李娜
【摘要】本文從空分裝置純化系統(tǒng)的作用原理及其效率影響因素入手,結(jié)合勝利石化空分裝置純化系統(tǒng)近年來運(yùn)行出現(xiàn)的問題,對(duì)純化系統(tǒng)的優(yōu)化改造進(jìn)行分析總結(jié)。
【關(guān)鍵詞】空分裝置??純化系統(tǒng)??再生??優(yōu)化
純化是空分裝置中重要的生產(chǎn)過程,是空氣壓縮后、膨脹制冷和精餾前的重要環(huán)節(jié)。而純化系統(tǒng)的作用就是通過清除這些雜質(zhì)來凈化空氣,從而降低事故的風(fēng)險(xiǎn)。
一、純化系統(tǒng)工作原理
空分裝置的純化系統(tǒng)由兩臺(tái)冷干機(jī)、兩臺(tái)分子篩吸附器及分子篩再生加熱爐組成。壓縮空氣經(jīng)冷干機(jī)除去大部分水份后進(jìn)入分子篩純化器,分子篩吸附器用13X型分子篩作吸附劑,把空氣中所含的水分、二氧化碳和乙炔等雜質(zhì)分離出來,雜質(zhì)濃聚在吸附劑的表面。兩組吸附器交替運(yùn)行,每8小時(shí)切換一次,一組工作一組再生,再生氣由加熱爐加熱后進(jìn)入待再生的一組吸附器,對(duì)分子篩進(jìn)行加熱再生,將雜質(zhì)排出,從而達(dá)到凈化的目的。
二、純化系統(tǒng)運(yùn)行的影響因素
(1)吸附溫度。在相同的被吸組分的壓力下,吸附容量隨溫度的升高而減少;而在相同的溫度下,吸附容量隨被吸組分分壓力的增加而增加。但它也有一個(gè)限度。因此,應(yīng)盡量降低吸附過程的溫度,以提高吸附效果。
(2)吸附劑的再生完善程度。再生溫度是吸附劑對(duì)吸附組分的吸附容量等于零的溫度,這時(shí)已完全解吸,即被吸附組分從吸附劑中被趕走,吸附劑恢復(fù)了吸附能力。再生解吸越徹底,吸附容量就越大,反之就越小。
(3)分子篩吸附器作為純化系統(tǒng)中最關(guān)鍵的設(shè)備,在一定程度上可以說分子篩的壽命決定整個(gè)空分裝置的運(yùn)行周期。結(jié)合勝利石化空分裝置生產(chǎn)近幾年的運(yùn)行狀況看,其中切換時(shí)的壓力波動(dòng)是最容易發(fā)生,同時(shí)也是對(duì)分子篩壽命影響較大的。所以盡可能避免或減少因壓力波動(dòng)對(duì)分子篩的沖擊破壞,延長(zhǎng)分子篩的使用壽命。
四、案例分析
(一)冷干機(jī)組異常影響吸附溫度、濕度
2017年二季度,加熱爐加溫時(shí)間逐漸延長(zhǎng)趨勢(shì),空氣進(jìn)純化器溫度升高。由于夏季高溫高濕環(huán)境,通過檢查發(fā)現(xiàn)冷干機(jī)疏水閥凝結(jié)水排放量并不多,且比較冷干機(jī)組近6個(gè)月以來的運(yùn)行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),其關(guān)鍵參數(shù)蒸發(fā)溫度逐漸升高,已接近上限值,對(duì)應(yīng)露點(diǎn)溫度升高已接近10℃。由此判斷冷干機(jī)組運(yùn)行出現(xiàn)問題,制冷量不足,脫水效果差,從而導(dǎo)致進(jìn)入吸附器的空氣水分較多且溫度較高,嚴(yán)重影響了吸附效果,進(jìn)而造成加熱爐加溫時(shí)間延長(zhǎng)。
車間立刻對(duì)運(yùn)行冷干機(jī)制冷劑進(jìn)行補(bǔ)充,并調(diào)整蒸發(fā)壓力,對(duì)備用冷干機(jī)進(jìn)行全面維護(hù),清洗冷凝器,添加制冷劑。通過對(duì)兩臺(tái)冷干機(jī)組進(jìn)行維修調(diào)整后,蒸發(fā)壓力都降至0.4MPa左右,蒸發(fā)溫度在2℃左右。0.7MPa?的壓縮空氣在?10℃露點(diǎn)時(shí)含濕量是1.48?g/m3,在?2℃露點(diǎn)時(shí)的含濕量可降至?0.82g/m3。加熱爐加溫時(shí)間延長(zhǎng)得到有效改善。
(二)加熱爐的時(shí)間調(diào)整,影響分子篩的再生完善程度
純化器內(nèi)分子篩的再生過程是,再生氣通過加熱爐加熱后送入需再生的一組吸附器,帶走分子篩吸附的水分等雜質(zhì)。當(dāng)出口溫度達(dá)到設(shè)定溫度后停加熱爐,隨后進(jìn)入冷吹階段,直到另一組工作的吸附器到達(dá)再生時(shí)間后,在切換至工作狀態(tài),另一組再生。為確保分子篩再生效果,原再生停止溫度提為150℃,這樣純化器入口溫度達(dá)到300℃,(且再生時(shí)間在4小時(shí))。此措施雖然達(dá)到了再生徹底的目的,但由于球閥密封面材料耐高溫程度有限,使其壽命降低,密封能力下降。高溫也使部分分子篩性質(zhì)發(fā)生改變,強(qiáng)度降低,易破損,造成整體吸附容量下降。再生溫度控制指標(biāo)過高,也使加熱時(shí)間過長(zhǎng),壓縮了冷吹時(shí)間,造成分子篩冷吹不徹底,工作溫度過高,降低了吸附效率。
通過分析,停用一組36KW小功率加熱爐,同時(shí)再生停爐溫度由150℃逐步降低到105℃。一個(gè)周期8小時(shí),除去切換時(shí)間0.5小時(shí),再生時(shí)間控制在3.5小時(shí)之內(nèi),冷吹時(shí)間4小時(shí),確保分子篩再生完善,冷吹徹底。
(三)降低吸附器切換壓力波動(dòng)影響,對(duì)裝置平穩(wěn)運(yùn)行有重大意義
以“A”組工作,“B”組再生為例作流程介紹:各閥位如下,201、203、206、208打開,其它關(guān)閉。壓縮空氣經(jīng)201進(jìn)入“A”組純化器,空氣通過時(shí),其中的水、二氧化碳、乙炔等對(duì)雜質(zhì)被吸附清除,潔凈的空氣從203流出到分餾塔系統(tǒng)進(jìn)行深冷分離;從分餾塔來的再生氣體經(jīng)過加熱爐升溫后通過206進(jìn)“B”組,經(jīng)208閥排出,對(duì)“B”組進(jìn)行加溫再生,清除分子篩吸附的雜質(zhì)。
切換過程要求盡量壓力平穩(wěn),減小對(duì)分子篩的沖擊破壞。但在實(shí)際生產(chǎn)中完全消除泄露困難較大。由于球閥的密封材料是聚四氟乙烯,長(zhǎng)時(shí)間工作在再生氣體的高溫下,加上粉塵的摩擦,密封面難免會(huì)發(fā)生損壞,從而發(fā)生泄漏。而空分的生產(chǎn)過程是連續(xù)性的,更換閥門的工時(shí)較長(zhǎng),如果停工會(huì)影響其他生產(chǎn)裝置的運(yùn)行。
通過實(shí)際操作發(fā)現(xiàn),發(fā)生泄漏的主要是207、208,在均壓結(jié)束關(guān)閉209后,部分氣體通過207或208的泄露面排入大氣,從而造成均壓后壓力下降切換過程壓力的劇烈波動(dòng)。因?yàn)樾孤┝坎皇呛艽?,完全可以通過更改209閥在純化器切換中的時(shí)序,消除切換時(shí)因閥門泄露造成的壓力波動(dòng)。操作方法是:均壓時(shí)間結(jié)束后不關(guān)?209?,使它仍然處于充壓狀態(tài),當(dāng)?202、204?打開后(18'),在關(guān)?201、203?之前(18'15")關(guān)閉209(時(shí)序?18'05")。由于209處于開啟狀態(tài),“B”組的泄漏量由209繼續(xù)補(bǔ)充,兩罐壓力能保持平衡,完全可以實(shí)現(xiàn)無波動(dòng)的切換過程。通過此閥門控制時(shí)序的調(diào)整,消除了壓力波動(dòng)對(duì)分子篩的沖擊破壞,延長(zhǎng)了分子篩、球閥的更換周期,同樣也減少因分子篩吸附能力的下降造成空分裝置碳?xì)浠衔锍瑯?biāo),減少因非計(jì)劃停工造成生產(chǎn)損耗,延長(zhǎng)了整個(gè)空分裝置的運(yùn)行周期。
五、結(jié)束語
根據(jù)以上案例分析,總結(jié)出純化系統(tǒng)日常生產(chǎn)中需加強(qiáng)關(guān)注的環(huán)節(jié):冷干機(jī)組的排凝情況及主要參數(shù)變化、加熱爐的加溫時(shí)間與溫度、吸附器切換時(shí)的閥門開啟等,由此來控制純化系統(tǒng)效率的吸附溫度、再生完善程度和分子篩使用壽命,最大程度的優(yōu)化純化效率,保證純化系統(tǒng)長(zhǎng)期、高效、平穩(wěn)運(yùn)行。
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