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基于STM32F429的光纜全自動放線扎線機的研制

2020-06-15 02:48:30馬雙寶賈樹林胡江宇游青華
武漢紡織大學學報 2020年2期

馬雙寶,賈樹林,胡江宇,游青華

(武漢紡織大學 機械工程與自動化學院,湖北 武漢 430200)

0 引言

目前通信光纜常見的有兩種扎線方法:一種是人工滑輪作業,另一種是人工附掛器。第一種方法是人工滑輪作業,是指人坐在操作平臺上,利用升降裝置將人升到需要作業的高空位置處,當人工扎線完成后,利用滑輪前行到達下一個扎線點處再次進行人工扎線[1]。該方法存在以下缺點:(1)扎線工程量較大,需要耗費大量人力;(2)進行作業時需要上升到高空處,非常危險,存在安全隱患[2];(3)每次扎線的程度由人工操作決定,沒有統一的標準;(4)從本次扎線點到達下一個扎線點需要人力依靠滑輪前行,效率較低[3]。

第二種方法是利用人工附掛器。人工附掛器是指利用長為8米左右的工具桿將附掛器托舉到高空光纜處,通過遙控按鈕進行控制從而實現對通信光纜進行扎線功能[4],該方法存在以下缺點:(1)由于每次扎線都需要人力進行托舉,需要耗費大量人力;(2)附掛器重量較大,人力將其托舉到高空進行作業,效率較為低下[5]。

而通信光纜放線目前常見方法是人工放置[6],該方法也存在如下缺點:(1)由于放線工程量較大,需要耗費大量人力;(2)進行作業時需要上升到高空處,非常危險,存在安全隱患;(3)效率較低。

隨著5G技術的不斷完善與大規模的使用,通信光纜的放線與扎線的工作量會劇增,而傳統的人工方法存在效率低、安全系數低等問題,針對這一問題,本文研制了一種基于STM32F429的光纜全自動放線扎線機,以實現通信光纜高效且全自動化放線與扎線功能。

1 系統硬件設計

光纜全自動放線扎線機整體設計框圖如圖1所示,由STM32F429IGT6控制器、直流有感無刷電機驅動器AQMD3608BLS、步進電機驅動器TB6600、LM2596電源轉換、電機Z4BLd60-24GN、滑輪、紅外發射和接收電路、測距傳感器、扎線手臂、扎線手臂推桿和電源模塊等部分組成。其機械設計圖如圖2所示。

圖2所示中間為主動輪,提供整個裝置的驅動動力,左端為從動滑輪,實現放線與夾持功能,右端是由電機控制的能夠升降的扎線手臂,由紅外控制其扎線動作實現扎線功能。

圖1 系統整體設計框圖

圖2 機械設計圖

1.1 主動輪驅動電路設計

主動輪驅動電路為整個裝置提供動力,與主動輪所連接電機選用Z4BLd60-24GN電機,相應電機驅動器選用直流有感無刷電機驅動器AQMD3608BLS。該驅動器使用ARM Cortex-M3內核處理器,具有以下優點:

(1)支持占空比調速(調壓)、轉矩控制(穩流)、速度閉環控制(穩速)、位置閉環控制(角度、距離控制)多種調速方法[7];

(2)支持PWM、頻率、邏輯開關、開關量、電位器、模擬信號、脈沖、RS485等多種輸入信號[8];(3)支持加減速緩沖時間與加減速加速度控制,可在指定行程內自動加減速并精確定位;

(4)可實現電機電流PID調節控制,電流控制精度可達0.1A,最大啟動電流、制動電流可以分別配置,可以實現同時支持電機過載限流和堵轉停機,防止過流損壞電機[9];

(5)可以進行電機相序學習、霍爾錯誤保護;

(6)18kHz的 PWM頻率,電機調速無 PWM囂叫聲,極小的 PWM死區,僅 0.5us,PWM有效范圍0.1%-100%;

(7)全部接口均有ESD防護,可適應復雜的現場環境[10]。

電機Z4BLd60-24GN為直流無刷減速電機,帶有霍爾傳感器,轉速可調,同時具有超大力矩,可承重50KG,可達到本次設計要求。

驅動器 AQMD3608BLS與電機 Z4BLd60-24GN的電路連接圖如圖 3所示。圖中 PA8、PH14、PH15為與控制器STM32F429管腳相連。

PA8為脈沖輸入端,此時為PWM信號調速模式,當PH14為高電平、PH15為高電平時,電機正轉;當PH14為低電平、PH15為高電平時,電機反轉;當PH15為低電平時,電機緊急停止。通過改變PH14、PH15的電平高低,可以實現電機的正反轉以及停止運行。

圖3 AQMD3608BLS與電機Z4BLd60-24GN的電路連接圖

1.2 推桿驅動電路設計

推桿與扎線手臂相連,通過控制推桿的伸縮進而可以控制扎線手臂的上升與下降。推桿與扎線手臂連接,當需要扎線時,推桿推動扎線手臂上升,當扎線完成后,推桿推動扎線手臂下降。扎線手臂推桿驅動器選用步進電機驅動器TB6600,該驅動器具有以下特點:

(1)通過 3 位撥碼開關選擇 8 檔電流控制(0.5A, 1A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A, 3.5A),實現用戶的自主選擇[11];

(2)接口處采用高速光耦隔離,有效的實現了控制器與扎線手臂推桿的隔離,保護了控制器;

(3)通過 3 位撥碼開關選擇 7 檔細分控制(1, 2/A, 2/B, 4, 8, 16, 32),可實現正反轉控制[12];

(4)自動半流減少發熱量,大面積散熱片不懼高溫環境使用;

(5)抗高頻干擾能力強[13];

(6)具有輸入電壓防反接保護,可實現過熱、過流短路保護。

步進電機驅動器 TB6600與推桿電路連接圖如圖 4所示。圖中 PC6、PC7、PC8、PC9為與控制器STM32F429管腳相連。

圖4 TB6600與推桿電路連接圖

圖5 LM2596電壓轉換電路

PC6為PWM脈沖輸入端,PC9為控制推桿伸縮端口,當PC9為高電平時,推桿向上伸;當PC9為低電平時,推桿向下縮。PC8、PC7分別為推桿的上、下限位檢測端口,當PC8為低電平時,推桿到達上限位,PC6端口停止輸出PWM波,此時推桿將停止上升;當PC7為低電平時,推桿到達下限位,PC6端口停止輸出PWM波,此時推桿將停止下降。通過對上、下限位電平高低的檢測,實現對推桿的實時控制,防止推桿出現堵轉現象,損壞推桿。

1.3 LM2596電源電路

該系統總體供電為12V電池組24V電壓,但控制器與紅外發射和接收電路的供電電壓為5V,所以需要電壓轉換電路將24V電壓轉化為5V電壓。LM2596是降壓型電源管理單片集成電路的開關電壓調節器,能夠輸出3A的驅動電流,同時具有很好的線性和負載調節特性[14]。電壓轉換電路如圖5所示,它的輸出電壓大小可根據反饋電阻R1的大小進行調節,調節R1電阻值的大小,使輸出電壓為5V。

1.4 紅外發射與接收電路

紅外發射和接收電路可實現控制器和扎線手臂之間的通信,當需要進行附掛扎線時,控制器發出相應指令來控制紅外發射電路發出信號,扎線手臂內部的紅外接收電路接收到信號后,扎線手臂推桿推動扎線手臂上升進行附掛扎線。紅外發射電路選用芯片SYN113,紅外接收電路選用芯片SY480R。紅外發射電路如圖6所示,紅外接收電路如圖7所示。圖中PH13、PE6為與控制器STM32F429管腳相連。

圖6 紅外發射電路

圖7 紅外接收電路

2 系統軟件設計

光纜全自動放線扎線機可工作前進模式、扎線模式以及后退模式,其中前進模式與后退模式實現工作過程中換扎線的功能,在這兩種模式中只實現前進與后退操作不進行扎線。其軟件流程圖如圖8所示,按鍵電路圖如圖9所示。

圖8 軟件流程圖

控制器STM32F429管腳PE3,PE4,PE5分別與按鍵S2,S3,S4連接。在默認情況下(相應按鍵未被按下之前),PE3,PE4,PE5管腳電壓為高電平。當裝置打開開關按鈕后,控制器執行程序進行初始化,接下來程序將進行循環檢測裝置處于哪種模式,通過按鍵可以選擇裝置處于不同的模式:

2.1 前進模式

當按下S2時,PE3管腳電平由高電平變為低電平,產生下降沿脈沖,此時為前進模式,不執行扎線功能,控制器輸出一定占空比的 PWM波驅動行走電機并控制行走電機正轉,裝置將以0.2m/s的速度前進。

圖9 按鍵電路圖

2.2 后退模式

當按下 S3時,PE4管腳電平由高電平變為低電平,產生下降沿脈沖,此時為后退模式,不執行扎線功能,控制器輸出一定占空比的PWM波驅動行走電機并控制行走電機反轉,裝置將以0.2m/s的速度后退。

2.3 扎線模式

當按下 S4時,PE5管腳電平由高電平變為低電平,產生下降沿脈沖,此時為扎線模式,程序接下來判斷裝置是否前行了50cm,若前行距離未達到50cm,則繼續前行;若已經達到50cm,則行走電機以0.01m/s的速度前行,推桿開始上升,接下來判斷推桿是否到達上限位,若沒有到達上限位,則推桿繼續上升;若已經達到上限位,則推桿停止工作,扎線手臂開始扎線,接下來判斷扎線是否完成,若沒有完成扎線,扎線手臂繼續扎線;若已經完成扎線,則推桿下降,行走電機以 0.2m/s的速度繼續前行,從開始以 0.2m/s速度前行時刻為起點,繼續判斷裝置是否前行了50cm,接下來重復上述工作過程。

3 測試方法與測試結果分析

3.1 測試方法

扎線測試:利用升降裝置將該系統上升到通信光纜處進行固定(固定是指將裝置的兩個滑輪放置在光纜線上),將所要放置的光纜線收縮于與從動輪連接的機械掛鉤內,按下機箱上開關按鈕,整體系統開始工作,按下按鍵S4,此時為扎線模式。行走電機開始前行,主動輪為整個裝置提供動力,從動輪將通信光纜收縮在一起,便于扎線手臂進行附掛扎線,等到電機行走了50cm后,行走電機將以0.01m/s的速度前行,同時推桿開始工作,推動扎線手臂上升,等到推桿到達上限位,則推桿停止上升,控制器發送相應指令使扎線手臂開始工作,進行光纜扎線,等待扎線完成后,推桿開始下降,下降到推桿下限位時,推桿停止工作,之后行走電機開始恢復正常工作狀態,以0.2m/s的速度繼續向前行進,等到達下一個50cm處時,重復上述工作流程。

放線測試:將所要放置的光纜線在一端固定,利用升降裝置將該系統上升到通信光纜處進行固定,將所要放置的光纜線收縮于與從動輪連接的機械掛鉤內,按下機箱上開關按鈕,整體系統開始工作,按下按鍵S2,此時為前進模式,行走電機開始前行,主動輪為整個裝置提供動力,從動輪將通信光纜收縮在一起,當前進到距離光纜需要固定的另一端為50cm左右時,按下按鍵S4,此時轉換為扎線模式,進行扎線操作,從而可以實現光纜放線的功能。

3.2 測試結果分析

表1 扎線距離測試(單位CM)

如表1所示,將扎線距離設置為50cm,經過3次測試,裝置前行實測距離均為50cm,實際扎線距離分別為49.8cm、50.2cm、50.1cm,經過測試,該裝置的扎線距離相對誤差小于0.5%。

表2 扎線成功率測試

如表2所示,當扎線測試次數分別為20、40、60時,扎線成功次數分別為20、39、59,扎線的成功率分別為100%、97.5%、98.34%。經過測試,隨著扎線測試次數的增加,扎線的成功率會有所降低,但扎線的成功率均達到95%以上。

4 總結

本文設計了一種基于STM32F429控制器的光纜全自動放線扎線機,通過電機與滑輪的組合可實現扎線機在通信光纜上勻速前進,每隔50cm扎線手臂自動扎線一次,扎線自動完成后,繼續前行進行工作。整個過程實現全自動化,可以有效的解決傳統通信光纜人工放線扎線中存在的安全隱患、操作困難、耗費大以及效率較低等問題。經過實測該扎線機功能齊全,穩定可靠,扎線距離相對誤差小于0.5%,扎線成功率達到95%以上。

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