段 強,王金超,趙義峰,包 允,戴希章,伊山廷
(山東金創金銀冶煉有限公司,山東煙臺 265615)
自動化控制系統的目標:通過可編程序存儲器,在其內部存儲執行邏輯運算、順序控制、定時、計數和算術運算等操作的指令,并通過數字式、模擬式的輸入和輸出,實現控制各種類型的機械或生產過程,以現場可視監控技術手段和自動控制系統結合,加強企業設備監管力度,提高企業設備管理水平,降低人工操作勞動強度。
(1)物料管理。通過系統數據自動采集,各種流量和所有數據的統計全部由計算機自動完成,形成班組、每日、月度生產匯總報告,對班組、每日、月度生產情況進行比對。
(2)安全預警。加快設備運行故障和異常報警處理,加強儲罐液位狀態的監控,根據實時數據采集及分析,對頻繁報警設備進行監控檢修,對報警儲罐液位變化頻次多的部位進行流程控制分析,穩定流程操作方式。
(3)現場監控。通過現場各處可視攝像裝置安裝,形成對現場設備的可視化監控,隨時實地掌握各種設備運行狀態,提升了現場監控能力,減少安全事故發生。
CPU 的程序分為操作系統和用戶程序,自動化控制系統(PLC)采用循環執行用戶程序的方式,操作系統用來處理PLC的啟動、刷新過程印象輸入/輸出區、調用用戶程序、處理中斷和錯誤、管理存儲區和通信等任務(圖1)。

圖1 自動化控制系統
(1)遠程控制功能。通過邏輯控制、定時控制、計數控制、順序控制,實現遠程操作設備的能力。
(2)數據采集、存儲與處理功能完備,數據準確性高。通過數學運算、數據處理、模擬數據處理,有效進行數據采集,并保證準確性。
(3)實現通信、聯網手段多樣化。查詢方式更容易,提供手機端、PC 端等查詢方式。
(4)人機界面功能。保證數據及時上傳,及時反應流程各項指標。
(5)輸入/輸出接口調理功能。具有A/D、D/A 轉換功能,通過I/O 模塊完成對模擬量的控制和調節。位數和精度可以根據用戶要求選擇。具有溫度測量接口,直接連接各種熱電阻或熱電偶。
(6)安全性。數據保密性強,運用多種加密算法,確保數據安全無泄漏。
(7)可靠性。系統自動對上傳的原始數據進行備份存儲,保證數據準確、完整無丟失。
自動化控制系統包括可視系統和控制監控系統兩部分。
(1)可視系統。通過現場安裝的35 個監控攝像頭,對氰化工藝優化項目流程所有設備、設施進行實時監控,監控畫面通過中控室大屏幕顯示。
(2)控制監控系統。通過PLC,編制組態模型,與流程內各設備、儲罐監控設備相連,實現數據傳輸、計算,并通過中控室大屏幕顯示。
(3)方案措施。2019 年11 月開始,對氰化工藝流程現場進行實地查看,在流程各處進行監控攝像頭布線和攝像頭的安裝。中控室大屏幕安裝到位,終端電腦安裝。在各設備控制柜連接線路,與系統對接。各設備關聯管路連接流量計,各儲槽安裝超聲波探頭和模擬探頭液位計,安裝pH 計和溫度計,進行數據線路安裝,最終與終端電腦相連接,實現數據和畫面的實時傳輸。終端電腦進行組態設計、數據程序編程,將現場各檢測設備數據進行匯總。按照流程的整體運行情況,設計5 組組態示意圖,直觀反應整個流程設備的運行狀態(圖2)。

圖2 設備狀態
自動化控制系統建設,主要為實現氰化優化工藝項目的實際監控,對流程控制、設備管理進行檢測,降低人工勞動強度,實現自動控制的功能。自動化控制系統作為設備管理系統的核心,其功能實現主要體現在以下7 個方面:
(1)累計報表管理。按生產實際管理布局實現累計報表的管理,包括班組、每日、每月,可查詢歷史報表情況,并提供數據報表導出功能。
(2)分時流量統計分析。按照尖峰平谷分段實現用電數據統計,電量可分時、分段進行顯示,提供以月、年等分段比例。
(3)實時設備電能分析。瞬時電流、電壓、設備調頻頻率直接顯示記錄,對設備情況實際進行掌控。
(4)生產報表分析。通過班組、每日、每月的同比、環比等分析項目,實現流程運行指標和物料的綜合對比,為后續生產提供數據參考。
(5)大屏可視化監控。通過大屏的展現效果,實現用能的可視化管理需求。
(6)設備、液位異常實時報警。通過設置設備和儲罐液位的安全警戒線,超限、低限后實時報警,實現設備運行狀態的實時監控。
(7)歷史流量、pH 值、液位曲線對比。可對比任意時間段的流程運行情況,提供多種時間間隔的運行曲線,以滿足客戶的不同需求。
自動化控制系統通過可編程序存儲器數字式、模擬式的輸入和輸出,實現控制各種類型的機械或生產過程,將設備運轉情況展示為看得見的數據,同時針對監測的數據對流程運轉情況進行實時監控。以現場可視監控技術手段和自動控制系統相結合,加強企業設備監管力度,提高企業設備管理水平,通過數據對生產效率低下的用能設備進行節能化改造。降低人工操作勞動強度,精簡人員4 名,節省企業人工費用24 萬元/年。
自動化控制系統可以使車間領導通過平臺的監控功能,對設備運轉整體質量(電壓、電流、頻率、處理量等)進行實時監控,監測機械設備運行狀態,保證生產的安全、高效、正常運行。同時其強大的數據采集分析功能,使導出的數據高效準確,大大方便了對生產的及時控制與調整。