光熱發電項目熔鹽系統預熱、化鹽施工管理,嚴格執行技術規范標準,合理安排資源提高效率,實現過程安全、質量達標控制,確保技術指標達到優良級標準;另一方面,形成成果資料,為后續光熱項目積累經驗,提供借鑒價值。

1 預熱技術研究

1.1 預熱方案制定

本項目儲熱介質采用二元熔鹽(60%NaNO3+40%KNO3),總量1.6萬t,熔鹽注入罐體前需對罐體進行預熱升溫,以防止高溫熔鹽進入冷罐體,引起熱脹冷縮損壞罐體。

1.2 預熱需要的設備(表1)

表1 預熱系統設備組成

1.3 預熱過程

(1)預熱系統操作運行人員到場后,專業根據前期編制的《魯能海西50MW塔式光熱發電項目預熱、化鹽作業指導書》進行了全員技術、安全交底。

(2)預熱系統設備到場后,安排專人進行維護、檢修。

(3)管道到場后,委托檢測專業進行光譜分析,合格后根據圖紙進行地面組合工作,再運輸至現場進行安裝。

(4)因預熱系統設備布置在光塔30m作業區域內,為確保設備人員安全,設備安裝完成后搭設隔離棚。

(5)管道與冷、熱熔鹽罐的最后一個接口,待設備整體吹掃完成后再進行法蘭連接,確保預熱系統內雜物無法吹入罐體中,提高罐體內部清潔度。

(6)預熱工作開始后,高溫熱風從罐頂熱風進口處進入,在罐內循環,廢氣經罐體自身布置的預熱排氣口排出,熔鹽罐的罐壁溫度在初始加熱時溫升速率最大2℃/h~3℃/h,100℃以內罐內任何罐壁平均溫升不能超過3℃/h,100℃以上罐內任何罐壁平均溫升不能超過2℃/h,任何情況下罐壁上任何兩個測溫元件的溫度差值不能超過25℃,至200℃暫停升溫,對罐體、管道、法蘭等進行檢查有無變形、裂縫、膨脹等,若無異常繼續加熱至330±5℃。

(7)預熱系統開機操作要點:1)調整天然氣壓力為20kPa~25kPa;2)開啟冷風閥,開度5%;3)啟動助燃風機,保持穩定半分鐘;4)啟動配風風機;5)啟動燃燒器;6)燃燒器穩定后再根據情況調整冷風閥和配風閥開度;7)開機時熱風溫度設定為100℃,等熱風溫度快達到設定值時再把溫度調高10℃,如此類推來控制升溫速度。

(8)預熱系統關機操作要點:1)關閉燃燒器;2)關閉爐膛配風閥,保持助燃風機和配風風機開啟,直至爐膛溫度和熱風溫度都降至100℃以下;3)關閉配風風機;4)關閉助燃風機;5)關閉冷風閥。

2 化鹽技術研究

2.1 化鹽方案制定

熱熔鹽罐注水試驗結束后開始預熱化鹽工作,現場布置一套30t/h化鹽裝置,預熱、化鹽總周期為42d。

根據業主合同、市場調研,最終確定采用化鹽能力為30t/h的化鹽裝置,總體方案為采用化鹽槽內電加熱器進行初始融鹽,從常溫到290℃,再開啟熔鹽爐,將鹽從290℃加熱升溫到330℃,同時,以30t/h的速度向化鹽槽中注入固態熔鹽并融化到330℃以30t/h的速度輸送到高溫熔鹽儲罐內。

2.2 化鹽過程控制點

(1)化鹽系統操作運行人員到場后,專業根據前期編制的《魯能海西50MW塔式光熱發電項目預熱、化鹽作業指導書》進行了全員技術、安全交底。

(2)化鹽系統設備到場后及時安排人員進行卸車。但因化鹽槽、皮帶輸送機、熔鹽泵等設備是從玉門工地化鹽完成后直接運至現場,未進行設備檢修與維護,發函要求設備廠家派人進行處理,完成后才能開始設備安裝。

(3)設備安裝。化鹽區域場地狹小,受儲換熱配電室東側電纜溝影響,吊車布置位置受限。熔鹽爐單重達到60t,是化鹽設備中最大的,根據前期策劃,使用150t履帶吊作為主吊機械,50t汽車吊配合,剩余設備采用35t汽車吊進行安裝。因熔鹽爐、空預器模塊等設備是首次使用,設備與設備之間的接口不匹配問題是制約現場安裝的最大難題,幾乎每個設備都是在先處理缺陷、再安裝的過程中進行的。

(4)管道安裝。化鹽注鹽管道型號為φ219×6的不銹鋼管道,管道到場驗收完成后再進行安裝,采用地面先進行組合,再成榀吊裝的方式。

(5)化鹽注鹽。魯能海西50MW光熱項目儲熱系統熔鹽總量為15925t。化鹽入罐溫度為320°C。整個化鹽工作分為初始化鹽和正常化鹽兩個階段。初始化鹽:按比例混合均勻的熔鹽,從化鹽槽加料口連續進料,熔鹽加至電加熱器上端面以上50cm,開啟加電熱器,前期以5℃/h進行熔鹽初始融鹽,繼續進料48t,全部加熱升溫到290℃,開啟熔鹽泵,將290℃熔鹽泵入熔鹽爐。正常化鹽:在熔鹽爐內將鹽從290℃加熱升溫到320℃。同時,以30t/h的速度向化鹽槽中注入固態熔鹽。熔鹽爐320℃熔鹽大部分打循環回流至化鹽槽,與固態鹽混合并融化到290℃泵入熔鹽爐,另一部分高溫熔鹽以30t/h的速度輸送到高溫熔鹽儲罐內。

3 結論

通過在魯能海西50MW塔式光熱項目儲熱系統施工過程中對預熱、化鹽方案的實際探索,并進一步對預熱、化鹽關鍵技術進行了深入研究,攻破了光熱電站儲熱系統預熱、化鹽難點,有效地保證了熔鹽儲罐預熱提溫質量及化鹽質量,大幅提高了工程施工效率,降低了施工人力、機械、材料投入,為公司節約了大量施工成本,對后續相關項目有重要參考價值。另外,總結提煉出了一批科技成果,提升了公司、集團在光熱電站儲熱系統預熱、化鹽方面的整體競爭力。

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