劉軍 薛峰
摘要:隨著化學工業的發展以及人們對環境、安全意識的提高,在含有丁二烯等不飽和烴的碳四場合做到絕對無泄漏要求,這種需求促進了屏蔽泵技術的發展。屏蔽泵由于沒有轉軸密封,可以做到絕對無泄漏,但是在運行過程中隨著物料性質的改變及物料中雜質的增多,及一些操作和檢修的原因造成屏蔽泵在日常生產中出現故障,造成裝置的停車及環境污染等事故,本文對帶逆循環線的屏蔽泵日常常見的故障及解決方法進行論述。
關鍵詞:屏蔽泵;故障;檢修
一、屏蔽泵的原理和結構特點
屏蔽泵是一種無密封泵,泵和驅動電機都被密封在一個被泵送介質充滿的壓力容器內,此壓力容器只有靜密封,并由一個電線組來提供旋轉磁場并驅動轉子。這種結構取消了傳統離心泵具有的旋轉軸密封裝置,故能做到完全無泄漏。
屏蔽泵把泵和電機連在一起,電動機的轉子和泵的葉輪固定在同一根軸上,利用屏蔽套將電機的轉子和定子隔開,轉子在被輸送的介質中運轉,其動力通過定子磁場傳給轉子。
介于上述優點與特性,我們丁二烯、MTBE和化工中間罐區的碳四均使用屏蔽泵輸送碳四介質,以確保裝置物料無泄漏,設備安全穩定運行,故障率較低;但是在實際使用中仍然出現較多問題,現在將從開工以來出現的故障交流學習。
二、故障分析及解決
2.1 丁二烯泵解體故障分析
根據入口40目過濾網,及清理出的雜質,轉子抽出時,腔體內殘存的固體顆粒等狀況可以看出介質中含有雜質,造成軸承磨損,并進一步惡化致使轉子往驅動端串量增大,從而使葉輪和泵殼口環磨損,造成丁二烯泵電流超過額定電流而停車。
解決方案:
1、按照3個月切換一次,并清理過濾網,清理夾套冷卻水。
2、更換軸套、軸承、推力盤
3、轉子做動平衡,動平衡很有必要,按照最近檢修記錄可以發現,做過平衡的機泵運轉效果較好,沒有做動平衡的屏蔽泵,運行之后震動隨著時間的推移而增大。
4、由于口環磨損致使平衡遭到破壞,對該泵做水力試驗,并根據結果計算軸向推力,修復葉輪,最終達到運行平穩。修復后的葉輪,在原來平衡孔的基礎上計算鉆了8個小的平衡孔。
2.2 含炔碳四泵
泵解體檢查,清理、檢查各部件磨損情況,轉子盤車轉動正常無卡澀,末端石墨軸承、軸套、推力組件均有磨損情況,都屬缺液造成的干磨現象。抽出轉子,屏蔽套無明顯磨損,可正常使用。這個泵是在切換之后半個小時出現的問題,從現象分析可以看出崗位在切泵時逆循環線未全開,NDE軸承處熱量無法全部帶走,致使機泵造成干磨損壞
解決方案:
1、嚴格執行切換等操作程序。
2、清理泵體、轉子、擦拭其他金屬件表面的雜質,更換新的石墨軸承、軸套、推力盤并檢查尺寸后進行回裝。
2.3 MTBE泵
切泵試車時, MTBE泵出現超電流跳車,拆卸檢查軸承、軸套、推力板已損壞。葉輪螺母與軸頭配合處在拆卸后出現脫扣情況。
原因分析:因MTBE裝置存在酸腐蝕,塔釜銹渣在切換機泵過程中輕微波動突然掉落堵塞泵入口管線,導致A或B泵抽空或流量不足,造成軸承、軸套干磨損壞。
解決方案:
1、檢查軸的硬度、尺寸。
2、修復軸頭螺紋,加工葉輪螺母。
3、轉子和葉輪進行動平衡,平衡精度G=1。
2.4 乙腈泵
原因分析:該泵在除炔塔塔釜,在開車時入口管線頻繁堵塞,管道不暢,造成屏蔽泵吸入量減少,致使泵抽空,造成泵體震動較大,轉子和定子損壞。
解決方案:
1、檢查軸的硬度、尺寸。
2、修復軸頭螺紋,加工葉輪螺母。
3、轉子和葉輪進行動平衡,平衡精度G=1。
三、總結
按照屏蔽泵的特性嚴格操作程序,規范檢修程序。嚴禁空載運轉,斷流運轉不應超過30秒;試運轉之前應充分排氣,泵內完全充滿工作液后再進行;按規定達到冷卻水流量,然后開車運轉;盡可能按照額定流量執行,否則影響軸推力等;定期切換并清理過濾器;檢修時按照廠家要求的檢修標準執行,轉子做動平衡;條件若可以泵體整體做水力試驗。
參考文獻:
[1]蔣利軍,呂立松,許國忠,等.石油化工設備維護檢修規程-化工設備. 北京:中國石化出版社,2004.