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某發(fā)動機(jī)數(shù)控系統(tǒng)臺架試驗轉(zhuǎn)速波動問題分析

2020-12-30 05:22:28
中國科技縱橫 2020年15期

(中國航發(fā)湖南動力機(jī)械研究所,湖南株洲 412002)

0 引言

某數(shù)控系統(tǒng)在隨發(fā)動機(jī)進(jìn)行臺架試驗時,在慢車狀態(tài)出現(xiàn)燃?xì)獍l(fā)生器轉(zhuǎn)速(Ng)、動力渦輪轉(zhuǎn)速(Np)波動的現(xiàn)象,振幅超過0.5%。典型的轉(zhuǎn)速異常波動的試車曲線見圖1。

圖1 典型轉(zhuǎn)速異常波動形態(tài)(放大)

1 轉(zhuǎn)速波動問題分析及定位

以Np轉(zhuǎn)速波動為頂事件建立故障樹,通過以下方式對故障樹各底事件進(jìn)行分析排查:(1)臺架試車數(shù)據(jù)分析;(2)數(shù)控系統(tǒng)各部件檢測;(3)半物理模擬試驗復(fù)現(xiàn);(4)臺架監(jiān)測泵調(diào)節(jié)器出口壓力。

通過對底事件逐項排查分析,問題定位為泵調(diào)節(jié)器存在滯環(huán)特性。針對泵調(diào)節(jié)器能夠造成泵調(diào)節(jié)器滯環(huán)的原因有:計量活門滯環(huán)、壓差活門滯環(huán)。由于泵調(diào)節(jié)器在出廠驗收時會檢查穩(wěn)定流量滯環(huán),合格后方出廠,因此可排除計量活門滯環(huán)的問題。

2 機(jī)理分析

壓差活門主要由活門、襯套、薄膜、彈簧、溫度補(bǔ)償片、層板節(jié)流器及壓差活門蓋等部件組成,其結(jié)構(gòu)原理圖如圖2所示。薄膜感受壓差活門前后油壓,當(dāng)壓差活門正常工作并達(dá)到穩(wěn)態(tài)時,作用在薄膜上的力保持平衡。當(dāng)壓差活門前后壓差偏離給定值時,作用在薄膜上的力平衡被打破,活門相對襯套產(chǎn)生位移,及時改變回油面積,使回油流量發(fā)生改變,從而引起計量前壓力增大或減小,直至壓差恢復(fù)設(shè)定值[1]。

圖2 壓差活門結(jié)構(gòu)原理圖

2.1 壓差滯環(huán)理論

壓差活門在移動過程中存在摩擦力,在壓差活門打開時,摩擦力方向為關(guān)閉方向,在壓差活門關(guān)閉時,摩擦力方向為打開方向[2]。

壓差活門打開時,作用在壓差活門上的力平衡方程為:ΔP1A=K(x0+x)+Fs+Ff

式中:ΔP1為打開時的壓差值,A為壓差活門面積,F(xiàn)s為穩(wěn)態(tài)液動力,F(xiàn)f為壓差活門的摩擦力。

同樣,壓差活門關(guān)閉時,作用在壓差活門上的力平衡方程為:ΔP2A=K(x0+x)+Fs-Ff

式中:ΔP2為關(guān)閉時的壓差值。

兩式相減得 :ΔP1-ΔP2=2Ff/A

在壓差活門打開和關(guān)閉的過程中,運(yùn)動到同一位置時由于摩擦力的存在,使得二者壓差值不一致,也就產(chǎn)生了壓差滯環(huán)。壓差滯環(huán)的大小與摩擦力成正比,與活門面積成反比。

2.2 壓差滯環(huán)對計量流量的影響分析

建立泵調(diào)節(jié)器數(shù)學(xué)模型[3],給定計量活門位置恒定,齒輪泵轉(zhuǎn)速從0按斜坡規(guī)律升高到100%,時間為80s,再從100%按斜坡規(guī)律降低到0,當(dāng)壓差活門摩擦力設(shè)為0N,無動態(tài)滯環(huán);當(dāng)壓差活門摩擦力設(shè)為2.5N,轉(zhuǎn)速升程和降程中流量動態(tài)滯環(huán)平均大小有5.2L/h。

仿真結(jié)果表明,滯環(huán)的大小與壓差活門的摩擦力相關(guān),摩擦力越大,滯環(huán)量越大。這是由于在計量活門位置不變的情況下,若壓差活門沒有滯環(huán),轉(zhuǎn)速升程和降程過程中同一轉(zhuǎn)速下的計量前后壓差不變,則計量流量應(yīng)該相等;當(dāng)壓差活門存在滯環(huán),在轉(zhuǎn)速升程中,壓差活門從關(guān)閉到逐漸打開,摩擦力朝關(guān)閉的方向,使得壓差和計量流量比沒有滯環(huán)時偏大;轉(zhuǎn)速降程中,壓差活門從打開到逐漸關(guān)閉,摩擦力朝打開的方向,使得壓差和計量流量比沒有滯環(huán)時偏小,因此則同一轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)速升程的壓差和計量流量會大于降程,二者存在一個差值。

2.3 壓差滯環(huán)對發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速波動影響分析

對故障發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速波動時Np、Ng、油針位置進(jìn)行分析,見圖2。試驗中未采集泵調(diào)實際出口流量信號,但慢車以上Ng轉(zhuǎn)速可反映出口流量的變化情況。

圖3 發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速波動數(shù)據(jù)

從圖3可以看出,隨著油針正弦波動,Ng轉(zhuǎn)速在油針最大開始下降的過程中,先基本保持不變,直到某一點(diǎn)后再開始下降,上升過程同樣。一個波動周期內(nèi)的變化說明:

階段1:Np緩慢上升,接近目標(biāo)轉(zhuǎn)速100%,由PID算法控制油針位置減小,即需減小供油量,但由于壓差活門卡滯,計量流量并未跟隨油針減小而減小,故Np一直處于增大狀態(tài)直到超過100%。Ng轉(zhuǎn)速在此階段基本不變可佐證計量流量并未明顯減小;

階段2:當(dāng)Np達(dá)到最大值點(diǎn)的時候,也讓油針給定快達(dá)到了最低點(diǎn)。壓差活門克服了摩擦力開始運(yùn)動,計量流量跟隨油針減小而減小,使得Np、Ng開始減小;

階段3:當(dāng)轉(zhuǎn)速從最大值降低時,這時的油針給定已經(jīng)偏離了能使得系統(tǒng)穩(wěn)定的平衡點(diǎn),PID也會調(diào)節(jié)油針給定回調(diào)上升,故油針給定反向增大,壓差活門應(yīng)該換向,但由于壓差活門卡滯,計量流量并未跟隨油針增大而增大,故Np一直持續(xù)減小直到小于100%。Ng轉(zhuǎn)速在此階段基本不變可佐證計量流量并未明顯增大;

階段4:壓差活門克服了摩擦力開始運(yùn)動,計量流量跟隨油針增大而增大,使得Np、Ng開始增大。

實際使用中,改變載荷時,控制器通過PID算法調(diào)節(jié)供油量來保證Np恒定,調(diào)節(jié)的過程中,Np會出現(xiàn)超調(diào),假設(shè)使Np低于100%,此時PID算法控制使油針給定增大,增大供油量。正常情況下,供油量及時跟隨油針給定,很快能使Np穩(wěn)定。但泵調(diào)節(jié)器由于壓差活門的滯環(huán)使得供油量未能及時增大,則PID算法會一直調(diào)節(jié)使油針給定繼續(xù)增大,直到計量流量跟隨油針給定開始增大,Np開始增大,此時的油針給定已大于正常狀態(tài)下的油針給定,Np也已超過100%;根據(jù)PID算法,油針給定又要減小,但計量流量仍然不能及時跟隨并減小,如此反復(fù),使得Np、Ng和油針持續(xù)波動,無法穩(wěn)定。

2.4 分析結(jié)果

壓差活門滯環(huán)的存在使得壓差活門響應(yīng)滯后,供油量無法及時跟隨油針給定,當(dāng)控制油針給定增大時,供油量未能及時增大,則PID算法會一直調(diào)節(jié)使油針給定繼續(xù)增大,直到計量流量跟隨油針給定開始增大,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速開始增大,此時的油針給定已大于正常狀態(tài)下的油針給定,根據(jù)PID算法,油針給定又要減小,但計量流量仍然不能及時跟隨并減小,如此反復(fù),使得發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速和油針位置無法穩(wěn)定,導(dǎo)致發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速波動的產(chǎn)生。

3 故障復(fù)現(xiàn)

壓差活門在移動過程中產(chǎn)生摩擦力的原因很多,本文以壓差活門的彈簧與活門未對中故障使壓差活門在襯套內(nèi)發(fā)生偏磨并使活門產(chǎn)生徑向力,來模擬移動過程中的摩擦力。

圖4 半物理大閉環(huán)慢車轉(zhuǎn)速波動復(fù)現(xiàn)

3.1 壓差活門滯環(huán)復(fù)現(xiàn)

為驗證彈簧未對中對壓差滯環(huán)的影響,選用泵調(diào)器作為試驗載體,在壓差活門彈簧座上加一個3mm的偏斜墊片觀察動態(tài)滯環(huán)前后的變化情況。加偏斜墊片前壓差活門經(jīng)過多次拆裝試驗動態(tài)滯環(huán)均合格。加偏斜墊片后,動態(tài)滯環(huán)約為10L/h~30L/h,滯環(huán)明顯增大。

圖5 重新安裝壓差活門后動態(tài)滯環(huán)

3.2 轉(zhuǎn)速波動故障復(fù)現(xiàn)

進(jìn)行半物理試驗對故障進(jìn)一步驗證,在壓差活門彈簧座上加一個3mm的偏斜墊片,使得彈簧偏斜,并在半物理臺的大閉環(huán)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性試驗,如圖4所示。地慢狀態(tài)復(fù)現(xiàn)了轉(zhuǎn)速波動,波動可持續(xù)且無法穩(wěn)定,空慢以上穩(wěn)定。地慢Np波動幅值74.93%±0.98%,周期8.6s~9.6s。新安裝壓差活門后復(fù)測動態(tài)滯環(huán)合格(如圖5),大閉環(huán)測試各狀態(tài)轉(zhuǎn)速無明顯波動。

4 結(jié)論

針對某型發(fā)動機(jī)臺架試驗出現(xiàn)的轉(zhuǎn)速波動現(xiàn)象,本文對故障進(jìn)行數(shù)字仿真和半物理試驗,驗證了壓差活門的滯環(huán)可以引起計量流量的波動,使得供油量無法及時跟隨油針給定,導(dǎo)致發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速波動的產(chǎn)生。在本研究的基礎(chǔ)上,可以針對泵調(diào)節(jié)器的其他活門,如增壓活門、定壓活門等進(jìn)行滯環(huán)研究,并對活門與彈簧的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計,以提高泵調(diào)節(jié)器的可靠性。

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