王 書
(中國重汽集團大同齒輪有限公司, 山西 大同 037305)
汽車在行駛過程中,為了適應不斷變化的行駛條件,傳動系統經常要換用不同的擋位工作,所以保證傳動系統換擋時工作平順尤為重要[1]。
據反應,某系列碼頭牽引車第一次批量進入廈門港區市場,車輛在投入使用一個禮拜后開始陸續出現離合器后半段沉重的現象,車輛行駛里程
279 95 km,離合在中段以后出現沉重,且呈現間歇性特點,時好時壞,前期服務站曾更換離合器分離軸承、后備系數加大的離合器從動盤、離合器助力缸后并進行驗證,有好轉但在運行一段時間后仍會出現發沉問題。
起車后觀察分離情況,分離軸承與壓盤配合較緊,分離軸承一直受力轉動,搖動撥叉軸無間隙(分離行程調整不當);離合分離時因缺少潤滑出現明顯卡澀;同時觀察撥叉軸襯套磨損嚴重,從外側可見明顯磨損間隙(約1 mm),對故障件拆解之后發現如下的損壞情況:
1)分離軸承(如圖1)損壞,接觸面磨損嚴重;
2)分離軸承內孔(如圖2)及相配輸入軸端蓋(如圖3)處發現不同程度的磨損;
3)分離搖臂襯套磨損(如圖4);

圖1 分離軸承接觸面

圖2 分離軸承內孔
1)分離軸承比分離撥叉接觸面硬度低,造成分離軸承接觸面早期磨損;
2)壓盤分離指不平度在1.2~1.5 mm,分離軸承調心量不足,會造成分離軸承運動圓心發生變化,造成運動不同心,造成分離軸承壽命縮短;
3)分離軸承與一軸蓋套管外圓間潤滑不能保證,造成輸入軸端蓋表面出現拉傷、劃痕、啃食現象;
4)分離軸承與輸入軸端蓋配合間隙偏小,導致分離軸承內孔與輸入軸端蓋磨損嚴重;
5)輸入軸端蓋粗糙度大,摩擦力增大,導致分離動作不順暢。
6)分離搖臂的長度為91 mm,杠桿比為1.4,杠桿比要調整到1.6以上,離合器踏板力才能得到改善。離合器的特性曲線是隨著離合器的使用磨損,離合器的分離力逐漸增加的。每個車的情況也存在個體差異,現在離合器助力系統已經發揮到極限,儲備助力不足。分離搖臂尺寸越小,在工作過程中,作用在非工作面上的力也越多。因為此處行程不變,角度變化會比尺寸大的分離搖臂變化要更大。如果起步離合低的話,可以調整離合器總泵的有效工作行程,總泵缸徑26 mm,總行程36 mm,有可能不足30 mm。

圖3 輸入軸端蓋

圖4 分離搖臂襯套
1)將分離軸承的觸面硬度和接觸側面硬度(HRC)由40以上調整為55~63;
2)采用自調心分離軸承,調心量為1.5 mm以上;
3)優化潤滑方式,由潤滑脂杯結構優化改進為潤滑脂嘴形式;
4)與競品對標,增大分離軸承內孔偏差,將輸入軸端蓋與分離軸承內孔間隙調整到0.15~0.24 mm;
5)輸入軸端蓋粗糙度由Ra1.6 μm提升至Ra0.8 μm。
6)將分離搖臂長度由91 mm加長為108 mm,使離合操縱系統的杠桿比由1.4增大到1.67,減小助力缸的推力,相應地減小踏板力。由于杠桿比增大,而踏板行程一定,會使分離行程變短,導致分離不徹底,在更換分離搖臂的同時,將分泵油缸直徑由25 mm減小為22 mm,來增大分離行程。此方案是通過加大離合操縱系統的杠桿比來減小踏板力。
為了驗證上述原因分析的準確性和改進措施的有效性,大同齒輪有限公司對改進后的變速箱進行了市場跟蹤及數據統計,車輛均運行正常,未再發生分離沉重現象。
(編輯:趙婧)