朱金明

摘要:丙烯腈裝置AOGC空氣風機是環保裝置關鍵設備,結構形式為雙支撐離心風機,殼體采用S30408鋼板焊接,軸承座為鑄鋼水平剖分結構。主要作用為提高增壓空氣,與吸收塔頂部來的尾氣混合后進入反應器,將有尾氣轉化為氮氣、二氧化碳和水。
關鍵詞:丙烯腈;AOGC;風機;故障;改造
一、運行現狀
丙烯腈裝置空氣風機C-1901是離心式通風機,主要作用是為吸收塔尾氣處理裝置正常運行時的CO反應器和SCO反應器提供反應所需的空氣,是吸收塔尾氣處理裝置的重要設備。
設備基本情況:該風機型號為G9-16-11 No8.7F,設計流量11000m?/h,轉速2900r/min,氣封形式為碳環密封,軸承型號為6316,兩端支撐脂潤滑,于2017年11月投用。
二、主要故障現象
1、在正常生產運行中,丙烯腈裝置空氣風機C-1901多次出現軸承溫度升高、震動增加的現象。一般情況下四空氣風機C-1091聯軸器側軸承溫度升高、振動增大,特別是軸向振動值較大且不穩定,伴隨喘振現象。分廠點檢工程師檢測報告:“臨時監測丙烯腈車間C-1901,電機額定轉速為2970rpm/min,額定功率90KW。1A點振動值為4.18mm/s、2A點振動值為2.96mm/s、2H點振動值為3.61mm/s、2V點振動值為3.40mm/s、3H點振動值為3.26mm/s、4H點振動值為3.55mm/s,位于可短期運行區間。3A點振動值為7.96mm/s、4A點振動值為6.14mm/s位于不合格區?!?頻譜顯示3A、4A點為三倍頻為主。
2、吸入側氣封部位溫度高,達100℃。高溫通過軸傳遞到軸承,導致軸承溫度達70℃。
3、軸承保持架斷裂,滾珠有咬蝕痕跡,大部分滾珠有對稱區域的褐色近圓形蝕點和輕微裂紋;
4、軸承箱支撐架和軸承箱地腳接觸區有間隙,振動值最高點從支撐架中間,向軸承箱和地腳位置遞減;
三、維修經過
在日常維修過程中主要進行了三項工作:對兩側軸承進行了更換;現場對轉子做動平衡;對兩側軸承座支架灌漿層刨開,重新對支架的墊鐵進行調整、安裝并灌漿。起機試運振動值為:1A(即電機的風扇端軸向)最大值為5.1mm/s,4A為3.7mm/s(風機非驅動端軸向)。氣封部位溫度高,達100℃,高溫通過軸傳遞到軸承,導致軸承溫度達70℃)。電機檢修后再次試機振動值為:2H(電機聯軸器側水平端)、3H(風機驅動端水平)均為4.5mm/s左右,4A(風機非驅動端軸向)為2.7-7.3mm/s之間連續不穩定波動。
四、原因分析
1、發熱原因:安裝碳環密封的氣封體定位偏心:測量發現氣封體與轉子兩側間隙不同(相差1.2mm),氣封體內安裝的碳環密封與軸摩擦發熱,導致吸入側氣封部位溫度高;同時這種摩擦也導致設備振動增大。
2、振動原因:
1)軸承抗載能力較弱:體現在開工過程中風機負荷不穩定的狀況下,風機軸向振動值變化幅度較大,從2.7mm/s-7.3mm/s頻繁變化。且在運行平穩狀態下也在3.6mm/s-3.8mm/s?,F場兩端軸承均安裝一個普通深溝球軸承6316,單端定位(非驅動端為定位端),軸向振動值異常主要就體現在定位端。
2)兩端支撐軸承座不同心:在現場試運過程中,通過調整軸承座頂絲可改善軸向振動值較大問題,但無法使振動值長時間穩定在標準范圍。
3)軸承箱支撐架變現,導致支撐剛性不足。
4)聯軸器形式不合理:設備使用的是單膜片式聯軸器,補償能力弱。
五、改造方案
1、為解決軸封摩擦發熱的問題,將碳環密封改為梳齒密封(輸送介質為空氣)。
2、為解決軸承抗載能力弱的問題,將原6316深溝球軸承改為BL316滿球形軸承,提高抗載能力(6316軸承額定載荷123KN,BL316軸承額定載荷136KN)
3、為解決氣封體偏心問題,需將氣封體拆下,調整兩側間隙一致后重新安裝,鉸孔定位。
4、為解決兩端軸承座不同心問題,需將風機整體運至修理廠,上鏜床重新找同心,再重新鉸孔定位。
5、將單膜片聯軸器改為彈性體聯軸器。
五、改造成果
1、迷宮密封與軸不接觸,運轉過程中不會發生摩擦,通過改造迷宮密封解決氣封處過熱的問題。
2、風機在調整負荷過程中,溫度及振動均能穩定在良好運行的工況。
參考文獻:
[1]?8萬噸/年丙烯腈裝置操作規程
[2]?丙烯腈AOGC風機改造方案