張幼慶 許帥帥 中國鐵路上海局集團有限公司上海動車段
動車組人機交互控制系統,是動車組與司乘人員、乘客之間的聯系與接口界面,是動車組安全高效運營及提高旅客乘車體驗的重要設備。在CRH3型動車組(包括CRH3C、CRH380BK、CRH380B、CRH380BL等型號)中,其全列人機交互控制系統,簡稱HMI,主要實現牽引指令、制動指令的串行傳輸狀態檢測,設備的切除、復位,空調溫度控制,乘務員支援,服務設備控制,數據記錄與顯示,車上試驗等。
每組短編組動車組自然列中,包括兩頭車各兩套互為熱備的監控系統,另外在監控室有另一套監控系統,即全列共五套人機交互系統;每組長編組動車組自然列中,每臺CCU對應一臺HMI,即全列共八套人機交互系統。其基本供電及通信,如圖1所示。

圖1 HMI供電及通信連接位置
隨著動車組運用檢修的不斷深入,動車組數量不斷增加,相對應的動車組維護壓力也越來越大,對部件檢修要求不斷提升,對動車組監控、控制設備的檢修要求也越來越高。
2013-2017年間,CRH3型車人機交互系統共因故障更換193套,且故障數量呈逐年上升趨勢。
面對較大檢修壓力,動車組人機交互設備故障,無法實現自行維護,僅能進行簡單和初級的檢修。由于西門子等生產商技術封鎖與壟斷,相關內容路內尚無先例,無法獲得相關參考。查閱相關領域文獻及研究成果,其類似領域研究主要集中在汽車中央控制等方面,與動車組人機交互控制有較大區別,借鑒意義有限。
基于2013-2017年CRH3型動車組檢修記錄,對193套人機交互系統故障進行了整理統計。其故障主要表現為:監控系統不啟動、監控系統顯示異常、通信傳輸異常、監控屏觸摸不良和其他異常。統計結果如表1所示。

表1 故障現象統計
由此可知,在HMI故障統計中,主要是不啟動和傳輸異常。
為了分析對應故障現象的產生原因,通過對收集到2016年9月-2017年3月間主要因故障換下的動車組全列人機交互控制系統,總計56套,進行了故障類型統計。
通過對于系統的大量拆解測量分析,對各種故障原因進行了分析整理。根據分析整理,確定故障主要來源,基于數據分析,可知占比較多的故障原因為:傳輸模塊異常,高壓驅動部件異常,CPU模塊異常,電源模塊故障,觸屏老化,SRAM模塊異常,液晶驅動模塊異常,傳輸及轉換模塊異常。此外,還有少量轉換模塊故障及殼體故障。
綜上所述,HMI故障原因重點集中在部分PCB電路出現故障。進一步分析,發現PCB主要存在電容、二極管擊穿,IC燒損等問題。基于現象,推測由于過電壓、不平衡電流導致了擊穿故障。
選擇某CRH380BL型動車組,選用Rhode&Schwarz 100985型四通道示波器,安裝在EC00車操縱臺內。由司機室配電柜內BD 110 V斷路器出線端供電,并通過逆變器逆變為AC 220 V為示波器供電;通道分別監測各參數值。安裝位置如圖2所示。

圖2 監測設備安裝位置
其基本連接方式如圖3所示。

圖3 示波器安裝原理
監測數據如表2所示。

表2 監測數據
其中,CH4通道監測Compact I/O模塊24 V供電,與HMI進行對比。設置CH2通道觸發記錄電平120 V/130 V對數據圖像進行記錄。
對蓄電池進行兩次開斷試驗,對主斷路器進行四次合斷操作,對頭燈進行兩次切換操作,對緊急通風裝置進行兩次通斷操作。操作結果如表3所示。

表3 操作結果

圖4 第一次合斷主斷路器觸發

圖5 第二次合斷主斷路器觸發

圖6 第三次合斷主斷路器觸發

圖7 第四次合斷主斷路器觸發
由觸發情況可知,DC110 V輸入瞬變,主要與合斷主斷路器存在關聯,與其他操作包括合斷蓄電池、操作應急通風和頭燈等無明顯聯系。基于波形圖可知,直流110 V電源的瞬變形式存在不同,在最極端狀態下(第三次合斷主斷),阻尼正弦波持續0.8 μs,同時出現了一個4 MHz高次諧波。
該諧波可能由主斷路器本身兩側的寄生電容和電感引起,或臨近部件如電壓互感器,過壓抑制器,接地開關,電纜,主變壓器和接觸網等引起。此外,主斷的電弧放電特性連同寄生元件也可能是造成這一現象原因,從而導致列車發生很強的瞬變。相應瞬態變化,極易導致HMI內各元件老化加速或超限擊穿。
針對故障件檢修,由于相關技術完全由生產商壟斷,且相關生產商拒絕提供相應系統最小單元配件;同時,對于人機交互控制系統,不同型號設備、不同板卡的故障均不相同,因此,適應于特定故障的最佳檢修工藝方案也不確定。
對于自主檢修工藝,主要有元件修、換件修及混合修三種方案。元件修即對故障部件進行元件級檢修;換件修即將故障部件模塊更換;混合修即對有條件部件進行元件修,其他進行換件修。
因此,針對以上主要故障,需分別進行分析,制定相應計劃,進行方案對比,并針對性提出最佳檢修工藝方案。
為了實現檢修工藝分析,需要對各故障模塊進行分別分析。具體分析過程,需要對各故障模塊功能、分區、性質進行確定,后對其進行原理倒推,逆向繪制相關原理圖,明確故障模塊上各元件工作原理,精確定位故障元件位置并分析故障產生原因,對相應故障元件進行針對性討論。具體分析如下:
(1)高壓驅動部件異常
通過對該板路分析,其主要故障點集中于鉭電容擊穿、高頻變壓器燒損,該故障模塊適用于元件修。
(2)電源模塊故障
通過對該板路分析,其主要故障點集中于電容擊穿、肖特基二極管擊穿、穩壓IC老化及電路主板擊穿,適用于混合修。
(3)SRAM模塊異常
通過對該板路分析,其主要故障點集中于PC104損壞,可采用元件修。
(4)CPU模塊異常
CPU模塊零部件較多,其南橋組,北橋組及CPU所涉及IC封裝雖然易于購買,但由于整版布局密,且絕緣保護級別高,加工難度極大,且加工后難以保證整板的安全性,因此適用于換件修。
(5)傳輸模塊異常
實際故障中,主要以89C51老化、82C250損壞等為主要原因,適用于混合修。
(6)各種連接異常
連接異常僅需目測或簡單表具測量,較為簡單。更換過程也相對簡單,適用于元件修。
(7)傳輸及轉換模塊異常
實際故障中,主要以MCU老化、收發器損壞等為主要原因,適用于混合修。
目前,對于55套全列人機交互控制系統設備,共完成檢修48套,修復率達到87.27%,平均檢修時間約為2.18 h,平均檢修成本252.88元。作為高價部件,更換48套人機交互控制系統,所需成本總計768萬元(每套平均單價16萬元);相應修復成本總計1.21萬元。考慮修復后產品20%壽命損失,目前該項目為動車段節約直接經濟成本614萬元,項目預計全年可為節約直接經濟成本1053.3萬元。
相關技術在全路推廣后,可以取得可觀的直接經濟效益。同時,通過相關技術的推廣,能夠提高動車組部件自主檢修率,提升檢修人員自主化意識,推進動車組自主檢修的發展,為實現動車組完全自主檢修提供幫助。