劉開合,馬 義,王學軍,步 剛,劉 凱
(山東中煙工業(yè)有限責任公司滕州卷煙廠,山東棗莊 277500)
目前卷煙包裝設備內襯紙潤滑主要是人工加注潤滑油,不能滿足潤滑中的“定量”、“定期”原則,同時還存在“油漬煙”等質量隱患和影響設備效率問題。內襯紙又稱鋁箔紙、鋁紙,是直接包裹煙支的材料,它的包裝質量對小盒包裝質量與煙支防霉保質關系甚大[1]。在內襯紙進入導紙輥前,潤滑毛氈會清潔內襯紙鋁層的灰塵,柔順內襯紙,延長內襯紙切刀壽命,提高切割質量,避免內襯紙輸送堵塞等問題。
通常情況下,操作工利用潤滑油壺將石蠟油噴到毛氈上,然后手動調整潤滑毛氈支架,使毛氈表面與內襯紙接觸。人工加注潤滑油的方式存在以下弊端及隱患:①不能滿足“定量”“定期”原則,即使是同一操作工潤滑間隔時間和添加油量不好統(tǒng)一,隨意性較強;②設備停機時,必須使毛氈脫離內襯紙,否則有產(chǎn)生油漬煙的質量隱患;設備正常開機時,必須使毛氈輕輕壓在內襯紙上,否則容易造成內襯紙切口毛口、內襯紙免角、商標紙錯牙等質量缺陷;③調整潤滑毛氈支架必須停機操作,平均每次調整毛氈停機時長為8 s,因內襯紙潤滑毛氈加油造成的每臺設備每天停機時間約為420 s。
設計內襯紙自動潤滑系統(tǒng),用于內襯紙的清潔潤滑,提高產(chǎn)品質量。此裝置主要由油壺、氣路、油路、電磁閥、氣缸、PLC 等組成,采用煙包計數(shù)法,周期性向毛氈注油。設備運行時,毛氈接觸內襯紙;停機時,毛氈脫離內襯紙,避免長時間停機時內襯紙被浸透,造成“油煙”。
圖1 是煙用內襯紙自動潤滑系統(tǒng)組成結構圖,系統(tǒng)由1 個PLC 控制器、1 個儲油壺、2 個兩位兩通油路電磁控制閥、2 個兩位五通氣路電磁控制閥、1 個煙包計數(shù)傳感器、2 個氣缸及安裝支架及2 個涂抹裝置(毛氈)組成。卷煙包裝機分左右兩路紙盤供應內襯紙,一路使用一路備用,因此PLC 控制器接入設備的紙盤工作信號,同時接入的還有設備啟停信號。

圖1 系統(tǒng)組成結構
(1)自動給油原理。利用煙包計數(shù)傳感器采集煙包數(shù)量,并將采集到的煙包數(shù)量信息輸送給PLC 控制器,再利用控制器累計輸入的煙包數(shù)量,當累計的煙包數(shù)量達到預設煙包數(shù)量時,控制器驅動油路電磁閥打開,儲油壺中油脂在自身重力的推動下進入涂抹裝置。當出現(xiàn)設備停機或者切換內襯紙時,PLC 控制器可以實現(xiàn)斷點自動保存,直至重新使用該側內襯紙。潤滑油在涂抹裝置中浸潤分散,每次涂抹在內襯紙上的油量均可通過設置油路通斷時間設定,從而克服了現(xiàn)有技術中人工涂抹油脂隨意性較強、油脂涂抹不均勻、影響產(chǎn)品的包裝質量的穩(wěn)定性的缺陷。此外,還降低了機臺操作人員的勞動強度。
(2)毛氈動作原理。以左側毛氈動作為例,當PLC 控制器接收到左側供紙驅動信號和設備啟動信號時,PLC 控制器根據(jù)預定數(shù)值延時發(fā)出信號,兩位五通電磁換向閥接通氣缸彈出氣路,左側毛氈氣缸動作,控制左側毛氈靠向左側內襯紙。當設備出現(xiàn)停機信號時,兩位五通電磁換向閥接通氣缸縮回氣路,左側氣缸瞬間縮回,左側毛氈離開左側內襯紙。這樣很大程度上避免了“油漬煙”和內襯紙無潤滑現(xiàn)象的發(fā)生。
油路設計的關鍵就是向毛氈注入油液的多少。根據(jù)查詢相關公式和計算,只要改變流體流動的時間,就可以改變流體流過單位面積的質量,同時流過電磁閥前后的流體質量是不變的。通過以上分析可知,只需改變PLC 控制油路電磁閥開閉的時間,就可以改變供油量。為得到電磁閥最佳注油時間進行模擬實驗,采用線箔鋁紙,在設備正常運轉情況下,利用油壺和PU 管直接向毛氈注油,并對煙包計數(shù),檢查煙包內襯紙潤滑效果和是否有油煙。試驗結果如表1 所示,經(jīng)過質檢人員對試驗結果確認,認為每正常生產(chǎn)500 包煙包時,注油5 s 最為合適,既不會使電磁閥頻繁動作降低其使用壽命,又能保證潤滑效果較好且沒有油煙質量風險。

表1 注油梯度試驗統(tǒng)計
《卷煙包裝工專業(yè)知識》及《ZB25 包裝機組作業(yè)指導書》中對各部位壓縮空氣所用壓力值有明確要求,其中“氣源壓力要求0.6 MPa,工作壓力0.5 MPa,商標紙及封簽加膠氣缸壓力標準范圍≥0.5 MPa”。氣路主要為氣缸的抬起、壓下動作提供動力,包裝機的壓縮空氣壓力值能夠滿足要求。為與電磁閥接口適配,選用的是6 mm×4 mm 藍色PU 高壓軟管作為氣線管路。按照就近原則,氣源接口選擇商標紙加膠氣缸。
機器啟動時,PLC 給工作側鋁紙毛氈電磁閥發(fā)出信號,電磁閥動作,打開氣路使氣缸帶動毛氈接觸內襯紙,均勻潤滑內襯紙。停機時,PLC 發(fā)出指令電磁閥切換氣路,氣缸縮回,毛氈抬起離開內襯紙。同時考慮增加2 s 的延時功能,這種延時方式一方面是為了避免雙線圈電磁閥長時間帶電,而影響電磁閥壽命,另一方面,將延時控制在2 s 內,防止操作者頻繁按動啟停按鈕而導致氣缸轉位混亂。
卷煙包裝機內襯紙自動涂油控制系統(tǒng)中煙包計數(shù)、電磁閥輸出控制、毛氈動作都是通過系統(tǒng)軟件自動實現(xiàn)的,軟件運用PLC 樹形圖語言編程,實現(xiàn)各功能模塊,它主要包括4 部分:系統(tǒng)主程序、毛氈子程序、中斷子程序、給油子程序。主程序的功能主要包括初始化、系統(tǒng)自檢、中斷設置等,主程序處于循環(huán)狀態(tài)[2]。整個系統(tǒng)軟件主要完成鋁紙驅動側的判斷、涂油參數(shù)的設置、煙包計數(shù)和向電磁閥發(fā)送狀態(tài)命令等。PLC 程序如圖2 所示。
系統(tǒng)安裝調試完成后,對包裝機內襯紙自動潤滑裝置使用情況進行1 個月的跟蹤統(tǒng)計。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,該系統(tǒng)使內襯紙組件實現(xiàn)了潤滑加油不停機,只是設備切換紙時的慢速啟動,加油停機時間由平均8 s/次降低到3 s/次。
正常生產(chǎn)時,每班需更換16 個內襯紙,每個內襯紙需加注潤滑油1 次。使用內襯紙自動潤滑裝置后,每臺設備每年可提前生產(chǎn)產(chǎn)量102.6 箱,加注一次潤滑油提高的效率167%。

圖2 PLC 程序
此次內襯紙自動潤滑系統(tǒng)設計與現(xiàn)有技術相比具有的優(yōu)點和效果。采用煙包計數(shù)法周期性向毛氈自動注油,且油量大小可調節(jié),確保了供油的均勻性,降低了操作工的勞動強度,提高了生產(chǎn)效率;內襯紙潤滑均勻,小包煙盒包裝平整,避免了小盒煙包裝過程中的內襯紙折邊、折角易爛的問題,提高了小包煙盒的包裝質量;采集開、停機同步信號,確保開機時毛氈接觸內襯紙,停機時毛氈脫離內襯紙,消除了因停機時間稍長而導致的潤滑油浸透內襯紙產(chǎn)生“油煙”的隱患。實際應用表明:系統(tǒng)的使用解決了內襯紙潤滑效果不好、“油煙”質量隱患,減輕了操作工的勞動強度,提高設備運行效率。此裝置根據(jù)煙包數(shù)量對內襯紙進行潤滑,可根據(jù)實際快速調整煙包數(shù)量參數(shù),具有一定的推廣價值。