李 飛,安文剛
(西部超導材料科技股份有限公司設備動力部,陜西西安 710018)
西部超導材料科技股份有限公司成立于2003 年,公司主要從事高端鈦合金材料、高性能高溫合金材料、超導材料的研發、生產和銷售,是我國航空用鈦合金棒絲材的主要研發生產基地,是目前國內唯一實現超導線材商業化生產的企業,也是國際上唯一的鈮鈦鑄錠、棒材、超導線材生產及超導磁體制造全流程企業。主型生產設備有:真空自耗電弧爐、液壓快鍛機組、電阻加熱爐、精鍛機、拉絲機等。
電阻加熱爐在工業領域被廣泛使用,它功率大、持續工作時間長、使用頻次高,屬于高耗能設備。且大多通過可控硅實現電氣調功控制,因此會產生較大的非線性負載,導致系統諧波電流偏高等電力危害,也產生了一系列不安全因素,嚴重影響電能質量。
近年來,公司多個生產線升級治理、擴容,新項目建設快速推進,用電負荷隨之大幅增加。尤其是電加熱設備(以電阻加熱爐為主)耗電量占公司總用電量的40%,此類設備在運行中所產生的大量諧波、電壓畸變等不安全因素嚴重降低了電能質量,甚至遠低于國家電能質量標準。整個供電系統的最初設計配置已滿足不了用電需求,如:系統無功補償容量嚴重不足,功率因數低,諧波污染嚴重,供電質量明顯下降,設備故障率高,嚴重影響供電系統安全運行的同時,也造成電能的浪費,亟待治理。
我國能源形勢趨向緊張,能源短缺給長期能源消耗大的機械加工制造業帶來巨大的沖擊。節能降耗形勢嚴峻,制造型企業走節能降耗之路是大勢所趨,也是企業降本增效的一項基本措施。
電力系統中,發、輸、變、配和用同時完成,各環節連接在一個系統。由于某種因素導致電力設備故障或誤操作的電壓、電流或頻率的靜態偏差和動態擾動都統稱為電能質量問題。電能質量主要技術指標有:供電電壓允許偏差、電網諧波、三相電壓允許不平衡度、電壓波動和閃變、暫時過電壓和瞬態過電壓和電力系統頻率允許偏差。

表1 注入公共連接點的諧波電流允許值(GB/T 14549—1993)
測量地點:4500 t 鍛造一車間電阻加熱爐供電系統。
系統主要負載設備:鍛造車間6 臺電阻加熱爐、鍛造機輔助電源、水泵、天車等。

表2 公用電網諧波電壓限值(GB/T 14549—1993)
無功補償方式:純電容補償,且補償量不足。
電力系統及量測位置如圖1 所示。
3.2.1 量測期間基波電流趨勢(圖2)
3.2.2 量測期間總諧波電流趨勢(圖3)
3.2.3 量測期間5 次諧波電流趨勢(圖4)

圖1 電力系統及量測位置

圖2 量測期間基波電流趨勢

圖3 量測期間總諧波電流趨勢
3.2.4 量測期間總諧波電壓畸變率趨勢(圖5)
3.2.5 量測期間功率因數趨勢(圖6)
3.2.6 系統諧波電壓畸變率頻譜(圖7)
3.2.7 系統諧波電流頻譜圖(圖8)
為了真實、有效檢測系統電能質量和科學分析現有純電容補償設備的運行效果,采取原有補償電容器切離和投入兩種方式。分析結果如下:
(1)在電容器切離狀態下檢測(系統運行原始數據)。基波電流在2200 A 左右(圖2 量測期間基波電流趨勢圖所示)。總諧波電流在350 A 左右(如圖3 量測期間總諧波電流趨勢圖所示),5 次諧波電流在254 A 左右(如圖4 量測期間5 次諧波電流趨勢圖所示)。總電壓畸變率在6 %左右(如圖5 量測期間總諧波電壓畸變率趨勢圖所示),5 次電壓畸變率3.2%左右(如圖7 系統諧波電壓畸變率頻譜圖所示)。功率因數0.85 左右(如圖6 量測期間功率因數趨勢所示)。

圖4 量測期間5 次諧波電流趨勢

圖5 量測期間總諧波電壓畸變率趨勢
(2)采用傳統的純電容補償(或電容器串電抗補償)方式雖然能提高功率因數,但電容器投入時,由于系統諧波引起諧振,反而嚴重放大了系統諧波含量,增大了諧波電流和電壓畸變率。如圖7 系統諧波電壓畸變率頻譜圖和圖8 系統諧波電流頻譜圖所示。
(3)根據系統運行工況,綜合分析檢測數據,系統電壓畸變率和諧波電流含量遠大于國標GB/T 14549—1993 規定的限值(電能質量國家標準體系中諧波電流和諧波電壓限值分別見表1 注入公共連接點的諧波電流允許值和表2 公用電網諧波電壓限值)。系統電能質量差,亟待解決。
(4)系統運行現狀:因諧波影響,變壓器、電容器、接觸器、線纜等電氣設備元件運行溫度高、故障頻發、維護維修成本高,降低了變壓器、電容器等設備的利用率和使用壽命。而且,系統存在的大量諧波電流造成電能的嚴重浪費。
綜上所述,經過數據分析和系統實際工況,對此加熱爐供電系統存在的電能質量問題,采取無源濾波(NCSF)+無功補償綜合治理方案,達到以下目標:
(1)功率因數由0.85 提高至0.95。
(2)總諧波電流<150 A,3 次、5 次諧波電流含量符合標準。
(3)電壓總畸變率≤5%。

圖6 量測期間功率因數趨勢

圖7 系統諧波電壓畸變率頻譜
根據上述檢測數據,經計算,擬采取無源濾波裝置231 kvar(諧波電流按340 A 計算),無功補償容量416 kvar,總輸出容量647 kvar(無功功率需求約700 kvar)。
重新設計的電能質量治理設備投運后,經運行檢測,系統各項電能指標較治理之前有明顯改善,完全符合國標規定。
5.1.1 治理后基波電流趨勢(圖9)
5.1.2 治理后總諧波電流趨勢(圖10)
5.1.3 治理后5 次諧波電流趨勢圖(圖11)
5.1.4 治理后總諧波電壓畸變率趨勢(圖12)
5.1.5 治理后功率因數趨勢圖(圖13)
5.1.6 治理后系統諧波電壓畸變率、諧波電流頻譜(圖14)
治理后,再次量測系統各項電能指標。量測期間系統基波電流在2000 A 左右,如圖9 治理后系統基波電流趨勢圖所示,與治理前量測期間系統運行工況接近。但在相同工況下,系統諧波電流、電壓畸變率明顯改善,如圖14 治理后系統諧波電壓畸變率、諧波電流頻譜圖所示。
治理后系統總諧波電流如圖10 所示;5 次諧波電流含量大幅降低,如圖11 治理后5 次諧波電流趨勢圖所示;治理后總諧波電壓畸變率如圖12 所示。治理前后,電能質量各項指標對比見表3。
備注:治理前數據以系統原始運行數據為準(純電容補償切離)。

圖8 系統諧波電流頻譜

圖9 治理后系統基波電流趨勢

圖10 治理后總諧波電流趨勢
經以上量測結果證實,經過治理,電阻加熱爐供電系統各項電能指標明顯改善,優于國標規定,電能質量顯著提高,達到了安全、可靠、經濟運行的目標。并且產生了客觀的經濟效益和示范效益。
(1)項目實施后,有效降低系統畸變損耗(如:變壓器銅損、線路損耗、電機等用電設備損耗)、無功功率需求降低、諧波電流大幅降低的同時系統有效電流減小,節約電能。

圖11 治理后5 次諧波電流趨勢

圖12 治理后總諧波電壓畸變率趨勢
(2)電氣設備元件故障率降低,提高供電可靠性。減少了備品備件消耗和設備維修維護成本。提高了設備的使用壽命,
(3)設備利用率大幅提高。尤其是變壓器有效輸出容量較諧波治理前明顯增加。

圖13 治理后功率因數趨勢

表3 治理前后數據比對
經測算和評審,系統畸變損耗節能效益、電流有效值減少的節能效益、維修和維護成本降低的經濟效益、設備損耗降低的經濟效益等綜合節能率在8%左右。此加熱爐供電系統年用電量約1300 萬kW·h,經過治理,年可節約電量104 萬kW·h,節約電費約70 萬元,節約128 t 標準煤。

圖14 治理后系統諧波電壓畸變率、諧波電流頻譜
項目完成后,保障了企業內部電網安全,減輕電能供應壓力,節省企業電力消耗,提高設備運行效率,降低直接生產成本,綜合提升供電系統安全、效率和效益。同時,進一步明確和掌握了電阻加熱爐的供用電特性,為企業后續的項目建設提供技術支持。此種方案在其他的電阻加熱爐供電系統也可得到更好的應用。