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苯抽提蒸餾塔波動原因及解決措施研究

2020-10-21 09:28:15孟貴英
名城繪 2020年4期
關鍵詞:解決措施

孟貴英

摘要:本文對苯抽提蒸餾塔波動的原因進行分析,主要受到原料、溫度、壓力、溶劑比等因素影響,并提出科學有效的解決措施,力求通過穩定原料中苯含量與進料溫度、添加消泡劑與助溶劑、采用合適的溶劑比、徹底清洗蒸餾塔等方式,使裝置能夠健康穩定的運行。

關鍵詞:苯抽提蒸餾塔;波動成因;解決措施

引言:某石油企業乙烯裝置年產裂解加氫汽油10萬噸,苯含量約為51%。近幾年,企業引入抽提蒸餾分離苯技術,預計將年處理裂解加氫汽油增加到20萬噸,但自正式投產以來,苯蒸餾塔常常出現波動,對苯抽提裝置運行的穩定性產生不良影響,急需對波動的成因進行分析,并采取有效措施解決。

1苯抽提蒸餾塔的波動成因

1.1抽提原料影響

原料對蒸餾塔操作穩定性具有較大影響,主要包括甲苯較多、苯含量過低、進料烯烴過多等等。甲苯很容易在系統中累積,影響塔盤溫度的分布,一些還會隨著非芳和苯輸出裝置,當系統中甲苯含量超過0.05%時,說明該產品的純度與結晶點均不符合要求,原料中應將甲苯量嚴格的控制在0.02%以內;如若原料中苯含量過低,很容易出現液相分離,非芳突沸,導致塔壓出現波動,因此可在進料中加入適當的苯,使苯含量在30%—35%之間。對于高要求的重整來說,C6組分的烯烴含量在3%—4%之間,一旦出現烯烴,便會影響溶劑的質量,導致溶劑發泡。

1.2溫度影響

C6餾分的進料溫度對熱負荷大小具有決定作用,由于C6餾分為氣相進料,如若進料溫度不超過氣化溫度,則會影響整個塔的氣液交換,但也不應過高,否則會造成塔盤溫度失衡,通常情況下,氣化溫度在93—94℃之間,進料溫度在95—105℃之間為最佳。隨著溫度不斷增加,貧溶劑如若較低,則會增加分離難度;但溫度提升勢必會增加溶劑溶解力,使單液相區增加,可避免液相分離,提高穩定性。在操作過程中,通常貧溶劑溫度較為穩定,只有在重組分明顯增加、溶解度降低的情況下,才會使溶劑溫度升高,通常在92—95℃之間[1]。

1.3壓力影響

在蒸餾塔運行中,壓力因素應保持穩定,當塔進出物料的速率發生變化時,或者在高溫狀態下進料出現汽化時,均會導致壓力出現波動,一般情況下,壓力變化對產品純度不會產生明顯影響,但系統壓力增加,容易使塔出現兩個液相,從而導致操作失穩。

1.4溶劑比影響

該項因素對萃取塔效果具有直接影響,當溶劑比過高時,導致塔負荷增加,塔釜蒸汽的用量增加,溶劑循環量加大,對設備產生更大的影響,增加塔操作難度,甚至出現波動。溶劑過多還會降低塔板溫度,攜帶非芳烴滲透到塔釜中,導致塔內苯產品的非芳烴超標,影響裝置運行穩定性。當溶劑比過低時,導致溶劑含量缺失,在芳烴與非芳烴分離過程中,影響芳烴吸收效果,由于溶劑量變小,使塔本身的溫度增加,導致芳烴損失加大,非芳烴組分不合理,不但影響力苯的回收率,還使操作波動產生[2]。

2提高苯抽提蒸餾塔穩定性的解決對策

由上文研究可知,在苯抽提蒸餾塔操作中,受溫度、原料、溶劑比等多種因素影響,很容易出現操作波動等問題,對此,應采取積極有效的措施進行緩解和解決,具體措施如下:

(1)穩定原料中苯含量與進料溫度。在原料含苯量方面,應根據實際情況,最大限度的確保重整原料組分的穩定性,并對反應和后分餾部分進行細致調整,保障C203頂送去苯油提原料中苯含量的穩定性;在進料溫度方面,抽提蒸餾過程中,因塔身較高,塔底氣相組分在上升時受到較大阻力,芳烴與溶劑在溶解時出現相變反應,應適當增加溫度,為塔中部熱量平衡提供助力。在C6研究中,C6進料溫度逐漸從91℃增加到100℃,在溶劑進料溫度中,可從118℃增加到123℃。

(2)嚴格控制水罐液位。D403液位控制閥的閥芯存在嚴重的水沖蝕現象,導致液位的波動增加,影響重沸器的正常運行,對此,應強化日常巡檢工作,使D403的液位始終處于穩定狀態。

(3)添加消泡劑與助溶劑。在設備運行過程中,因蒸餾塔自身存在較大波動,為了確保裝置運行穩定性,應定期加注消泡劑,使溶劑發泡等問題得到合理解決。在抽提系統應用1年后,常常出現發泡沖塔情況,對此,應定期加入適量的消泡劑,使此類問題得到有效解決;在運行過程中,還應定期對過濾器進行清理,使溶劑系統始終處于干凈狀態,以此減少發泡問題,減少雜質產生;還應定期將老化溶劑排除,降低溶劑含量,提高抽提效果,對于已經排除老化溶劑的系統,還應補充10t左右的溶劑[3]。

(4)正確判斷沖塔情況。根據該公司以往的沖塔經驗可知,如若在初期沖塔時便發現C401液位降低與局部塔盤溫度增加的現象,并及時降低塔底沸器的蒸汽量,則可有效避免沖塔問題發生,或者緩解沖塔程度。對此,應增加C401塔底壓力測量儀表,并將其引入到DCS,通過對C401塔頂、塔底壓力差進行觀測的方式,及時發現和預測沖塔跡象。

(5)采用合適的溶劑比。溶劑比與進料量大小無關,但與進料組分變化情況緊密相連。對此,操作者應對化驗室的分析結果進行分析,靈活調整溶劑比大小。如若溶劑變大,塔頂苯含量將隨之增加,究其原因,主要由于溶劑比增加導致塔的蒸汽需求量增加,影響塔的穩定性。從理論上看,苯含量應減少,但還要綜合考慮塔設計方法與操作條件的限制,根據實際情況進行操作,合理控制溶劑比,實現安全穩定的生產。

(6)徹底清洗蒸餾塔。從以往現象可知,由于受雜質與老化溶劑的影響,使塔盤存在結垢、結鹽等情況,影響塔盤與浮閥的通過性,開孔率降低,成為沖塔的導火索。對此,可設計苯抽提系統,定期進行停工檢修,使蒸餾塔等設備得到徹底的清洗和檢查,確保設備的可持續運行。

3結束語

綜上所述,在苯抽提蒸餾塔操作中,常常受溫度、原料、壓力等因素影響出現操作波動,對此,應積極添加消泡劑與助溶劑、采用合適的溶劑比、徹底清洗蒸餾塔等,使蒸餾塔穩定運行,進料負荷達到設計標準,苯產品與非芳均滿足設計指標,產品質量優質合格。

參考文獻:

[1]焦志偉.制苯裝置抽提蒸餾塔平穩生產的影響因素及對策[J].中國石油和化工標準與質量,2018(20):22-22.

[2]翟鵬,韓玉恒.苯抽提裝置火炬管線凍堵原因分析及處理措施[J].安全、健康和環境,2019(10):12-13.

[3]王剛.芳烴抽提蒸餾塔抽提蒸餾影響因素分析[J].石油石化綠色低碳,2019,1(3):32-37.

(作者單位:浙江石油化工有限公司)

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