張晉兵
(大同煤礦集團 軒崗煤電有限公司劉家梁煤礦, 山西 大同 034114)
隨著煤礦機械化程度的提高,煤礦開采深度及工作面長度不斷增加,巷道掘進速度也隨之加快,掘進速度的加快使煤壁暴露的速度加快,導致煤層中瓦斯涌出量增加,而掘進巷道的加長使得掘進面通風變得困難,最終導致掘進巷道瓦斯事故增多。目前,長距離通風主要采用風筒導風,但由于空間的局限性,有些設備安裝困難,一旦設備發(fā)生故障將增大事故發(fā)生的風險[1-4].
對長距離局部通風,國內(nèi)外專家學者進行了不同角度的研究,陳旭忠[5]在大同煤礦集團馬脊梁礦為解決長距離的運輸順槽3 000 m掘進通風問題,改用單巷道掘進技術,配備了大功率風機和柔性風筒,通風距離達到2 700 m,該通風方式根據(jù)當?shù)貙嶋H地質(zhì)情況進行選擇,并對通風管理提出改進措施,但在技術上沒有突破。李浩蕩等[6]通過對掘進工作面大斷面長距離通風技術的研究發(fā)現(xiàn),采用長距離單巷掘進時,設計通風長度約為3 000 m,雖然解決了長距離通風問題,但是通風方式上沒有得到改進。李景全[7]對風筒裝置在局部通風的應用研究發(fā)現(xiàn):在井下風壓較大的地方風筒容易出現(xiàn)脫節(jié)、斷裂,增大風筒直徑會受到巷道斷面的影響不易實施管理,在成莊煤礦的實施應用發(fā)現(xiàn)功率為2×30 kW的風機,局部長度在1 000 m以下時可采用600 mm的風筒,無需安裝風筒卸壓裝置,通風效果良好。
劉家梁礦開采5#煤層,平均厚度為9.7 m,可采性指數(shù)為1,煤厚變異系數(shù)24.1%,工作面走向長度2 360 m,巷道斷面11.5 m2,未優(yōu)化前局部通風方式采用單巷壓入式通風。
長距離局部通風重點解決的是在掘進巷道中產(chǎn)生的有毒有害氣體以及粉塵,對污風在不同風速作用下的流動分布及運移規(guī)律進行數(shù)值模擬,提出相應措施,以改善工作環(huán)境。
局部通風通過風筒給掘進工作面供風,當風流從風筒射出后,隨著出口處橫截面積的擴大,風速減小,新風與工作面產(chǎn)生的粉塵及有毒有害氣體混合后受到工作面較大新鮮風流的擠壓,流向回風巷,排出污風。
根據(jù)壓入式風筒排出特點,將局部通風風流劃分為自由射流區(qū)、貼附射流區(qū)、沖擊射流區(qū)以及回流區(qū),風流流動及分布示意圖見圖1[8].

圖1 風流分布示意圖
當新鮮風流從風筒排出后,風流首先在自然風壓作用下進入自由射流區(qū),隨著新鮮風流的不斷擠壓,風流被擠壓到巷道側壁處,即形成貼壁射流區(qū),然后與巷道壁發(fā)生擠壓碰撞,回風風流發(fā)生改變,即形成回流區(qū),當回流區(qū)與新風擠壓交匯,在風壓作用下形成渦流。
1) 按CH4涌出量計算:
Qh=100qλ
式中:
Qh—掘進工作面所需風量,m3/min;
q—掘進工作面絕對瓦斯涌出量,m3/min;
λ—瓦斯涌出不均衡系數(shù),一般取1.3~1.5.
參照采區(qū)瓦斯基礎參數(shù)測定報告,掘進工作面絕對瓦斯涌出量q=2.47 m3/min,λ=1.4,計算可得出Qh=347 m3/min.
2) 按CO2涌出量計算:
Qh=100QCO2KCO2
式中:
Qh—掘進工作面所需風量,m3/min;
QCO2—掘進工作面回風流中最大CO2絕對涌出量,m3/min;
KCO2—掘進巷道CO2涌出量不均衡系數(shù)。
經(jīng)測得,掘進工作面中最大CO2絕對涌出量為0.72 m3/min,對CO2涌出量連續(xù)記錄30天,取其最大值與平均值做比,約為1.5,可得Qh=108 m3/min.
3) 按人數(shù)計算:
根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》第103條,礦井內(nèi)人員人均供風量大于4 m3/min.
Qh=4N
式中:
Qh—掘進工作面所需風量,m3/min;
N—巷道允許容納最多人數(shù)。
選取N=30,計算可得Qh=120 m3/min.
4) 按炸藥使用量計算:
式中:
Qh—掘進工作面所需風量,m3/min;
t—通風時間,s;
A—一次爆破需要消耗的炸藥量,kg;
S—巷道斷面積,m2;
L—最長通風距離,m.
按實際工作情況,通風時間取1 200~1 800 s,該巷道爆破實際需要炸藥量為6 kg,巷道長度最長2 200 m,代入公式可得Qh=114 m3/min.
1) 按最低風速驗算,掘進巷道最小風量應滿足:
Qh≥60vminS
式中:
Qh—所需風量,m3/min;
vmin—最小風速,m/s;
S—巷道斷面,m2.
按照規(guī)程規(guī)定,vmin=0.25 m/s得出Qh≥264.50 m3/min.
2) 按最高風速驗算,掘進巷道最大風量應滿足:
Qh≤60vmaxS
式中:
Qh—所需風量,m3/min;
vmax—最大風速,m/s;
S—巷道斷面,m2.
按照規(guī)程規(guī)定,vmax=4 m/s,可得出Qh≤4 248 m3/min.
比較發(fā)現(xiàn):按掘進工作面瓦斯涌出量計算需風量最多,通過風速驗算也滿足工作要求,故確定Qh取最大值為347 m3/min.
根據(jù)劉家梁礦5316工作面實際地質(zhì)條件、通風方式對5316工作面局部通風進行FLUENT模擬,使用gambit建模,巷道長度1 100 m,面積11.5 m2,對巷道模型進行網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格間距設為點間距,寬度為1 m,考慮到局部通風區(qū)域內(nèi)既有瓦斯也有新鮮空氣,材料設置為瓦斯和空氣混合氣體,模型建立見圖2. 調(diào)節(jié)入口風速,觀察瓦斯分布情況。瓦斯分布云圖見圖3,圖4.

圖2 模型建立圖

圖3 入口風速為7.5 m/s的瓦斯?jié)舛仍茍D

圖4 入口風速為15 m/s的瓦斯?jié)舛仍茍D
圖4風速是圖3風速的2倍,由于在雙巷掘進過程中,兩個掘進工作面的回風流都匯合到同一條巷道內(nèi),所以在模擬時風量加倍,因此圖4可看做雙巷掘進的瓦斯分布云圖,模擬結果顯示,瓦斯?jié)舛入S著距離出風口長度出現(xiàn)梯度變化,在風筒出口處,風速最大,隨著距離的向前推進,風流斷面不斷擴大,導致風速逐漸減小,當風流向工作面時,發(fā)生逆流回轉,形成渦流區(qū)域,無論風速是7.5 m/s還是15 m/s,瓦斯?jié)舛确植家粯樱痪蜻M巷道瓦斯分布不均勻,在出風口處受到大巷中風壓影響,出現(xiàn)濃度增大現(xiàn)象,工作面和渦流處瓦斯?jié)舛冗_到最大值,當污風隨著風流進入回風大巷時,瓦斯?jié)舛入S之減小。從圖4中可以看出,風速的增加,導致風量的增加,風壓也隨著增大,在局部通風處,回風流受大巷的風壓影響較小,因此瓦斯?jié)舛仍黾拥牟幻黠@。
劉家梁礦5136進風巷沿5#煤層底板掘進布置,采用鋼性支架支護,斷面為梯形,凈斷面為10.2 m2,掘進斷面為11.5 m2,棚距0.6 m,采用11#工字鋼梯形棚支護,梁長3.2 m,腿長為2.8 m. 考慮到單巷單風筒局部通風后期風阻以及風壓較大,故采用平行雙巷對旋式壓入式通風,在投入使用前期均使用獨立通風,在掘進過程中每隔一段距離開掘一條聯(lián)絡巷,隨著巷道的推進新的聯(lián)絡巷貫通,舊的聯(lián)絡巷封閉,最終形成全長通風。平行雙巷同時施工效率高,不受通風距離限制。當采用雙巷同時掘進時,風量加大,風速加大,更有利于巷道內(nèi)散熱以及有毒有害氣體及粉塵的排除,提高掘進效率。
采用風機有效風量率和風機裝置效率作為技術指標衡量優(yōu)化效果。
有效風量率:
式中:
Qh—風筒出風口風量,m3/min;
Qa—風機出風口風量,m3/min;
Q1—風筒漏風率。
風機裝置效率:
式中:
Q扇—風機風量,m3/min;
H扇—風機風壓,Pa;
N—風機輸出功率,kW;
P電—電機效率;
P傳—傳動效率。
與單風機單風筒局部通風比較,該通風方式風機的有效風量率、風機裝機效率均有所提高。通風設備效果比較見表1.

表1 通風設備效果比較表
1) 通過理論分析和數(shù)學計算,對局部通風的需風量進行計算比較,最終選定根據(jù)瓦斯涌出量得出的需風量最多,為347 m3/min,所以Qh=347 m3/min.
2) 通過數(shù)值模擬結果可以得出:瓦斯?jié)舛入S距離出風口長度出現(xiàn)階梯變化,瓦斯?jié)舛仍诠ぷ髅婧蜏u流處出現(xiàn)峰值,當污風隨著風流進入回風大巷時,瓦斯?jié)舛入S之減小。在局部通風處,回風流受大巷的風壓影響較小,因此瓦斯?jié)舛仍黾拥牟幻黠@。
3) 現(xiàn)場試驗表明:采用平行雙巷技術可使風量加大,風速增大,提高了施工效率,風機有效風量率由67.8%提高到82.5%,風機裝機效率由66.4%提高到93.1%.