涂軍
摘要:由于井下原煤中出現一層300~900mm泥巖,造成章村礦洗煤廠重介系統懸浮液固體體積濃度達到50%,三產品重介旋流器分選效果急劇變差。為解決該問題,該廠通過減少進入懸浮液系統煤泥量,提高系統排泥能力以及調整介質粉粒度等措施,使懸浮液固體體積濃度降低至35%~40%,分選效果明顯改善。
關鍵詞:高密度分選;懸浮液固體體積濃度;粘度;矸石帶煤;分選中煤帶煤
章村礦洗煤廠入洗原煤為本礦2號煤,分選密度達到1.8g/m3,是國內首家高變質無煙煤重介洗煤廠,生產能力為120萬噸/年。2017年10月下旬,井下原煤中出現一層300~900mm厚度泥巖,旋流器分選分選出現問題,各項生產指標變差。其中,矸石帶煤由1.5%增加至3.83%,分選中煤帶煤由10%增加至15.94%。通過一系列實驗,調整工藝參數及部分旋流器結構參數,最終我們確定了問題原因。一方面,原煤中矸石含量高,旋流器二段處理能力不足;另一方面,懸浮液固體體積濃度達到50%左右,懸浮液粘度過高,造成分選效果差。因此,在未更換旋流器調整結構參數的情況下,我廠通過降低懸浮液固體體積濃度,改善三產品重介旋流器分選效果。
一、懸浮液系統現狀分析
章村礦洗煤廠懸浮液密度通常在1.80g/cm3左右,煤泥密度1.82g/cm3,磁性物含量為600-750g/L,平均為698g/L。介質粉粒度組成為-320網目含量為91.86%,磁性物含量為90%,真密度4.20g/cm3。通過表-1可知,懸浮液中煤泥含量為40-60%,,固體體積濃度約為45-55%,懸浮液呈現高度穩定(長時間沉降后上層清水層低),遠高于理論懸浮液濃度要求。
二、降低懸浮液固體體積濃度措施
(一)優化磁選機入料,提高工作效率
316、321、322磁選機入料均為308脫介篩稀介和分流,而316磁選機入料濃度為135g/L,321、322平均入料濃度為338g/L,因此316磁選機利用不充分,偏料嚴重。為此,通過調整磁選機入料分配箱管路走向,定向布置管路引流等措施,平衡了316與321、322磁選機入料均勻分配,改造后316磁選機入料濃度提高至261g/L。
此外,由于矸石磁選機入料僅為矸石脫介篩稀介段物料,入料中介質量較低,精礦含量少,利用率低。因此,將中煤脫介篩合介通過引流進入矸石磁選機中,該磁選機得到充分利用。
(二)增加分流量,提高排泥能力
重新制定分流制度,在介耗水平穩定的前提下提高分流量,為介質系統排泥服務。優化改造之前,洗煤參數控制主要以保證懸浮液密度為主,通過提高分選密度來降低帶煤。從4月2日起,通過轉換思路,重點攻克懸浮液細泥積聚問題,有意識地加大分流開度和延長排泥時間,使兩臺精煤分流箱和中煤分流箱滿負荷進行工作,使單臺精煤分流箱開度由原來的25%提高至80%,增開中煤分流箱開度70%。
(三)加強篩板管理,減少進入懸浮液中煤泥量
與前述措施同時,4月-5月,陸續更換了315矸石脫介篩及308、309精煤脫介篩合介段篩板,共計252塊,篩面篩縫由1mm縮小至正常尺寸0.5mm。
(四)調整介質粉粒度
圍繞降低懸浮液粘度著手,對重介粉粒度進行試驗性探索。先后試驗了-320網目含量分別為68%和50%的加粗重介粉。試驗結果顯示,-320網目含量68%的樣品因試驗時間較短,故效果不明顯。而含量為50%的介質粉試驗開始5天后,系統內細粒介質粉被逐步替換,產品指標開始出現好轉。
三、優化后分選效果
通過表2可知,懸浮液固體體積濃度優化前分選中煤帶煤損失為15.94%,矸石帶煤損失3.83%。采取措施之后,矸石帶煤損失降低2.18個百分點,達到1.65%,分選中煤帶煤損失降低11.23個百分點,達到4.71%,三產品重介旋流器分選效果明顯改善。
四、結束語
相對于低密度重介分選,高密度分選懸浮液往往存在穩定性好,但粘度過高的問題,進而影響旋流器的分選效果。通過控制進入懸浮液系統煤泥含量,以及加粗介質粉粒度對于降低懸浮液固體體積濃度可起到較好效果。
參考文獻:
[1]歐澤深,張文軍.重介質選煤技術[M].中國礦業大學出版社,2006.
[2]謝廣元.選礦學.中國礦業大學出版社,北京,2005年1月.
(作者單位:冀中股份章村礦洗煤廠)