張占起
中國化學工程第十一建設有限公司 河南開封 475002
框架抗爆墻的結構特點決定了其施工周期相對較長,周轉材料使用較多,勞動力投入相對較大。如果施工方法不合理,施工難點分析不充分,就會延長工期、增加成本。本文分別從房心回填土的回填時機和方式、主體結構施工方法選擇、女兒墻模板的安裝細節等3個方面剖析問題,找出對策并加以實施。
中國化學工程第十一建設有限公司(以下簡稱十一化建)施工的中泰化學托克遜高性能樹脂項目共有7個控制室(機柜間),均為一層框架抗爆墻結構;基礎形式為條形基礎,基底標高-2.7m。框架柱截面尺寸為600mm×600mm,抗爆墻埋地上部分厚度為350mm;層高6.4m,長向框架梁截面尺寸為300mm×800mm,短向框架梁截面尺寸為400mm×700mm;板厚150mm;女兒墻高900mm、厚200mm,且內外翻沿。室內標高:空調機房、排煙機房-0.750m。
混凝土澆筑至-0.05m后,由于抗爆墻插筋的影響,造成回填困難。為此,采取以下對策:
在控制室的南端(短向)墊一條在防爆墻位置高出抗爆墻500mm的路(目的是避免預留插筋出現死彎,破壞鋼筋性能),從一端開始向另一端慢慢推進。一般房間回填至-0.200m,空調機房等有特殊要求的房間回填至-1.00m。由于分層回填夯實,層層取樣,技術間隙較長,本工號回填周期為12d,見圖1。
2.2.1 對策1:一次澆筑混凝土
采用整體澆筑,抗爆墻和框架柱梁板同時施工,墻與邊柱間用模板及聚苯板隔開(一次澆筑混凝土)。
該方法具有以下優點:施工周期相對較短;施工縫少,整體性好。但也存在一些缺點:一次性投入模板、方木、鋼管、扣件等,周轉材料過大,不經濟;抗爆墻與邊柱、角柱模板加固較繁瑣,稍有不慎,容易跑模;邊角柱與抗爆墻混凝土如果不同步澆筑,因壓力差原因,聚苯板容易向一側偏移,抗爆墻或邊角柱容易出現外形缺陷;由于聚苯板強度低,即使柱子和板墻同時對稱澆筑,仍有壓縮變形,抗爆墻有凸臺約7mm,在后期的裝修階段需打磨處理;與聚苯板緊貼的柱子角部局部不順直,偏差約有10mm;邊梁與防爆墻內模板不易拆除。
2.2.2 對策2:分二次澆筑混凝土
先施工抗爆墻至屋面板底,再施工梁板柱。分二次澆筑混凝土。
該方法具有以下優點:能保證防爆墻及邊梁、邊柱的截面尺寸;增加周轉材料的周轉次數(先施工的抗爆墻除了上面一塊模板不拆除外,其余均拆除周轉);邊梁與抗爆墻之間模板易于拆除;抗爆墻和框架柱梁板模板加固相對簡單。但也存在一些缺點:施工周期相對較長(與對策1相比工期約滯后7d);在屋面板底與抗爆墻相交位置存在施工縫。
2.2.3 對策3:分三次澆筑混凝土
框架柱混凝土澆筑至梁底以下約1m的位置,再施工防爆墻至屋面板底,最后澆筑屋面梁板。分三次澆筑混凝土。
該方法的優點是:基本能保證抗爆墻及邊角柱的截面尺寸;增加周轉材料的周轉次數。但也存在如下缺點:施工周期過長(與對策1相比工期滯后約15d);考慮到框架頂層邊梁鋼筋采用“梁錨柱”,經計算梁上部主筋錨入柱子的長度為梁底下去950mm,我們預留了1000mm,錨固長度符合《16G101圖集》規定(圖 2),但柱頂還需二次支設模板,比較繁瑣;施工縫多,輕微影響邊柱的觀感質量。
經比對,乙炔控制室施工隊人員較少,工期相對不緊,選擇對策3;糊樹脂機柜間、蒸發機柜間、渣漿控制室由于工期相對較短,人員充足、周轉材料較多,選擇了對策1;PVC儀表機柜間、破碎控制室選擇了對策2。
因將抗爆墻外墻模板全部拆除,女兒墻外模板無法生根,使模板加固非常困難。為此,采取以下對策:
抗爆墻外模板安裝時,模板高出屋面1000mm;抗爆墻外模拆除時,最上面一塊模板保留,如圖3所示;再用上下兩道對拉螺桿進行加固,并適當與外雙排腳手架拋撐連接,保證模板和支撐系統具有足夠的強度、剛度和穩定性。

圖1 房間回填

圖2 框架頂層邊梁鋼筋

圖3 抗爆墻模板拆除
(1)基礎施工混凝土施工完畢后,必須進行房心回填土的施工。如果為趕工期直接在基礎底部搭設滿堂腳手架,將會出現高支模,必須進行專家論證。同時,由于抗爆墻的特性決定其門窗極少,這給將來回填造成了極大困難,從而增加工程成本。
(2)主體結構可根據不同施工條件,選擇不同的施工方法。
(3)為確保女兒墻施工質量受控,抗爆墻外墻模板最頂端一帶模板不能拆除。