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核電廠裝卸料機管嘴抱卡機構故障機理分析

2019-09-12 07:43:58張連生
設備管理與維修 2019年9期
關鍵詞:故障

張連生

(中核核電運行管理有限公司,浙江嘉興 314300)

0 引言

坎杜6 重水堆核電站是世界上在役的先進核電站之一。它的一大特點是不停堆換料。裝卸料機就是專門為實現這一特點而設計。每個重水堆有2 臺裝卸料機,分別位于反應堆兩側,它們通常一起工作,以完成燃料更換。

管嘴抱卡機構是裝卸料機的一部分,其功能是將裝卸料機與燃料通道端部件進行可靠連接,保證換料過程中壓力邊界的完整性。

管嘴機構包括抱卡螺栓、抱卡螺母、卡爪及連桿、驅動油缸、齒條、軸承、彈簧等。當油缸中的齒條驅動抱卡螺栓齒輪轉動,抱卡螺母做軸向直線運動,卡爪收縮并后撤壓住燃料通道端部件(圖1)。

圖1 管嘴抱卡組件

近幾年裝卸料機管嘴機構出現過幾次不能正常解除抱卡的問題(圖2)。下面以1#裝卸料機管嘴機構為研究對象,對管嘴組件的故障機理進行分析,重點討論傳動螺紋(ACME 螺紋)的性能參數。

圖2 裝卸料機

1 故障原因排除

1#裝卸料機換料結束后,出現了管嘴抱卡機構無法從燃料通道解除抱卡的故障。現場檢查,排除了液壓控制回路和儀表回路的故障可能,確認故障集中表現在管嘴抱卡機構的機械傳動部件(圖3)。通過增加解抱卡油壓(5.4 MPa 時解鎖)的方式將裝卸料機解抱卡并轉運至檢修間檢修。

對管嘴抱卡機構進行抱卡和解抱卡動作試驗,發現在正常工作情況下無論在管嘴抱卡和解抱卡時,抱卡螺母都先發生約0.1 mm 的圓周方向轉動,被導向塊限制圓周運動然后再軸向動作。而在管嘴解抱卡故障時,隨著解抱卡油壓的升高,抱卡螺母也是先轉動約0.1 mm,然后卡住,之后繼續增大到一定油壓后才軸向運動并解除抱卡。由此判斷,無法解抱卡的主要阻力來源于抱卡螺栓螺母ACME 螺紋之間,內外螺紋承載面仍緊貼在一起沒有相對位移。

圖3 管嘴抱卡組件

對故障管嘴抱卡機構進行解體檢查后,排除了軸承、預載彈簧和卡爪等其他零部件的故障可能。但是發現,抱卡螺栓的ACME 螺紋承載面有較嚴重的拉傷,ACME 外螺紋中徑超出誤差范圍,因此將問題焦點鎖定在了ACME 外傳動螺紋上。為了探究ACME 螺紋的故障機理,需要進一步分析計算。

2 管嘴抱卡機構ACME 螺紋傳動性能參數計算

2.1 ACME 螺紋的計算方法

ACME 螺紋參數見表1。

表1 ACME 螺紋參數

實測結果顯示,中徑低于標準0.5 mm,表面光潔度略超標,硬度滿足要求。

(1)抱卡夾緊力計算見式(1)。

式中 F——抱卡筒夾緊力

M——液壓缸產生的驅動力矩

d2——螺紋中徑

λ——螺紋升角

ρ'——螺紋副的當量摩擦角

已知d2=9.722 in(246.938 8 mm),λ=3.75°。當λ<ρ'時,滿足自鎖條件。

(3)油缸轉動力矩計算公式為M=P0×A×D0。其中,P0為驅動液壓缸壓力計算假設壓力,3.5 MPa;A 為單個液壓缸受力面積受力面積,4200 mm2;D0為齒輪中徑。

2.2 計算結果

(1)抱卡狀態下的當量摩擦系數計算。1#裝卸料機的正常管嘴抱卡力為64 000 磅(29 000 kg),油壓為3.5 MPa,帶入式(1),計算得螺紋副當量摩擦系數為約0.039 5。

(2)自鎖角計算。根公式計算可知,當管嘴抱卡力64 000 磅時,螺紋實際自鎖角為2.37°。此時螺紋升角λ>自鎖角ρ'。螺紋不能自鎖。

(3)故障工況時的螺紋自鎖角。發生故障時抱卡力預計仍為64 000 磅,解抱卡油壓約5.4 MPa,計算得ACME 螺紋副當量靜摩擦系數約0.226,自鎖角為約13.14°,遠大于螺紋升角。

由以上計算可以知道,正常情況下管嘴機構抱卡動作完成時,ACME 螺紋副的當量動摩擦系數為0.046。抱卡動作完成后,抱卡機構不再動作,抱卡力維持64 000 磅不變。

而在故障工況下,管嘴機構開始解除抱卡時,抱卡螺栓和抱卡螺母之間未發生相對移動,因此將此時的摩擦阻力視為靜摩擦阻力,計算得知當量靜摩擦系數變為0.226,自鎖角約13.14°,螺紋實現自鎖。當量靜摩擦系數顯著變大,說明ACME 螺紋副傳動機構存在嚴重問題,螺紋副之間的配合在抱卡動作完成后發生了突變。

3 故障原因確定

考慮影響螺紋當量摩擦系數的可變因素,主要包括接觸率和表面光潔度。而接觸率又受中徑影響。對故障螺栓進行了檢查,發現故障螺栓螺紋承載面解觸率較低。進一步檢查發現,ACME 外螺紋的中徑低于標準0.52 mm,且圓柱度差,螺紋承載面表面存在損傷。另外,測量了軸向和徑向竄動量:徑向竄動0.88 mm,軸向竄動1.06 mm,超標比較明顯,該參數與ACME 螺紋中徑相關。表面光潔度略超標,判斷影響較小。抱卡螺母的內螺紋狀態較好,不做進一步分析。

螺紋中徑和接觸率等參數的下降,將影響整個機構的傳動性能,會使管嘴抱卡機構不穩定。在ACME 螺紋狀態惡化的情況下螺紋面當量摩擦系數增大,使螺紋自鎖角增大。通過計算可知,當量靜摩擦系數增加到約0.068 時自鎖角等于螺紋升角3.75°。即當量靜摩擦系數增大到大于0.068 時螺紋副實現自鎖。當量靜摩擦系數增大到0.168 時,管嘴機構不能解除抱卡。根據計算當量摩擦系數增加到0.226 時,油壓需要增加到5.4 MPa以上才能夠解鎖。

因此裝卸料機管嘴機構不能解除抱卡原因為抱卡螺栓ACME 螺紋狀態下降,管嘴抱卡螺母螺紋在抱卡過程中相對抱卡螺栓螺紋傾斜,導致傳動螺紋面局部受力過大,當量摩擦系數不穩定,抱卡后急劇增大,使得該套抱卡螺栓螺母組件的傳動螺紋產生自鎖,并且自鎖后所需的解鎖力量大于驅動油缸提供的解抱卡力量,需要增大油壓才能完成解抱卡動作,即解鎖螺紋。根據目前已知的情況可以判斷,本次管嘴抱卡故障主要是長期運行磨損造成ACME 螺紋表面狀態下降造成的。

由于ACME 螺紋中徑已超標,并且螺紋承載面劃痕不可修復,因此用備件進行了更換。更換后,設備狀態恢復正常。

4 總結與展望

對裝卸料機管嘴機構ACME 螺紋的性能參數進行了計算和分析,初步確定了裝卸料機管嘴機構不能解抱卡的原因為ACME 螺紋參數改變、狀態下降,造成傳動性能不穩定,當量摩擦系數和摩擦阻力存在突變的現象。當量摩擦系數的變化對管嘴抱卡機構的傳動效率、自鎖角等影響較大,而影響螺紋當量摩擦系數和摩擦阻力的主要因素為結構尺寸,建議對其進行進一步的測量和研究,明確預防措施,使傳動螺紋處于良好的工作狀態,從而確保裝卸料機的安全穩定運行。

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