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井下水泵電氣故障分析在點檢管理中的應用

2019-09-12 07:43:48張建偉
設備管理與維修 2019年9期
關鍵詞:故障作業設備

張建偉

(攀鋼攀枝花鐵礦,四川攀枝花 617000)

0 引言

設備點檢是設備管理的一項重要內容,也是一項基礎性工作。攀鋼礦業公司攀枝花鐵礦尖山采場由露天轉為地下開采后,分別在膠帶斜井安裝了4 套水泵機組,將井下涌水排向地面,再經過污水站凈化處理送到地面,用于尖山露天復綠灌溉和蘭山采場防塵灑水。井下設備除了具有機電設備的共性外,還具有井下作業的特殊性。針對這兩方面因素,點檢員應結合井下設備運行特點,在點檢過程中做好故障統計,完成數據積累。這些數據對于點檢員準確掌握設備技術狀態和劣化趨勢,及時采取對策,延長設備壽命,確保企業安全正常生產,具有十分重要的參考作用。

1 階段故障統計

如圖1 所示,井下水泵機組與底座分離,通過聯軸器將多級離心泵和電機聯接,基本組成還包括電纜、控制柜和變壓器等設施。攀鋼礦業公司逐步推行點檢定修后,由于點檢員對檢定修的內涵理解不深,尤其對地采設備的性能還沒完全摸清,井下水泵的點檢標準制定,在參照通用技術標準的同時,把檢修故障頻次作為關注重點,做好運行狀態、日常隱患及主要故障記錄,對檢修故障進行統計。通過歸納分析提出改善措施,以避免重復故障反復出現,杜絕設備事故發生。

圖1 井下水泵機組簡圖

以2015 年7 月至2017 年12 月為時間段,對井下排水泵故障分類進行統計,計算出各種故障所占比例(表1)。

表1 井下排水泵故障原因統計(頻次)

從表1 可以看出,總故障數中機械故障占49.69%,電氣故障占50.31%。電氣故障超過一半,其中電機故障占總故障數的26.85%,電纜故障占總故障數的18.98%,說明電氣故障中,對井下水泵影響最大的是電機,其次是電纜。

對比推行點檢定修前3 a 井下水泵機組電氣故障的統計數據,可以看到,電氣部分電機故障和電纜故障所占比例始終較高,且井下水泵電機故障主要是電機繞組故障和電機軸承故障。占比分布見表2。

表2 井下排水泵電氣故障統計

2 統計數據分析

2.1 電機繞組故障

實際運行中,絕大多數電機故障是因為電機繞組匝間短路、相間短路或對地擊穿引起的,電機解體后反映出的故障現象見表3。

井下電機受材料性能、制造工藝控制、運行安裝環境等綜合因素影響,絕緣材料很容易老化和擊穿,分析其產生的原因,主要包括:

(1)一般情況下,井下溫度隨井深的增加而升高,井下空間密閉溫度較高,絕緣材料的絕緣等級選擇如果沒有達到要求,將加速絕緣材料的老化,擊穿電壓也會跟隨周圍介質溫度的升高而降低。

(2)控制系統的保護整定調整不合理,在電機出現單相或堵轉時絕緣層承受大電流沖擊,因而發生過熱燒毀。

表3 電機繞組故障統計

(3)搬運施工過程中,由于儲存、碰撞、敲擊等產生機械損傷造成擊穿強度降低。

(4)電機接線處等部位受到水泵運行的強烈振動,對絕緣強度和擊穿強度造成影響。

(5)長期處于含濕熱空氣、腐蝕氣體的井下,加速了絕緣材料的老化。

(6)因密封失效,水管漏水噴濺,電機內部進水,導致絕緣層被擊穿。

(7)因水位下降、進水口卡堵等原因供水量不足,導致散熱條件變差,擊穿強度下降。

(8)老舊型號電機能耗過高,發熱較大。

2.2 電機軸承故障

電機運行時,經常有軸承過熱現象發生,需要及時判明原因,采取有效措施進行處理,防止電機進一步損壞。電機軸承故障統計見表4。

表4 電機軸承故障統計

軸承發熱是異步電動機最常見的故障現象,經常造成潤滑脂稀釋滲漏,甚至損壞軸承。分析電機軸承過熱的原因主要包括:

(1)潤滑脂在井下久存變質,或者有灰塵、異物等雜質混入。

(2)日常操作維護不規范,導致電機軸承運行中缺油干摩。

(3)選用了不適合井下高溫、重負荷、長時間運行環境的潤滑脂。

(4)運行中的電機軸承損壞,造成軸承過熱。

(5)機組底座變形,導致中心不正引起軸向竄動,軸承敲擊或軸承受擠壓。

(6)因電機軸與離心泵軸不同心,軸向或徑向負載過大等。

2.3 動力電纜故障

電纜故障主要有外力損傷、絕緣濕度、化學腐蝕、長期過負荷運行、電纜接頭故障、溫度和環境等。電纜故障多表現在不同部位的燒損。其分布見表5。

表5 電纜故障統計

電纜故障集中體現在動力電纜上,且故障比例較高。分析其產生的原因主要包括:

(1)受井下腐蝕性介質的長期侵蝕,造成保護套損壞,絕緣層老化加速。

(2)井下高溫潮濕,導致水泵電纜絕緣材料失效。

(3)電纜由于振動引起的碰撞、擠壓、彎曲等因素,出現絕緣層損壞而過早失效。

(4)電路控制出現故障、保護整定值參數變化,使電纜長時間承受大電流發生過熱,加速絕緣塑料老化乃至被擊穿。

(5)安裝過程中意外擦傷電纜,機械牽引拉電纜時,使電纜表面出現小孔或裂紋。

(6)地面沉降引起的張力過大,中間接頭或導線斷裂。

3 故障分析在點檢管理中的應用

3.1 參照原因分析調整崗位點檢內容

全員參加設備管理體現在點檢工作中,就是把設備管理人員、生產操作人員和檢修作業人員有機地組織起來,構筑成5層防護體系,延長設備使用壽命。參照故障原因分析,對經常出現的重復性故障進行梳理,將一般性故障的檢查添加到崗位點檢內容,崗位操作人員隨時觀察并根據現場實際進行處理。地采礦山井下高溫是造成電機繞組、軸承、電纜惡化的關鍵因素,如果僅靠點檢員的周期性檢查,上下井爬一趟就需要2 h,及時性更難保證。為此,專門給崗位點檢增加了測溫內容,為操作人員配備手持式紅外測溫儀,在提高操作人員崗位技能的同時,激發崗位人員管好設備的使命感,保證井下水泵電機穩定運行。

3.2 參照原因分析調整設備維護保養項目

設備的維護保養包括日常維護、定期保養以及潤滑冷卻等內容,是設備維護的基礎工作。參照故障原因分析,可以通過清掃、潤滑、調整等方式對設備進行維護保養,使設備達到整潔、堅固、安全等完好標準。以前,井下水泵電氣清潔的重點在設備的外觀清掃擦拭、控制盤內線路的清洗,針對動力電纜故障率較高的問題,又擴展到電纜外觀、接頭等部位,同時根據運行情況對斷相和短路保護進行調整。井下環境溫度明顯高于外界,電機運行時軸承最高允許溫度為95 ℃,軸承溫度過高,如果處理不及時將燒壞軸承。出現這種情況,大多數是潤滑不到位造成,但也不排除注油過勤,潤滑脂填充量過多,使軸承摩擦轉矩增大而發熱。考慮井下環境密閉,減少每次的潤滑脂用量,增加潤滑頻次,并重新選用藍色耐高溫鋰基潤滑脂,替換通用2#鋰基潤滑脂。

3.3 參照原因分析調整維修作業標準

維修作業標準作為點檢定修“四大標準”之一,對作業方法、作業順序、技術要點及危險源辨識等項目進行了具體規范。但定了標準后,有時卻做不到,這就需要不斷改進、調整維修作業標準。因此,參照故障原因分析,可以不斷優化維修資源配置,規范維修作業人員的維修行為和作業要求,提高維修質量和效率,增強維修人員分析判斷和處理故障的能力。對于出現故障概率高的重要電氣部位,在檢修規程中要進行明確。為保持電氣部件的初始參數,盡量在定修時將水泵機組運到井外廠房檢修。由于需動用卷揚、吊車等設備,工作量大,維修前必須按照分析確定的定修周期編制設備定期計劃。一般將定修周期細化到月,以逐步減少事后維修工時,增加預防維修工時,通過作業標準化降低修復時間。

3.4 參照原因分析調整備件庫存管理

科學合理地儲備備品備件,能有效提高維修質量、減少停修時間,保證設備安全、經濟運行。庫存管理是一項專業而復雜的工作,需要隨時進行動態分析統計,摸清消耗規律,既合理儲備又不能出現積壓。參照故障原因分析,可以提前做好預判,在滿足安全生產需要的前提下,確定儲備品種、形式和定額,提高備品備件利用率。電機或電纜絕緣結構發生擊穿,往往是電、熱、放電及機械振動等多種原因綜合作用的結果,特殊使用環境中,絕緣材料的選型特別苛刻,不僅要考慮絕緣材料的耐熱等級,還要選擇合適的耐壓等級,針對井下工作環境復雜、惡劣的特點,重新選用高等級的0.6/1 kV 電纜,對原有450/750 V 電纜作降庫處理。電機長期不間斷運轉,溫度過高的原因很多,其中電機型號老舊,效率低能耗高也是不可忽略的原因,結合電機淘汰目錄,淘汰原Y2-315M-2 型電機,新增YE2-315M-2 型電機,防止運行狀況的惡化。

4 結語

井下排水泵是保證地采安全作業、尤其是防止雨季大水淹井的關鍵設備。為保證井下排水泵始終處于良好狀態,點檢員在點檢定修推進過程中,堅持收集數據并進行分析,及時掌握水泵運行狀態,發現存在的問題,找出點檢工作的差距,合理安排檢修項目和檢修周期,設備的缺陷、故障能及時得到處理,生產影響時間明顯降低。設備維修已由“事后維修”向“事前預防”轉變,防止了生產設備的意外損壞,節省了維修成本和其他相關費用,確保排水設備安全可靠運行。

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