余富
【摘 ?要】在國家"十二五環保規劃"中,氮氧化物將成為繼二氧化硫之后的實行總量控制的污染物。對于總量控制消減主要來源于電廠的煙氣脫硝、燃煤鍋爐的煙氣脫硝、機動車尾氣治理等方面。工業中主要使用還原劑(氨氣、尿素、烷烴等)與氮氧化物發生化學反應中和掉氮氧化物,工藝主要有選擇性催化還原法(SCR)和選擇性非催化還原法(SNCR)等,氨氣與氮氧化物反應后生成氮氣與水,從而達到無污染排放。
【關鍵詞】NOx;還原法;脫硝;環保
引言
“NOx”物是指由氮、氧兩種元素組成的化合物。氮氧化物可刺激肺部,使人較難抵抗感冒之類的呼吸系統疾病,呼吸系統有問題的人士如哮喘病患者,會較易受二氧化氮影響。空氣中的NO和NO2通過光化學反應,相互轉化而達到平衡。在溫度較大或有云霧存在時,NO2進一步與水分子作用形成酸雨中的第二重要酸分——硝酸(HNO3)。
基本情況:習水電廠4×135MW機組分別于2001年9月、2002年1月、2002年7月、2002年10月建成投產。由于機組原設計未考慮建設脫硝系統,鍋爐實際運行時NOx排放濃度已不能滿足《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)的氮氧化物排放限值。為積極適應最新頒布實施的《中華人民共和國環境保護法》,履行央企社會責任,延續習水電廠生存壽命,于2015年3月至11月進行了脫硝改造。
煙氣脫硝改造工程采用低氮燃燒器+SCR還原工藝,為了保證NOx達標排放,系統設備在設計煤種、鍋爐最大工況(BMCR)、處理100%煙氣量的條件下,2層催化劑運行(無備用層)脫硝效率按不小于71%設計,即SCR反應器入口NOx濃度≤700mg/Nm3、SCR反應器出口NOx濃度≤200mg/Nm3(干基、6%O2)。在高溫燃燒條件下,NOx主要以NO的形式存在,最初排放的NOx中NO約占95%。但是,NO在大氣中極易與空氣中的氧發生反應,生成NO2,故大氣中NOx普遍以NO2的形式存在。在有催化劑存在時,如加上合適的氣象條件,N02轉變成硝酸的速度加快。特別是當NO2與SO2同時存在時,可以相互催化,形成硝酸的速度更快。
2015年11月技改完成后機組相繼啟動投運,因對新加裝脫硝設備無實際運行經驗,多次機組啟動過程均未能達到全負荷投脫硝要求。在國家對環保要求日趨嚴格的背景下,將“全負荷投入脫硝不可能”變為可能,綜合對機組啟動參數、脫硝反應器溫升率、反應器吸熱能力、機組啟動缸溫及脹差要求、反應器要求最低投入溫度等分析,再對同類型火電廠進行咨詢,全力攻關實現了“機組啟動全負荷脫硝達標排放”。
制定機組啟動流程圖
制定機組啟動流程圖――就是機組啟動各環節的配合、順序圖。接到開機命令后,提前6小時投入爐底加熱及汽輪機加熱預暖。將汽包壁溫加熱至155℃左右,減少燒油時間,較短時間內提高主汽參數;汽輪機高壓內缸上內壁溫加熱至240℃減少暖機時間。按啟動流程圖的節點工作倒排機組啟動時間,只能推前。
脫硝改造后,進行修編相應的運行規程及圖紙,加強對運行值班員培訓工作,充分對新設備、新工藝的了解、掌握,根據機組啟動流程圖,安排機組的各節點環節,緊盯關鍵環節絕不能漏項。
作好粉倉空倉快速制粉、投粉機時機
習水電廠制粉系統是中儲式制粉系統,因粉倉嚴密性差,機組停運后煤粉粉易發生自燃或結塊,因此每次機組停運時幾乎都要求燒空粉倉。對于中間儲倉式制粉系統來說,在粉倉無粉情況下,啟動投油,應器熱容量大,溫升很慢,機組啟動過程無法滿足要求快速投運噴氨系統。因此在機組啟動前,制粉系統必須確保可靠備用,制粉系統各輔機在機組啟動前必須試運正常,發現問題才有充分時間處理,輔助設備出問題會影響制粉系統啟動及制粉系統出力;制定機組啟動煤質要求,包括發熱量、硫分、水分、揮發分等,啟動前按照要求將原煤倉按啟動煤質、煤位要求進行上煤;鍋爐點火后,調整好各油槍出力,保證油槍燃燒良好,爐膛出口煙溫盡量調平,提升爐膛出口煙溫以快速提升鍋爐熱風溫度;當煙溫、風溫達到制粉系統啟動條件時,及時啟動排粉機,調整好暖磨風量,當球磨機出口溫度達125℃以上充分同時啟動球磨機慢傳裝置進行暖磨,暖磨正常后啟動球磨機,以達到快速啟動制粉系統條件,在機組啟動并網前,粉倉粉位能達2米以上,為及時投煤粉創造條件。
投汽缸加熱,讓機組“冷態變熱啟”
汽機缸溫在冷態下,采有投汽缸加熱以達暖機目的,實現“冷態變熱啟”。第一階段,利用快冷裝置管道,將加熱蒸汽從汽機快冷裝置管道倒灌進入汽缸進行加熱,可使汽輪機缸溫加熱到170℃左右,汽缸總脹在3.5mm左右。第二階段,利用再熱器系統,加熱汽源由臨機再熱冷段至廠用汽母管,再至本機再熱冷段,將再熱器系統封閉,利用再熱器的大容量滿足流量壓力穩定加熱要求,保證加熱汽源相對穩定。同時送上高、中壓缸軸封汽進行抽真空,保證蒸汽不外泄,均勻進入汽缸。整個過程中,再熱器壓力控制在0.35MPa左右,凝結器真空維持在-0.025MPa左右,高壓內缸上內壁溫最高可達到240℃,汽缸總脹達到6mm。加熱過程中加強汽缸溫度、汽機轉速、盤車電流等監視,防止溫差過大、盤車脫扣、汽機軸端冒汽等情況發生。機組并網加負荷后,大大減少暖機等待時間,鍋爐可快速投入粉機運行提升鍋爐煙溫,提升脫硝反應器溫度,實現機組“冷啟變熱啟”。
穩定投入爐底加熱
在鍋爐本體系統檢修工作完畢后,及時關閉各煙風道人孔門,將撈渣機復位至正常位置,并注水正常,減少爐膛漏風。根據汽包壁溫,選擇上水溫度,進水至高水位,在汽包壁溫及上下壁溫差滿足情況下,提高上水溫度進水,用水冷壁下集箱定期排污放水門進行換水,以達到對鍋爐汽包及水冷壁的加熱。確認鍋爐側具備加熱條件時,及時投入爐底加熱,初期加熱時選用臨機三段抽汽作為汽源。各分門開度盡量均勻,保證加熱均勻減少管道振動,同時開出過熱器向空排汽門及過熱器系統各疏水門,保持系統暢通,并加強汽包壁溫差監視,各點溫度應均勻上升。當汽包壁溫均升可至95℃左右發后,將加熱切換汽源為臨機再熱冷段加熱,同時將過熱器系統疏水除高過出口甲、乙側疏水門保持開啟外,其余全部關閉,關閉過熱器向空排汽門,隨著汽包壓力逐漸升高,汽包壁溫逐漸升高,當汽包壓力升0.55MPa左右時,汽包壁亦可達155℃左右,過熱器管道管壁度均超過100℃,這時整個過熱器系統已全部達到熱狀態,保持穩定加熱,直到鍋爐點火前。爐底加熱的正常投入,大大縮短了鍋爐點火后升溫升壓時間,節約大量燃油,且可盡早建立良好水循環。
啟動引風機低風量運行對反應器進行預暖
在投入鍋爐爐底加熱,汽包壁溫達150℃以上,過熱器系統各管壁溫度均在120℃以上,爐膛出口煙溫達100℃以上時,開啟過再熱器煙氣檔板,啟動一臺引風機進行小風量通風,爐膛負壓維持-5~10Pa運行,利用汽水系統管壁散熱對脫硝反應器進行加熱預暖,將反應器溫度加熱提升至80℃左右,按照反應器正常溫升速率40℃/h計算,至少可減少1.5小時燃油時間,節省燃油且有利于機組快速啟動。
確保噴氨系統備用良好
由于習水電廠脫硝采用尿素水解制氨,氨蒸汽易結晶,噴氨管道經常發生堵塞。機組啟動過程中,在鍋爐點火前至少提前6小時時間,全面對脫硝噴氨系統進行檢查、吹掃、排污,確保管道暢通,稀釋風機運行正常,在脫硝反應器煙溫達到條件時能及時投入噴氨運行。
取得的成效
采用提前加熱的方式,對機組熱力系統進行加熱,實現機組啟動方式的“冷態變熱啟”,大縮短啟動時間。自項目攻關成功并執施以,習水電廠機組啟動全部實現“機組啟動全負荷脫硝達標排放”目標,在確保環保指標達標排放的同時,機組啟動每次節約燃油至少10噸以上,取得良好的經濟效益、社會效益和環保排放。
參考文獻:
[1]《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)
[2]《電力安全工作規程》(熱力與機械部分)
[3]《習水電廠運行規程》
[4]《火電廠集控運行》
(作者單位:貴州西電電力股份有限公司習水發電廠)