黃中懸,徐敏峰
(安徽建筑大學 環境與能源工程學院,安徽 合肥 230601)
汽車及其零部件的涂裝是汽車生產中污染最嚴重的問題之一。如果直接排放未經處理,就會造成嚴重的環境污染。該涂裝廢水含有的污染物如表面活性劑、重金屬離子、樹脂、油、磷酸鹽、顏料、有機溶劑等[1-3]。在汽車涂裝的每個過程中產生的廢水混合后具有下列特性:廢水的水量及水質波動大,水質污染類型多、成分復雜,排放不規則和BOD5/COD值較小,可生物降解性較低[4-5]。物理化學法處理汽車涂裝廢水存在出水有時不達標、運行成本高等問題。隨著排放標準的提高,物理化學生化方法將取代純物理化學方法,并成為未來處理汽車涂裝廢水的主要手段[4]。
水解酸化是生物處理過程有效的預處理方法,揮發性脂肪酸(VFA)生成和pH的下降是水解酸化完成的重要參數[6-8]。本文以汽車涂裝廢水為研究對象,詳細的探討水解酸化預處理汽車涂裝廢水的效果。采用水解酸化法,將汽車涂裝廢水中的大分子難降解的有機物降解為小分子有機物,在一定程度上降低污染物的量,改善該廢水的可生物降解性,為后續好氧處理工藝提供良好的條件[9-10]。
實驗裝置如圖1所示,自行設計加工的水解酸化反應器由有機玻璃制成,總高度1 300 mm,進水和出水口距底部分別為80 mm和600 mm,總有效容積23 L。反應器從底部到頂部有兩部分構成,即污泥懸浮區、泥水分離區。污泥懸浮區內設置填料,其作用是在填料周圍產生渦旋,增加上升流速,加強廢水和污泥的接觸。泥水分離區是通過改變上升流速使泥水分離的。反應器還具有一個水力循環系統,是通過循環泵將頂部的廢水泵入到底部,其作用是使底部的污泥懸浮起來,以便廢水和污泥充分接觸。

圖1 試驗裝置示意圖
試驗用水取自安徽某汽車制造廠污水處理站綜合廢水池。綜合廢水池中的污水是磷化廢水、電泳廢水、噴漆廢水等混合而成的,試驗廢水水質如表1所示。

表1 試驗廢水水質
COD、NH+4-N、TN、TP 均采用國家標準方法[11]測定;揮發性脂肪酸(VFA)采用蒸餾滴定法測定;采用pH計記錄pH。
反應器的運行分為兩個階段。第一階段為污泥的培養與馴化階段,此階段是以180 L/h的循環流量,廢水停留時間為24 h的條件下運行。首先,將7 L的接種污泥倒入反應器中,并泵入自配的有機廢水。自配的有機廢水是用無水乙酸鈉、氯化銨、磷酸二氫鉀配制而成,并在其中添加Fe2+、Co2+、Mn2+、Ni2+、Mo2+等微量元素。然后逐漸地用汽車涂裝廢水代替自配的有機廢水,汽車涂裝廢水的比例依次增加到20%、40%、60%、80%。第二階段為穩定階段,此階段仍然以180 L/h的循環流量,廢水停留時間為24 h的條件下運行。進水全部為汽車涂裝廢水。水解酸化反應器對汽車涂裝廢水的處理效果見圖2、圖3。

圖2 進、出水COD和去除率隨時間的變化

圖3 進、出水VFA濃度的變化
從圖2可以看出,反應器初期進水以自配的有機廢水為主,COD去除率總體呈上升趨勢,直到第10天去除率達到59.2%。從第11天到第26天,汽車涂裝廢水逐漸取代自配的有機廢水,直到進水完全由汽車涂裝廢水組成。每次增加汽車涂裝廢水的比例,COD去除率都會隨之降低,在汽車涂裝廢水的比例增加到80%時,COD去除率下降至29%左右,此時認為水解酸化反應器內的污泥培養與馴化過程基本完成。從第27天到第55天,進水全部為汽車涂裝廢水,COD去除率基本穩定在20%左右。由于該廢水成分復雜、進水水質波動比較大以及含有大量難降解的大分子有機物,因此經過水解酸化處理后反應器對COD的去除效果不明顯。然而,水解酸化處理的效果體現在改變污染物質化學結構和性質,而不是對污染物量的去除[12-13]。伊學農[14]等使用Fenton-水解/接觸氧化處理涂裝廢水,其水解酸化池的COD去除率只在12%左右。
揮發性脂肪酸是厭氧消化過程中重要的中間體,是各種有機基質水解酸化后的最終產物,因此揮發性脂肪酸是水解酸化的重要指標[15],可反映水解酸化的效果。圖3是說明進水全部為汽車涂裝廢水時,VFA濃度(以乙酸計)的變化及其酸化率。從中可以看出,進水VFA濃度在19.5~39.0 mg/L之間波動,出水VFA濃度在45.6~120.9 mg/L之間波動,說明經過水解酸化后,提高了產酸量,最終酸化率基本穩定在10%左右。
水力停留時間是水解酸化工藝的控制參數之一,它能夠影響水解酸化反應的程度,一般情況下,隨著反應時間的增加,底物與微生物反應越徹底,水解酸化工藝的處理效果越好[16]。在循環流量為180 L/h的情況下,本文考察了反應時間分別為8 h,12 h,16 h,20 h 和 24 h 時,汽車涂裝廢水的COD去除效果以及酸化率的變化,結果如圖4所示。從圖4可以看出,COD去除率與反應時間成正相關,反應前16 h,COD去除率增加的較快,達到了20.3%。但是當反應時間超過16 h后COD去除率增幅較小,基本上不再增加,最終COD去除率基本在20%左右浮動。酸化率隨著反應時間的增加而明顯增加,反應時間在20~24 h之間時酸化率達到最大。圖4顯示8~12 h時酸化率為負值,這是因為反應時間不足,導致水解酸化過程不充分,影響廢水中大分子難降解有機物的酸化效果。綜合考慮反應時間對COD去除率和酸化率的影響,反應時間在20~24h時,汽車涂裝廢水的水解酸化效果較好。此時,COD去除率和酸化率分別約為20%和10%。
試驗研究了 COD容積負荷為 0.2、0.4、0.5、0.8、1.2、1.3、1.5 kg/(m3·d)時,對汽車涂裝廢水水解酸化的影響,結果如圖5所示。試驗是在反應時間為24 h,循環流量為180 L/h的情況下運行的。其中COD容積負荷是通過調整廢水流入量或增加進水COD濃度控制的。從圖5可以看出,隨著容積負荷的增加,酸化率從6.1%增加到12.4%,pH從7.31下降到后6.86。當容積負荷增加到1.2 kg/(m3·d)后,酸化率不再增加,甚至有所下降,pH有所升高。在此階段,出水pH與酸化率的變化總體上是一致的。

圖4 不同反應時間對COD去除率及酸化率的影響

圖5 不同COD容積負荷對酸化率的影響
循環系統的主要作用是防止污泥沉淀在反應器底部,加強污泥與廢水之間的混合程度。污泥的分布影響著反應器的性能,為了更直觀地反映循環流量的影響,控制反應時間在24 h的條件下,試驗研究了循環流量分別為 50、80、120、180、240 L/h時,水解酸化反應器的處理效果,結果如圖6。試驗結果表明,總體上COD去除率隨著循環流量的增加而增加。在較小的流量(50、80 L/h)作用下,污泥與廢水并沒有完全地混合,污泥依然停留在反應器的中下部,不利于廢水中有機物的降解,導致COD去除率較低。當流量增加到240 L/h時,可以看到COD去除率不在增加,這是因為污泥與廢水已經完全混合。

圖6 循環流量對COD去除率的影響
(1)通過監測COD去除率、酸化率,評價具有循環系統的水解酸化工藝預處理汽車涂裝廢水的效果。該工藝對COD去除率和酸化率分別約為20%和10%,結果表明汽車涂裝廢水經過該工藝預處理后,可生物降解性得到改善,酸化效果得到改善,為后期好氧處理減輕了有機負荷。此工藝對汽車涂裝廢水預處理是一種較好的手段,以期為實際工程提供一種參考。
(2)綜合考慮反應時間對COD去除率和酸化率的影響,試驗結果表明反應時間在20~24 h之間時,COD去除率和酸化率都能達到比較高的值。
(3)容積負荷和循環流量對水解酸化的效果具有重要影響,將COD容積負荷和循環流量分別控制在 1.2~1.3 kg/(m3·d)與 180 L/h 時,汽車涂裝廢水的水解酸化效果最好。