舒加強,江 琛,胡海祥
(1.江西銅業股份有限公司武山銅礦,江西瑞昌 332204;2.江西理工大學應用科學學院,江西贛州 341000)
武山銅礦采用先選銅再選硫的優先工藝,原選硫系統已運轉超過20多年,針對多年存在的選硫問題,礦山于2002年8月對現場選硫系統工藝進行改造,采用水力旋流器對選銅尾礦進行分級、脫藥,沉砂進入攪拌桶進行調漿、調藥后再進行選硫[1]。隨著礦山產能不斷提升,選硫系統設備狀況和能力又無法滿足礦山發展的需求。由于工業用地有限,2016年利用廢舊廠房進行改建,新建了新選硫系統,新選硫系統于當年7月投入使用,生產設計指標是硫品位45%以上,硫回收率68%以上。新選硫系統因是充分利用廢舊廠房而完成的改建,設備之間的高程差不是很理想,導致尾礦管坡比存在一定不足,粗粒浮選尾礦管道頻繁發生堵塞,對正常生產造成較大影響,造成礦山的巨大經濟損失。在現實條件下,解決選硫粗粒浮選尾礦管道堵塞成為迫切需要解決的重要問題。
新選硫系統沿用了之前處理選銅尾礦的大部分選硫工藝,新選硫系統工藝流程如圖1所示。

圖1 新選硫系統工藝流程圖
新選硫系統的總尾礦由二次分級溢流、粗粒浮選尾礦和細粒浮選尾礦三部分組成,稱為總尾礦,總尾礦的部分進入井下充填,剩余進入尾礦濃密機進行濃縮,再輸送至尾礦庫堆存。三部分尾礦管道連接示意如圖2所示。

圖2 新選硫系統尾礦管道合并示意圖……p>