董 旭 中國鐵路上海局集團有限公司辦公室
X月X日,京滬線滸墅關站8DG高壓脈沖區段出現紅光帶,從表象看這是一起常見的軌道電路紅光帶故障,但通過現場調查和深入分析,發現在安全風險研判、專業結合部管理等方面還存在安全隱患和弱點。
X月X日,京滬線滸墅關站下行V型天窗修時間段內(17:48~20:17),供電部門在站內進行人工絕緣子清掃等作業,為確保人身安全,供電作業人員在下行線8DG處接掛了地線,20:17下行天窗修結束,作業人員將接地線拆除后,紅光帶仍未恢復,20:31信號工區更換8DG送端高壓脈沖發碼盒后紅光帶消失,未影響行車。
(1)室內處理情況:在8DG送端分線盤處測得交流電源220 V,受端分線盤測得波頭、波尾電壓23 V/28 V(正常值350 V/75 V左右),甩開電纜測試電壓無變化,判斷為室外故障。
(2)室外處理情況:在8DG送端測試軌面電壓和引入線電流,軌面波頭/波尾電壓為3.9 V/4.6 V,引入線波頭電流為0.47 A左右(正常值8 A左右);測得送端XB箱內發碼電源變壓器I次側電壓221.7 V,II次側電壓412 V,III次側電壓14.8 V,高壓脈沖發碼盒6、8端子測得波頭/波尾電壓25.35V/30 V左右(正常值380 V/80 V左右),且發碼盒指示燈不亮,判斷為高壓脈沖發碼盒不良,更換后恢復正常。
室內分線盤送端交流220V電源→發碼電源變壓器(GM.BDF-100/25)I次側高壓脈沖發碼盒(GM.HF-25)→送端扼流變壓器(變比6.5:1)→鋼軌→受端扼流變壓器(變比1:6.5)→室內分線盤受端→譯碼器(GM.Y)解調二元差動繼電器。

圖1 高壓脈沖原理圖
如圖 2、3、4所示,自 18:08起,8DG 譯碼器輸出波頭/波尾電壓(即二元差動繼電器頭/尾電壓)由原51 V/50 V降至2.9 V/5.5 V;8DG譯碼器輸入波頭/波尾電壓(即分線盤受端頭/尾電壓)由原355 V/77 V降至24.7 V/28 V;高壓脈沖波形周期由原3.08 Hz降至0 Hz,直至20:31紅光帶恢復,各部電壓曲線恢復正常。

圖2 8DG故障時譯碼器輸出波頭/波尾電壓曲線截圖

圖3 8DG故障時譯碼器輸出波頭/波尾電壓曲線截圖

圖4 8DG故障時高壓脈沖波形周期截圖
該起故障發生于滸墅關站下行V型天窗時間段內,供電部門在站內3道、I道14號、8號道岔處進行人工絕緣子清掃等工作,由于8號道岔為上下行正線間渡線道岔,存在上行接觸網供電感應危及人身安全的風險(下行接觸網停電、上行接觸網不停電),所以供電部門于18:08左右,在8DG靠近送端處將下行接觸網與鋼軌單邊接掛地線(如圖5),與8DG出現紅光帶時間吻合。

圖5 接掛地線示意圖
廠家對更換下的發碼電子盒進行檢修鑒定,發現整流橋Z2被擊穿損壞,并出具了題為“不平衡電流干擾對高壓脈沖電子盒影響”的報告說明(如圖6):即當接觸網地線接掛在單邊鋼軌上,會產生較大的不平衡電流,該電流通過扼流變壓器產生高壓,反饋至高壓脈沖電子盒輸出端,造成發碼盒中相關電子元器件被擊穿損壞。結合本起案例分析,地線接掛位置位于8DG發送端附近,產生了較大的平衡電流,該不平衡電流通過送端扼流變壓器(1:6.5)產生高壓,反饋至高壓脈沖電子盒輸出端,造成內部整流橋Z2擊穿損壞。

圖6 廠家報告
(1)加強安全風險研判。針對高壓脈沖軌道電路發碼電子盒、譯碼器等電子器材在不同工作場景、工作狀態下的電氣特性情況,充分進行研判,必要時進行模擬試驗、綜合分析,不斷充實安全風險庫,降低故障概率。
(2)優化接觸網地線接掛方式。由于單邊接掛接觸網地線會產生較大的不平衡電流,特別是在高壓脈沖區段,干擾尤為明顯。所以將接掛方式改為“雙邊接地”(如圖7),即:先將本區段的兩邊鋼軌可靠短路,然后再單邊連接接觸網接地,避免不平衡回流干擾沖擊信號設備。

圖7 “雙邊接地”方式
(3)扎實推進修程修制改革。通過修程修制改革的不斷深入,工電供融合的持續推進,各專業之間的結合部越來越少,溝通將越來越緊密,作業方式也將不斷優化,特別是作業層,溝通聯系、學習交流將更為頻繁,能夠在作業中有效避免類似現象的發生。
通過對該起高壓脈沖區段軌道電路紅光帶的分析和總結,提出了具體的整改措施,段、車間和工區高度重視,在同樣的作業中,加強與供電部門的聯系,并采取“雙邊接地”的接掛方式,再未出現類似的損毀器材的現象,現場作業安全有序,有效杜絕了專業結合部之間的漏洞,也消除了安全隱患。