張遠輝, 劉章棋, 陳虹均
(瀘州職業(yè)技術(shù)學院, 四川 瀘州 646000)
MG150/345-WD型采煤機作為滾筒式采煤機,其自動化水平較低,滾筒高度調(diào)節(jié)仍然采取人工操作的方法,這導致滾筒高度調(diào)節(jié)精度差,嚴重影響煤礦開采效率。目前MG150/345-WD型采煤機滾筒高度控制系統(tǒng)采用了手動換向閥[1]。這種閥具有延時性和操作不便、工人勞動強度大等問題,使得滾筒調(diào)整高度無法達到系統(tǒng)要求。
馮凱等[2]設(shè)定滾筒高度為優(yōu)化目標值,基于遺傳算法優(yōu)化了系統(tǒng)PID 3個參數(shù),提高了活塞響應(yīng)速度;周元華等[3]基于模擬退火粒子群算法RBF方法預(yù)測采煤機滾筒實時高度,該方法辨識精度高,響應(yīng)速度快;陳金國等[4]基于模糊自適應(yīng)PID控制器原理,研究了空載和有載工況下的系統(tǒng)位置跟蹤特性, 滾筒高度跟蹤吻合度較好;高永新等[5]基于Simulink仿真了模糊PID控制器,分析研究了模糊PID控制器精度控制效果;薛紅梅[6]通過Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對采煤機滾筒高度自動調(diào)整,基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法優(yōu)化了位置數(shù)據(jù);汪亮培[7]利用比例換向閥代替電磁換向閥,構(gòu)建了滾筒高度控制系統(tǒng)AMESim仿真模型,對比分析了閉環(huán)控制系統(tǒng)和開環(huán)控制系統(tǒng)的控制精度。劉芳璇等[8]設(shè)計了魚群蟻群融合控制器,提高了滾筒機構(gòu)抗干擾性,實現(xiàn)了位置精確控制。
結(jié)合以上相關(guān)研究結(jié)論,本研究設(shè)計了MG150/345-WD型采煤機滾筒高度控制系統(tǒng),給出系統(tǒng)工作原理,基于PID控制策略實現(xiàn)了滾筒高度精確控制,并采用遺傳算法和模糊算法分別對PID控制器3個參數(shù)進行優(yōu)化,為實現(xiàn)滾筒高度精確調(diào)整提供理論依據(jù)。
為實現(xiàn)滾筒高度精確調(diào)整,設(shè)計滾筒高度控制系統(tǒng)如圖1所示。將MG150/345-WD型采煤機滾筒高度控制系統(tǒng)使用的手動換向閥更換為控制精度更高的比例換向閥。高度調(diào)節(jié)液壓缸活塞與搖臂一端連接,活塞帶動搖臂運動的同時,搖臂帶動滾筒運動,實現(xiàn)滾筒高度的調(diào)整。

圖1 滾筒高度控制系統(tǒng)
系統(tǒng)工作原理:設(shè)定活塞輸出值后啟動系統(tǒng)。系統(tǒng)啟動后,位移傳感器采集活塞位移值并傳遞給PLC,PLC將其與系統(tǒng)設(shè)定值進行比較。當兩值不相等時,PLC經(jīng)內(nèi)部PID控制模塊輸出活塞位移偏差量所對應(yīng)控制電壓Δu,經(jīng)放大器放大后控制比例閥電磁鐵動作,此時閥芯運動帶動活塞運動。當活塞輸出值等于系統(tǒng)設(shè)定值時,PLC控制比例換向閥閥芯處于中位,活塞停止運動,從而完成滾筒高度精確調(diào)整。
滾筒高度控制系統(tǒng)邏輯反饋圖如圖2所示,該系統(tǒng)為典型的液壓缸位置控制系統(tǒng),其數(shù)學模型建立方法比較完善,本研究列舉系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)數(shù)學模型[9]。

圖2 滾筒高度控制系統(tǒng)邏輯反饋圖
比例放大器數(shù)學模型為:
I=K1Δu
(1)
式中, Δu—— 輸入電壓,V
I—— 輸出電流,A
K1—— 放大系數(shù),A/V
比例換向閥傳遞函數(shù)為:
(2)
式中,Xv—— 閥芯位移,m
K2—— 閥芯位移與電流增益系數(shù),m/A
wm—— 固有頻率,rad/s
ξm—— 阻尼比
比例閥負載流量方程為:
QL==Kq1Xv-Kc1pL
(3)
液壓缸流量連續(xù)性方程:
(4)
力平衡方程為:
(5)
式(3)~式(5)是液壓缸活塞桿伸出時的3個基本方程,對這3個式子進行拉氏變換并化簡,可得滾筒上調(diào)時活塞位移Xp關(guān)于閥芯位移Xv的傳遞函數(shù)為[10]:
(6)
經(jīng)與活塞伸出類似的推導過程,可得滾筒下調(diào)時活塞位移Xp關(guān)于閥芯位移Xv的傳遞函數(shù)為:
(7)
位移傳感器數(shù)學模型為:
Uf=KfXp
(8)
式中,Kf—— 位置反饋增益,V/m
Uf—— 反饋電壓,V
Xp—— 活塞輸出位移,m
系統(tǒng)參數(shù)如表1所示。

表1 系統(tǒng)參數(shù)
將上表中相關(guān)參數(shù)代入式(6)、式(7),得到滾筒上調(diào)時傳遞函數(shù)為:
(9)
滾筒下調(diào)時傳遞函數(shù)為:
(10)
本研究基于常規(guī)PID控制器,采用適應(yīng)于PLC控制的位置式PID控制器[11],并且采用遺傳算法和模糊算法對PID 3個參數(shù)進行優(yōu)化[12]。位置式PID控制器表達式如下:
(11)
首先采用遺傳算法優(yōu)化PID 3個參數(shù)[13]。圖3所示為其優(yōu)化流程。
①我國幅員遼闊,遼闊的土地面積會導致受災(zāi)地區(qū)分布廣,從而影響農(nóng)業(yè)發(fā)展。②我國地形復(fù)雜,使得災(zāi)害類型更加多樣。③因為全球氣候變暖,所以在氣溫升高的同時,氣象災(zāi)害的發(fā)生率也顯著提高。④面臨災(zāi)害時,不能及時有效應(yīng)對,使得農(nóng)作物出現(xiàn)減產(chǎn)、絕產(chǎn)現(xiàn)象。這些問題都對我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展形成了制約。
具體過程如下:用長度為10的二進制碼分別表示Kp,Ti,Td3個變量。并采用ITAE作為目標函數(shù),如式(12)所示:

圖3 遺傳算法優(yōu)化PID 3個參數(shù)
(12)
初始種群數(shù)量為30,交叉概率pc=0.6,變異概率pm=0.01,遺傳代數(shù)N=200。
經(jīng)過200代進化,種群總體適應(yīng)度提高,可獲得滾筒上調(diào)和下調(diào)兩種狀態(tài)下3個參數(shù)優(yōu)化結(jié)果,如表2和表3所示。

表2 滾筒上調(diào)時3個參數(shù)優(yōu)化結(jié)果

表3 滾筒下調(diào)時3個參數(shù)優(yōu)化結(jié)果
其次采用模糊算法優(yōu)化PID 3個參數(shù)[14]。模糊PID控制器原理如圖4所示。其中,模糊控制器結(jié)構(gòu)如圖5所示。

圖4 模糊PID控制器原理

圖5 模糊控制器結(jié)構(gòu)
輸入變量為活塞位移偏差值e、偏差值變化率ec;輸出變量為3個參數(shù)增量ΔKp, ΔTi和ΔTd。
定義輸入變量e和ec的論域為(-0.04,0.04);(-0.08,0.08)。定義輸出變量ΔKp, ΔTi和ΔTd的論域分別為(-6,6),(-6,6),(-6,6)。
由輸入、輸出變量關(guān)系可得到Kp,Ti和Td的調(diào)整量ΔKp, ΔTi和ΔTd的模糊控制規(guī)則表,如表4~表6所示[12]。

表4 ΔKp模糊控制規(guī)則表

表5 ΔTi模糊控制規(guī)則表

(13)
由上述所建立的滾筒高度控制系統(tǒng)數(shù)學模型,可以得到基于Simulink的系統(tǒng)PID控制仿真模型,如圖6所示。為了對比仿真結(jié)果,在仿真模型加入了基于遺傳算法和模糊算法優(yōu)化的PID 3個參數(shù)。滾筒下調(diào)時模型與此類似,這里不再列出。

圖6 滾筒高度PID控制仿真模型
采用ode45算法,對系統(tǒng)施加階躍信號,值設(shè)置為1和-1,用以模擬滾筒上調(diào)和縮回兩種狀態(tài),仿真得到響應(yīng)曲線,如圖7、圖8所示。

圖7 滾筒上調(diào)狀態(tài)響應(yīng)曲線對比

圖8 滾筒下調(diào)狀態(tài)響應(yīng)曲線對比
兩種算法優(yōu)化下PID控制器響應(yīng)曲線的超調(diào)量、調(diào)整時間和穩(wěn)態(tài)誤差對比情況如表7和表8所示。

表7 兩種優(yōu)化方法下仿真結(jié)果對比(滾筒上調(diào))

表8 兩種優(yōu)化方法下仿真結(jié)果對比(滾筒下調(diào))
對比數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):采用模糊算法優(yōu)化,滾筒上調(diào)時,響應(yīng)曲線超調(diào)量縮小了40.541%,調(diào)整時間下降了36.143%,穩(wěn)態(tài)誤差降低了66.667%;在滾筒下調(diào)時,響應(yīng)曲線超調(diào)量縮小了31.429%,響應(yīng)曲線調(diào)整時間下降了23.668%,穩(wěn)態(tài)誤差降低了33.333%。因此模糊算法優(yōu)化的系統(tǒng)響應(yīng)性能優(yōu)于遺傳算法。
下面對系統(tǒng)施加階躍信號的同時,施加隨機干擾信號,比較兩種算法優(yōu)化的系統(tǒng)抗干擾性能。
仿真得到基于兩種算法優(yōu)化的系統(tǒng)在干擾信號作用下的階躍響應(yīng)曲線,如圖9和圖10所示。

圖9 滾筒上調(diào)響應(yīng)曲線對比(干擾信號)

圖10 滾筒下調(diào)響應(yīng)曲線對比(干擾信號)
表9和表10為用兩種算法優(yōu)化的系統(tǒng)在干擾信號作用下響應(yīng)曲線超調(diào)量、調(diào)整時間和穩(wěn)態(tài)誤差的結(jié)果對比。

表9 干擾信號作用下仿真結(jié)果對比(滾筒上調(diào))

表10 干擾信號作用下仿真結(jié)果對比(滾筒下調(diào))
對比數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):在干擾信號作用下,采用模糊算法優(yōu)化,滾筒上調(diào)時,響應(yīng)曲線超調(diào)量縮小了34.146%,調(diào)整時間下降了28.224%,穩(wěn)態(tài)誤差降低了20%;在滾筒下調(diào)時,響應(yīng)曲線超調(diào)量縮小了24.684%,調(diào)整時間下降了28.353%,穩(wěn)態(tài)誤差降低了25%,因此模糊算法優(yōu)化的系統(tǒng)抗干擾性能優(yōu)于遺傳算法。
為實現(xiàn)滾筒高度精確調(diào)整,設(shè)計了滾筒高度控制系統(tǒng)。建立了滾筒上調(diào)和下調(diào)的活塞位移傳遞函數(shù),基于Simulink搭建了滾筒高度PID控制器仿真模型,采用模糊算法進行了PID 3個參數(shù)整定并與遺傳算法整定效果進行了對比,主要得出以下結(jié)論:經(jīng)模糊算法優(yōu)化的系統(tǒng)響應(yīng)性能和抗干擾性能均優(yōu)于遺傳算法優(yōu)化的系統(tǒng),采用模糊算法的系統(tǒng)相比遺傳算法,在加干擾信號和不加干擾信號兩種狀態(tài)下,在滾筒上調(diào)時,響應(yīng)曲線超調(diào)量縮小了34%以上,調(diào)整時間下降了28%以上,穩(wěn)態(tài)誤差降低了23%以上;在滾筒下調(diào)時,響應(yīng)曲線超調(diào)量縮小了24%以上,調(diào)整時間下降了23%以上,穩(wěn)態(tài)誤差降低了25%以上。