(.國網(wǎng)四川省電力公司電力科學研究院,四川 成都 6004;
2.國網(wǎng)涼山供電公司,四川 涼山 615000;3.國網(wǎng)眉山供電公司,四川 眉山 620010)
35 kV電網(wǎng)承擔著直接向大用戶(工業(yè)用戶)供電的重任。大用戶生產(chǎn)情況復雜并缺乏相應保護措施常引發(fā)電網(wǎng)故障[1-3]。
四川電網(wǎng)某110 kV變電站35 kV側在12個月內(nèi)連續(xù)發(fā)生4起因用戶作業(yè)引起相間擊穿進而發(fā)展為三相故障,造成嚴重電網(wǎng)損失和較大影響,是現(xiàn)有35 kV供電系統(tǒng)存在安全風險的典型案例。
下面以此案例為分析對象,仔細梳理各次故障的發(fā)展過程,找出了引起故障的根本原因,指出現(xiàn)有設備在過電壓防護方面存在的缺陷,并提出了治理措施。
故障1:該變電站1號主變壓器中后備保護復壓過流Ⅰ段動作,主變壓器35 kV側斷路器跳閘。當天該地區(qū)天氣良好。
根據(jù)故障時刻1號主變壓器保護裝置后備保護錄波表明,在03:25:56:00時,1號主變壓器35 kV側發(fā)生A、B相間短路,40 ms后演變?yōu)锳、B、C三相短路故障,主變壓器中壓側電流電壓如圖1所示。
故障發(fā)生后,經(jīng)檢查35 kVⅠ母PT避雷器柜內(nèi)有多點放電痕跡,35 kVⅠ母 PT避雷器柜內(nèi)A相避雷器第1片瓷套裙邊破損嚴重,A、B、C相避雷器法蘭金屬部分有多處放電痕跡,避雷器內(nèi)部未發(fā)生故障,如圖2所示。

圖1 第1次故障1號主變壓器保護裝置后備保護錄波

圖2 避雷器瓷套放電
經(jīng)現(xiàn)場查勘,故障現(xiàn)象為相間短路,而非相對地短路,故障現(xiàn)象與錄波情況符合。
故障2: 3個月后,該站1號主變壓器301斷路器跳閘,35 kVⅠ母失電。故障時刻,變電站周邊天氣良好,無暴雨、雷電等惡劣天氣。
根據(jù)1號主變壓器跳閘時刻故障錄波記錄波形,在22:09:41:850時,1號主變壓器35 kV側發(fā)生A、B相間短路,15.6 ms后演變?yōu)锳、B、C三相短路故障,如圖3所示。
經(jīng)檢查,35 kVⅠ母PT避雷器間隔有煙霧,C相第1、2、3、4片瓷瓶炸裂,B相避雷器頂端金屬部分有燒傷痕跡,B相引流排有三角形缺口,C相避雷器頂端金屬部分有灼傷痕跡,如圖4所示,地面有炸裂的瓷瓶碎片。
從現(xiàn)場故障現(xiàn)象來看,該次故障為相間短路,故障現(xiàn)象與錄波情況符合。
故障3:距第1次故障9個月后,1號主變壓器中后備保護限時速斷T1、T2動作出口,1號主變壓器301斷路器跳閘,35 kV Ⅰ母失電。

圖3 第2次故障1號主變壓器保護裝置錄波

圖4 避雷器柜內(nèi)放電
根據(jù)1號主變壓器跳閘時刻故障錄波記錄波形,在11:58:43時變電站35 kV分段313斷路器間隔內(nèi)發(fā)生B、C相間短路故障,經(jīng)過48 ms發(fā)展為A、B、C三相短路故障。錄波圖如圖5所示。

圖5 第3次故障1號主變壓器保護裝置錄波
經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)35 kV分段313斷路器手車下觸頭三相觸頭臂間存在相間放電痕跡,其中A相下觸頭觸指灼傷嚴重,如圖6所示。
經(jīng)現(xiàn)場查勘,從現(xiàn)場故障現(xiàn)象來看,該次故障為相間短路,故障現(xiàn)象與錄波情況符合。
故障4:距第1次故障11個月后,1號主變壓器35 kV后備保護裝置啟動,1號主變壓器301斷路器跳閘。

圖6 35 kV分段313斷路器手車故障情況
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)35 kV分段313斷路器手車上、下觸頭三相觸頭臂間存在相間放電痕跡,手車斷路器本體有較大的煙熏、灼傷的痕跡,如圖7所示。

圖7 35 kV分段313斷路器手車燒蝕情況
根據(jù)1號主變壓器跳閘時刻故障錄波記錄波形,21:23:43時變電站35 kV分段313斷路器間隔內(nèi),發(fā)生B、C相間短路故障,經(jīng)過65.6 ms發(fā)展為A、B、C三相短路故障。

圖8 第4次故障1號主變壓器保護裝置錄波
經(jīng)現(xiàn)場查勘,從現(xiàn)場故障現(xiàn)象來看,該次故障為相間短路,故障現(xiàn)象與錄波情況符合。
以上4次故障地點位于35 kV側Ⅰ母避雷器柜或熱備用的35 kV分段313斷路器,故障前35 kVⅠ母出線某藍線運行、某磯線長期處于冷備用、某馬線在熱備用。35 kV 某藍線用戶為鍛造廠,由于該廠缺少記錄裝置,無法確定故障時刻該廠準確的工作程序。通過檢查運行操作紙質(zhì)記錄,得知第4次故障發(fā)生時,該鍛造車正在進行鋼水的補料作業(yè),精煉爐在運行。由此推測,4次故障均為該廠進作業(yè)時引起。
通過對故障近期錄波文件的調(diào)取,發(fā)現(xiàn)35 kV 某藍線常有電壓、電流波動,引起錄波啟動如圖9、圖10所示。圖9中,保護啟動后,電壓出現(xiàn)閃動,距保護啟動612 ms,C相達到48.89 kV。在第4次故障當天21:00到發(fā)生故障前,共出現(xiàn)了3次電壓異常波動。根據(jù)錄波啟動數(shù)據(jù)記載,多次出現(xiàn)35 kV某藍線異常波動。

圖9 第4次故障錄波文件

圖10 第3次故障錄波文件1
在第2次故障前一周內(nèi)發(fā)生了多次35 kV側某藍線間隔內(nèi)短路,但由于藍側保護先切除故障。這兩次故障也為相間故障,且故障前出現(xiàn)了較高的過電壓,如圖11錄波。其中B相為-52 kV,C相為70 kV,BC相間已達122 kV,由于錄波裝置的采集頻率有限,存在對波形的采集有缺失,該相間電壓可能更高,影響相間絕緣水平。

圖11 第3次故障錄波文件2
在第2次故障發(fā)生后,對35 kVⅠ母柜內(nèi)避雷器更換了計數(shù)器,第3、4次故障發(fā)生后對避雷器動作情況進行抄錄,35 kVⅠ母避雷器計數(shù)器動作情況見表1。

表1 避雷器計數(shù)器動作情況
35 kV Ⅰ母避雷器動作,說明避雷器起到了一定的過電壓保護作用,但是在避雷器動作的情況下設備仍然在損壞,且故障均為相間故障后發(fā)展為三相故障。對于部分特殊負荷,相間過電壓不容忽視,據(jù)實測數(shù)據(jù)表明,相間操作過電壓最大幅值可達3.7 p.u.。但避雷器僅能保護相對地,缺少相對相之間的保護。當本案例中的鍛造廠開展生產(chǎn)時,由于負荷的特殊工作方式,多次發(fā)生35 kV側設備相間擊穿,引起設備損壞。
1)35 kVⅠ 母避雷器多次動作,能有效保護相-地的過電壓,但是對于相-相間缺少保護措施。針對這種情況,可以采用避雷器或者阻容吸收裝置來限制過電壓。據(jù)了解,用戶側的電弧爐和精煉爐已安裝了阻容過電壓吸收器,但用戶側和變電站35 kV側依然出現(xiàn)設備相間擊穿,因此建議增加相間避雷器進行保護[4]。
2)目前,可以實現(xiàn)相間保護的避雷器有四元件和六元件。
四元件避雷器宜選擇四柱式避雷器,而非三柱式,避雷器額定電壓為51 kV,其直流參考電壓、雷電沖擊電流殘壓滿足規(guī)程JB/T 10496-2005《交流三相組合式無間隙金屬氧化物避雷器》的要求[5],具體見表2。

表2 避雷器直流參考電壓、雷電沖擊電流殘壓要求
若與被保護設備A、B、C三相高壓端連接的元件稱為相元件,與地線連接的元件稱為地元件,為保證其多次動作容量要求,其容量應滿足相元件等效方波沖擊耐受不低于400 A,地元件應耐受不低于1200 A等效方波沖擊電流,其他試驗要求滿足GB/11032-2010《交流無間隙金屬氧化物避雷器》的要求[6-7]。
避雷器各元件的4/10 μs大電流沖擊耐受按照等效方波后選取,相元件大電流沖擊65 kA,地元件100 kA,應耐受4/10 μs大電流沖擊試驗6次,其他要求滿足GB/11032-2010的要求。
未提及試驗應滿足JB/T 10496-2005和GB/T 11032-2010的要求。
六元件目前尚未有成熟產(chǎn)品,體積較大,若采用六元件,要求對地元件進行各元件電流分布試驗,各元件平均參考電流值下的參考電壓偏差不得大于參考電壓規(guī)定值的±1%。
3)增加的相間保護避雷器必須帶有效的監(jiān)測裝置,分別監(jiān)測地元件、相元件的動作次數(shù)、泄漏電流(或阻性電流)。
4)對避雷器各元件的動作次數(shù)及泄漏電流要定期抄錄,一旦出現(xiàn)泄漏電流異常要及時更換,動作次數(shù)過多也需要考慮縮短周期更換。
1)大用戶作業(yè)是引起相間電壓升高的直接原因,保護缺失是導致故障擴大、設備損壞的根本原因。
2)35 kV系統(tǒng)未根據(jù)用戶特點在一次設備相間過電壓防治上采取措施且缺少保護,是導致故障擴大直至引起一次設備損壞的原因。
3)根據(jù)35 kV避雷器動作情況可知,避雷器實現(xiàn)了可靠的相對地保護。對于這類煉鋼用戶沖擊負荷,為防治35 kV系統(tǒng)因相間過電壓引起的故障,建議采用四元件或六元件避雷器進行防治。