苗圃|文
“天道酬勤,幸福都是干出來的”。這是許大治掛在嘴邊的話。“敢干、能干、會干”一直是他給機修工們提的要求,也是他自身的寫照,兄弟們私底下送給他一個稱號“三干段長”,是調侃,更是信服。
1996年進廠,為了不讓工友們瞧不起,許大治虛心請教、搗鼓鉆研,短短三年就成了機械維修的“全把式”,也很快成為公司第一批機械維修技師。
2003年,股份公司準備將鼓風爐從4.8 平方米改為5.6 平方米,廠長只給他四個字“你去改吧”。許大治當真硬著頭皮頂了上去,從繪圖下料到后期制作一氣呵成。
2014年,鋅業公司提出自己研制鋅皮加料機。有人開玩笑:“外部廠家都做不好,你能弄成?”許大治只是嘿嘿一笑。2015年6月,自主設計、制作的鋅皮自動加料機一次性投運成功,實現PLC 自動控制、液壓傳動于一體,自動化程度和技術含量達到了國內先進水平,減輕了員工的勞動強度,避免了“放炮”現象,提高了熔鑄爐的使用壽命……
“若不拼一把,都不知道自己有多大潛力。”正因有這一拼,才拼出一個機械維修的全面手,也把不可能拼成了可能。
在鋅業公司有人笑稱:許大治是個能人,啥都會干。是調侃,也是一種認可。
許大治十四五歲就會騎三輪車、開拖拉機,有次三輪車爆胎,怕回去挨打,自己一個人竟把輪胎卸掉,還給補好;后來三輪車軸承斷裂,自己把它大卸八塊,又給裝了回去。再后來,家里蓋房、壘墻、刷漆……在不斷的嘗試中,找到了自信,也找到通往成功的法門。
鋅業一廠焙燒爐硫態化漏水是制約焙燒系統生產的主要瓶頸。為確保系統連續生產的穩定性,許大治提出自己制作,并針對硫態化容易內漏而造成爐況不穩的情況,在原設計基礎上,科學嘗試,大膽技改,一舉攻克難題,有效提高設備運行率。從2014年至2019年,先后制作四套硫態化,均達到預期效果,為公司節約資金80 多萬元。
鋅業公司的觸媒篩分工作以往需要工人鉆進轉化器一鍬一鍬挖出來,篩分后再一鍬一鍬裝回去。2018年,在許大治的提議下將觸媒篩分機制作提上了日程。當年第一次制作,將廢舊真空泵、振動篩等設備用了上去,有效降低勞動強度;2019年進行第二次技改,實現料量輸送可控,徹底取消人工篩分,避免了揚塵,優化了工作環境。
“我哪有那么能,笨鳥先飛多試了幾次罷了。”可正因為這種敢于嘗試精神,一次次攻堅克難,成績卓然。
為解決關鍵設備依靠廠家維修,經常出現維修不及時、維修費用高、影響生產時間長等問題,鋅業動力廠提出設備維保、維修“不出一次門”目標。
為盡快打造出滿足要求的機械維修隊伍,言傳身教、勤賽勤練、跟進督導,也就成了許大治日常工作的一部分。功夫不負有心人,6 名同志先后在省市及行業技能競賽中取得優異成績,并先后誕生了一名“河南省勞動模范”、兩名“河南省青年崗位能手”、一名“濟源市技能拔尖人才”……
隨著維修技能水平的提升,“不出一次門”工作得以有效推進。逐步具備攪拌器減速機、鍋爐給水泵、空壓機電機等多項關鍵設備維修能力,先后完成鍋爐給水泵拆裝維修7 臺,參與風機故障診斷、解決風機振動在線平衡安裝問題3 臺。一系統檢修期間,獨立完成硫酸電除霧頂部保溫箱搪鉛維修。對四廠鍋爐給水泵維修中大膽技改,提升口環裝配精度,解決了泵體卡死現象,一舉打破“5個月一修”的慣例,目前已連續運轉一年半的水泵依舊正常使用。
許大治干一行、愛一行、專一行,在奮斗的蛻變中實現了質的飛躍,用實干澆灌出了絢麗之花。