朱建軍,崔杰,姜皓然,黃文浩,徐駿飛,肖永東
(1.中國建筑第八工程局有限公司總承包公司,上海201210;2.南京濱江投資發展有限公司,南京211100;3.中興通訊(南京)有限責任公司,南京210000)
由于普通地坪較易摩擦產生靜電,導致生產過程中出現較大安全隱患,隨著大型高端生產廠房、數據處理中心、實驗室等建造標準的提高,防靜電地坪已成為目前大型工建建筑主流結構地面。南京中興通信工程作為新一代5G通信設備生產基地,約有270 000m2防靜電地坪的施工需求,鑒于多重考慮,本工程采用防靜電水磨石地坪。
本工程中水磨石做法為:鋼筋混凝土樓板→防靜電地網敷設→混凝土找平層→孔雀綠面層。本著樣板先行的理念,在現場進行樣板施工驗收時防靜電水磨石地面出現較為集中的空鼓(主要集中在銅條邊緣及交叉處),且隨著時間推移,空鼓面積存在擴大趨勢。鑒于此情況,立即成立質量小組進行質量剖析。
超大面積水磨石施工中,控制空鼓對工程建設有著積極意義??展牡男纬刹粌H僅受到工藝質量單因素影響,還受到收縮膨脹、結構彈性剛性變形、振動等綜合因素的影響。
質量小組對現場全過程調研后進行空鼓原因分析,做出以下猜想:
1)找平層與面層結合面處理存在問題;
2)找平層混凝土與面層水泥標號不同產生差異收縮;
3)水磨石面層養護不到位;
4)找平層混凝土強度不足;
5)面層受重載碾壓影響;
為驗證猜想,采用控制變量、交叉試驗的方式進行,結合工況制定了水磨石專項試驗方案,進行全過程質量監督及周期檢查,結果見表1、表2。

表1 試驗區塊劃分情況

表2 試驗區塊對比分析
試驗活動,累計開展57d,根據試驗方案的內容,結合質量小組全過程參與匯總的數據,對比下列各項來進行試驗分析,結果見表3、表4。排除過程偶然因素區塊1的4處空鼓后得出以下結論:

表3 碾壓區空鼓數量統計表

表4 非碾壓區空鼓數量統計表
1)區塊4基層鑿毛相對于區塊5基層掃毛更有利于基層與面層的結合,減少了后期面層由于載荷問題而增加空鼓的數量。
2)對比區塊2、區塊3未出現空鼓說明基層和面層的水泥標號強度相差不應過大,本工程的高標號水泥與基層混凝土的材料溫縮變形差異較為明顯,溫縮不一,容易誘發空鼓產生。
3)基層、面層的養護時間、養護質量至關重要,齡期未到前禁止受荷載,否則容易誘發后期空鼓產生。
1)基層處理。對結構板進行清理,清除浮漿及灰塵并鑿毛,沖洗干凈后晾干。
2)防靜電敷設。鋼筋地網應符合規范及設計要求,確保靜電導泄網的正常使用。
3)基層掃漿。在樓板面上掃漿,掃漿采用42.5的水泥并摻建筑膠,增強結合力。
4)找平層施工。采用C30普通混凝土,摻導電粉,混凝土坍落度為160mm左右。
5)找平層養護。至少14d養護,確?;炷烈揽孔陨韽姸热サ挚故湛s裂縫。
6)彈分格線。待找平層初凝后,開始彈分格線,尺寸為1 200mm×1 200mm,每隔6m應留設伸縮縫,縫寬5~8mm。
7)銅條鑲嵌。銅條5mm、寬12mm高并絕緣處理,捂水泥采用同面層標號,八字角不得大于30°,銅條上口裸露高度應不小于5~7mm,不得在十字交叉口處切縫。銅條接縫留置于1200mm銅條中部,空隙寬度控制在3mm左右。
8)拌制水磨石拌和料。按設計要求調配石子顏色,確定面層花色。
9)找平層面層鑿毛、掃漿。對找平層鑿毛后,采用42.5白水泥摻建筑膠進行掃漿。
10)鋪水磨石拌和料。由銅條處向分格塊中心傾倒鋪淌,避免擠壓、松動銅條。
11)滾壓、抹平。填鋪高度高于銅條面3~5mm,便于后期打磨。
12)試磨。根據氣溫情況確定養護天數不少于14d,先進行試磨,以面層不掉石粒為準。
13)粗磨。使用專用機具,走橫“8”字形,邊磨邊加水,隨時清掃水泥漿,并用靠尺檢查平整度,直至表面磨平、磨勻、分格條和石粒全部露出(邊角處用人工磨成同樣效果),用清水洗晾干。
14)磨光。磨至表面石子顯露均勻,無缺石粒現象,平整、光滑、無孔隙為準。
15)打蠟上光。采用專用機具進行打蠟,要求光滑潔亮為止。同時,在完成該步驟之前嚴禁重載車輛在面層上行駛。
本工程試驗取得了一定的研究成果,但對于控制水磨石施工質量的試驗研究還不全面。本項目主要反映超大面積防靜電水磨石施工過程中出現的空鼓現象,對于面層砂眼、銅條顯露不勻、色差等質量問題沒有詳細說明。目前,水磨石基層面層做法較多,因此,對水磨石質量的控制方法需根據不同情況進一步深入總結、分析研究。研究水磨石施工質量的管控方法,對出現的質量問題,挽回不可逆施工所造成的費用投入以及控制工程成本有著重要意義。