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超低排放燃煤電站SO3生成及全流程分布特性

2020-11-09 13:30:24張軍梅李學(xué)棟張立強(qiáng)
科學(xué)技術(shù)與工程 2020年28期
關(guān)鍵詞:煙氣

張軍梅, 李學(xué)棟, 孟 鎮(zhèn), 張立強(qiáng)

(1.山東電力工程咨詢院有限公司, 濟(jì)南 250013; 2.山東大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院, 濟(jì)南 250061)

燃煤煙氣中SO3的全流程分布特性受煤種和超低排放技術(shù)路線的影響,這方面尚缺乏系統(tǒng)的研究。本文通過對多個(gè)電廠的測試,研究了含硫量對爐內(nèi)SO3生成和SCR裝置中SO2向SO3轉(zhuǎn)化的影響。同時(shí)對兩個(gè)不同超低技術(shù)路線的1 000 MW機(jī)組進(jìn)行了測試,得到了SO3的全流程分布特性。旨在為中國燃煤電站超低排放技術(shù)路線的選擇提供依據(jù),并為SO3的減排和控制提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

圖2 燃煤電站超低排放系統(tǒng)典型流程圖及SO3測點(diǎn)Fig.2 Schematic of ultra-low power plant and the sample locations of SO3

1 測試方法

煙氣中SO3的采樣參照美國標(biāo)準(zhǔn)EPA-method 8A推薦的方法進(jìn)行,SO3采樣流程如圖1所示。利用加熱煙槍從煙道等速抽取煙氣,煙槍全程加熱,避免SO3的冷凝。高溫狀態(tài)下將煙塵過濾后,進(jìn)入控制冷凝器,采用蛇形冷凝管與玻璃砂芯過濾結(jié)合的方式實(shí)現(xiàn)SO3的采樣。采樣后的冷凝管用去離子水沖洗,SO3轉(zhuǎn)化為硫酸根,采用離子色譜對溶液中的硫酸根進(jìn)行檢測,換算得到煙氣中SO3的濃度。

采用超低排放后燃煤電站典型流程如圖2所示。對圖2中6個(gè)測點(diǎn)進(jìn)行SO3濃度檢測:測點(diǎn)1的數(shù)值可近似代表鍋爐燃燒過程中生成的SO3濃度,根據(jù)測點(diǎn)1和2,可以得到SCR裝置中SO2/SO3轉(zhuǎn)化率;根據(jù)測點(diǎn)2、3、4、5、6可以分別得到空預(yù)器、除塵器、脫硫裝置、濕電裝置對SO3的協(xié)同脫除規(guī)律。

1為電伴熱管;2為加熱的石英絲毛過濾網(wǎng);3、4為二級玻璃蛇形吸收管;5為吸收容器;6為液滴分離器;7為真空泵;8為流量計(jì);9為大氣壓力計(jì);10為溫度計(jì);11為水力循環(huán)泵;12為水浴鍋圖1 煙氣中 SO3 采樣測試裝置Fig.1 Schematic of SO3 sampling system

表1 煙氣中SO2含量

2 結(jié)果與討論

2.1 SO3的燃燒生成特性

硫元素主要以有機(jī)硫和無機(jī)硫的方式在煤炭中賦存,燃燒過程中大部分轉(zhuǎn)化成SO2,少量向SO3轉(zhuǎn)化。研究認(rèn)為,SO3的生成率和煤種、燃燒狀況、鍋爐運(yùn)行狀態(tài)有關(guān):煤燃燒后飛灰中的金屬氧化物可促進(jìn)SO3的生成,煤粉爐正常燃燒時(shí),SO3生成率為0.5%~0.7%,燃燒工況較差時(shí)可達(dá)2%。對4個(gè)火力發(fā)電廠6臺機(jī)組省煤器后煙氣中的SO3進(jìn)行了測試。原始煙氣中二氧化硫含量見表1,可見所選取的6臺機(jī)組燃用的煤種分別包括低硫煤、中硫煤和中高硫煤。根據(jù)測試結(jié)果(圖3),燃燒過程中產(chǎn)生的SO3濃度與煤種、機(jī)組負(fù)荷有較大關(guān)系。研究表明,隨著煤中含硫量的增加,SO3的生成量呈增加的趨勢。電廠1為低硫煤機(jī)組,SO3濃度為3.95~7.59 mg/Nm3;轉(zhuǎn)化率為0.41%~0.785%。電廠2 SO3濃度為15.1~18 mg/Nm3,對應(yīng)轉(zhuǎn)化率為1.14%~1.265%。電廠3為中硫煤機(jī)組,SO3濃度相對較低,為3.3~6.5 mg/Nm3,轉(zhuǎn)化率為0.145%~0.41%。電廠4為高硫煤機(jī)組,SO3濃度為15.16~21.85,對應(yīng)轉(zhuǎn)化率為0.36%~0.48%。根據(jù)測試結(jié)果,除電廠2轉(zhuǎn)化率大于1%之外,其余機(jī)組SO3生成率在0.145%~0.785%,與文獻(xiàn)結(jié)果相符。燃燒過程中SO3生成率隨負(fù)荷增加基本呈現(xiàn)增加的趨勢,高負(fù)荷時(shí),爐內(nèi)燃燒溫度高,促進(jìn)了SO3的生成。

圖3 燃燒過程SO3生成特性Fig.3 Characteristics of SO3 formation in combustion process

2.2 SO3的SCR轉(zhuǎn)化生成特性

燃煤電站普遍采用SCR技術(shù)控制氮氧化物排放,本文測試的機(jī)組均采用釩鈦系催化劑,在催化劑的作用下,煙氣中的SO2可被氧化為SO3。SO2轉(zhuǎn)化為SO3的轉(zhuǎn)化率受催化劑性質(zhì)、煙氣流速、煙氣溫度的影響。根據(jù)測試結(jié)果(圖4),煙氣經(jīng)SCR脫硝裝置后,煙氣中SO3含量明顯增加,其中電廠4的1號機(jī)組SO3濃度達(dá)到58.8 mg/Nm3;6臺機(jī)組的SO3生成率在0.165%~0.86%,均滿足轉(zhuǎn)化率小于1%的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

圖4 SCR裝置中SO3的生成特性Fig.4 Characteristics of SO3 formation in SCR reactor

2.3 空預(yù)器前后SO3濃度變化特性

空預(yù)器的作用是利用鍋爐尾部煙道的熱煙氣加熱空氣,降低鍋爐的排煙損失,提高鍋爐的效率。空預(yù)器中,煙氣溫度從300~350 ℃降至120~150 ℃。隨著煙氣溫度的降低,SO3形態(tài)發(fā)生轉(zhuǎn)化,從氣態(tài)逐漸轉(zhuǎn)變成硫酸蒸汽,硫酸蒸汽與飛灰中的堿性物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)而得到固定。根據(jù)測試結(jié)果(圖5),經(jīng)過空預(yù)器后,煙氣中SO3濃度明顯降低,電廠1空預(yù)器對SO3的脫除效率為18.3%~22.9%;電廠2脫除率為26%~28.1%。

2.4 除塵器前后SO3濃度變化特性

除塵器內(nèi)煙氣流速降低,煙氣中的SO3繼續(xù)與飛灰中的堿性物質(zhì)反應(yīng),此外,除塵器對硫酸蒸汽具有一定的協(xié)同脫除作用,因此經(jīng)過除塵器后,SO3濃度進(jìn)一步降低,除塵器前后SO3濃度變化如圖6所示。電廠1采用了低低溫靜電除塵器,煙氣溫度進(jìn)一步降低,促使SO3向液態(tài)硫酸霧進(jìn)一步轉(zhuǎn)化,促進(jìn)了其與飛灰的反應(yīng),因此SO3降低幅度明顯,SO3脫除率20.2%~31.4%。電廠2為傳統(tǒng)靜電除塵器,SO3脫除率為7.5%~10%,明顯低于電廠1。

圖5 空預(yù)器前后SO3變化特性Fig.5 The change characteristics of SO3 before and after air preheater

圖6 除塵器前后SO3變化特性Fig.6 The change characteristics of SO3before and after ESP

2.5 濕法脫硫前后SO3濃度變化特性

石灰石石膏濕法脫硫系統(tǒng)是燃煤電站廣泛采用的脫硫技術(shù),煤種適應(yīng)性好,脫硫效率高。濕法脫硫塔內(nèi),煙氣與噴淋的漿液逆流接觸,煙氣迅速降溫,成為濕飽和煙氣。煙氣進(jìn)入濕法脫硫塔后,被脫硫漿液噴淋,迅速降溫,成為飽和濕煙氣,煙氣中的SO3完全轉(zhuǎn)變?yōu)榱蛩犰F。研究表明,硫酸霧粒徑在亞微米范圍內(nèi),因此漿液噴淋對其脫除效果遠(yuǎn)低于SO2。脫硫裝置對硫酸霧顆粒的脫除性能與脫硫塔結(jié)構(gòu)有關(guān)。電廠1和電廠2對SO3的脫除性能如圖7所示。電廠1脫硫塔為空塔噴淋塔,SO3脫除效率為22.2%~29.5%,且隨著負(fù)荷增加,噴淋量增加,SO3脫除效率增加。電廠2采用高效脫硫除塵一體化裝置,脫硫塔內(nèi)分別設(shè)置高效旋匯耦合脫硫除塵裝置、噴淋層和管束式除塵除霧裝置,實(shí)現(xiàn)SO2和粉塵的協(xié)同控制。由于增加了除塵增效裝置,因此其對SO3的脫除效率得到提升,脫除效率為41.5%~42.4%。

2.6 濕除前后SO3濃度變化特性

濕式靜電除塵器可高效脫除漿液液滴和微細(xì)顆粒物,是實(shí)現(xiàn)顆粒物超低排放的終端設(shè)備,并對硫酸霧和汞等污染物有協(xié)同脫除作用。氣溶膠狀硫酸霧在靜電場中荷電后在電場力的作用下從煙氣中脫除。根據(jù)測試結(jié)果(圖8),電廠1濕式靜電除塵器后SO3濃度明顯降低,其脫除效率為26.2%~36.7%。效率低的原因主要是該電廠燃用低硫煤,原始煙氣中SO3濃度較低,經(jīng)過空預(yù)器、電除塵器、濕法脫硫裝置后逐漸降低,濕式靜電除塵器入口SO3濃度僅為3.16~5.31 mg/Nm3,較低的入口濃度影響了SO3脫除效率的提高。電廠1濕法脫硫+濕式靜電的組合裝置對SO3的總脫除效率為48.4%~66.2%,高于電廠2脫硫除塵一體化裝置。

圖8 濕式靜電除塵器前后SO3濃度變化Fig.8 The change characteristics of SO3 before and after wet ESP

2.7 煙氣全流程SO3濃度變化特性

電廠1和電廠2全流程煙氣中SO3濃度變化特性如圖9所示。根據(jù)測試結(jié)果,煙氣中SO3主要包括兩部分:一部分在鍋爐內(nèi)燃燒生成,另一部分在SCR裝置內(nèi)生成。電廠1 SCR后SO3濃度為6.39~14.3 mg/Nm3,電廠2為17.9~22.1 mg/Nm3,SO3的生成量與煤中含硫量有關(guān),隨著含硫量的增加,SO3濃度升高。SCR裝置之后,煙氣中SO3濃度逐漸下降,空預(yù)器、除塵器、脫硫裝置、濕式靜電除塵器均可實(shí)現(xiàn)煙氣中SO3的協(xié)同脫除。1#電廠采用濕法脫硫+濕式靜電除塵器的組合方式實(shí)現(xiàn)SO2和煙塵的超低排放,SO3總脫除效率為61.2%~76.4%,最終排放濃度為2.48~3.36 mg/Nm3。隨機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷增加,煙氣中的SO3濃度基本呈增加的趨勢。電廠2采用高效脫硫除塵一體化的方式實(shí)現(xiàn)SO2和煙塵的超低排放,SO3總脫除效率為59.3%~62%,最終排放濃度高于電廠1,為6.8~8.6 mg/Nm3。試驗(yàn)結(jié)果表明,濕法脫硫+濕式靜電除塵器的組合方式對SO3的脫除性能高于脫硫除塵一體化裝置。

圖9 電廠煙氣SO3濃度全流程變化特性Fig.9 Changes of SO3 concentration in flue gas process of power plant

3 結(jié)論

(1)燃煤電站煙氣中SO3含量與煤中硫元素的含量有關(guān),對燃用不同含硫量煤種的電站進(jìn)行了測試,結(jié)果表明,隨著煤中含硫量的增加,燃燒后煙氣中SO3濃度逐漸增加。燃用低硫煤時(shí),省煤器出口煙氣中SO3濃度較低,小于8 mg/Nm3;燃用高硫煤時(shí),煙氣中SO3濃度明顯增加,最高達(dá)21.85 mg/Nm3,但轉(zhuǎn)化率下降。此外燃燒過程中SO3生成率隨負(fù)荷增加呈現(xiàn)增加的趨勢,高負(fù)荷時(shí),爐內(nèi)燃燒溫度高,促進(jìn)了SO3的生成。SCR裝置促進(jìn)了SO3的進(jìn)一步生成,燃用高硫煤電站SCR出口煙氣中SO3濃度高達(dá)58.8 mg/Nm3,但SCR裝置中SO2的氧化率小于1%,滿足SCR的技術(shù)要求。

(2)空預(yù)器內(nèi)由于煙氣溫度降低,SO3形態(tài)從氣態(tài)向硫酸蒸汽轉(zhuǎn)變,硫酸蒸汽與飛灰中的堿性物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)而得到固定,SO3脫除率為18.3%~28.1%。除塵器中,煙氣中的SO3繼續(xù)與飛灰等物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),濃度進(jìn)一步降低,低低溫靜電除塵器的脫除率高于傳統(tǒng)靜電除塵器。

(3)傳統(tǒng)濕法脫硫裝置對SO3脫除效果有限,SO3脫除效率為22.2%~29.5%。高效脫硫除塵一體化裝置強(qiáng)化了脫硫塔的除塵作用,而濕法脫硫塔內(nèi)SO3以硫酸霧的狀態(tài)存在,因此脫硫除塵一體化裝置對SO3有較好的協(xié)同脫除作用,脫除效率為41.5%~42.4%。濕式靜電除塵器對SO3具有協(xié)同脫除作用,脫除率為26.2%~36.7%。

(4)采用濕法脫硫+濕式靜電除塵器的組合方式實(shí)現(xiàn)超低排放的燃煤電站對SO3具有較好的協(xié)同控制作用,總脫除效率為61.2%~76.4%,最終排放濃度為2.48~3.36 mg/Nm3。采用高效脫硫除塵一體化裝置的燃煤電站SO3總脫除效率為59.3%~62%,最終排放濃度為6.8~8.6 mg/Nm3。

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