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裝備某款雙離合變速器車掛擋熄火問題研究

2019-04-13 02:22:10
汽車維護(hù)與修理 2019年19期
關(guān)鍵詞:故障

故障概要2015年,市場上陸續(xù)發(fā)現(xiàn)21例裝備某款雙離合變速器的眾泰、榮威、名爵等車型出現(xiàn)了掛D擋、R擋后起步時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)熄火的故障現(xiàn)象,筆者所在部門(技術(shù)中心試制車間)對發(fā)生故障的該款雙離合變速器進(jìn)行了拆解分析,并給出問題解決方案。

故障診斷筆者接到技術(shù)支援請求后,對出現(xiàn)故障的21例案例進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)這21例故障車輛均裝配的是同一款某雙離合變速器。筆者對故障實(shí)車檢測發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)故障的車輛均存儲(chǔ)有故障代碼P0841(含義是“基數(shù)離合器壓力傳感器信號(hào)偏移”)和P0846(含義是“偶數(shù)離合器壓力傳感器信號(hào)偏移”);經(jīng)對故障車雙離合變速器實(shí)車數(shù)據(jù)(圖1)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)其離合器實(shí)際壓力均高于離合器控制壓力,異常,但離合器控制壓力與控制電流相符,此時(shí)在未踩加速踏板的狀況下掛D擋或R擋,由于發(fā)動(dòng)機(jī)處于怠速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),輸出轉(zhuǎn)矩較小,由于離合器實(shí)際壓力過高,便會(huì)導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)無法帶動(dòng)后端負(fù)載而熄火。由于離合器壓力的控制電流正常,且經(jīng)檢查,離合器壓力傳感器的電阻值也正常,因此基本上可以排除信號(hào)輸入及采集端故障造成變速器故障的可能性。那么難道是閥體內(nèi)控制油路發(fā)生了阻滯而導(dǎo)致離合器實(shí)際壓力過高的?于是筆者決定對閥體進(jìn)行拆解檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)電磁閥內(nèi)存在大量雜質(zhì),經(jīng)SEM(掃描電鏡)檢測,發(fā)現(xiàn)電磁閥中雜質(zhì)的主要成分為Fe(鐵)元素。對拆解后的變速器進(jìn)行目視檢查,筆者還發(fā)現(xiàn)吸濾器磁鐵上吸附有大量的磁性雜質(zhì)(圖2),且在差速器行星軸及差速器殼(與整車驅(qū)動(dòng)半軸配合部位)處發(fā)現(xiàn)有異常磨損痕跡(圖3)。經(jīng)對異常磨損零件及其潛在影響零件的關(guān)鍵尺寸進(jìn)行檢測,及對同批次零件質(zhì)量進(jìn)行抽檢,均沒有發(fā)現(xiàn)明顯的質(zhì)量問題。

筆者對21臺(tái)產(chǎn)生同類故障的變速器都進(jìn)行了拆解,結(jié)合實(shí)際磨損情況統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)以下幾點(diǎn)。

圖1 問題變速器的離合器壓力曲線(截屏)

圖2 吸濾器上吸附有大量的磁性雜質(zhì)

圖3 差速器行星軸和差速器殼處的磨損痕跡

(1)磨損有3種類型,一種是僅行星軸處磨損(伴隨卷簧銷斷裂),一種是僅差速器殼(與驅(qū)動(dòng)半軸配合部位)處磨損,一種是上述2處均磨損。其中,和行星軸處磨損相關(guān)的占比高達(dá)90%。

(2)差速器殼磨損也有3種類型,一種是僅長半軸配合處磨損,一種是僅短半軸配合處磨損,一種是上述2處均磨損。其中,和長半軸處差速器殼磨損相關(guān)的占比高達(dá)90%。

(3)在拆檢的21例出現(xiàn)該故障的變速器中,裝在眾泰車上的占比較高,高達(dá)95%,而裝在榮威、名爵等車型的該款變速器發(fā)生故障的概率較低。

要分析出上述現(xiàn)象的原因,則必須要研究清楚:一是行星軸為什么會(huì)磨損?為什么此類磨損基本多發(fā)生在眾泰車?二是半軸配合處的差速器殼為什么會(huì)磨損?為什么90%的此類磨損都集中在長半軸配合處?

1 行星軸磨損原因分析及解決方案

從圖4可見,行星軸磨損部位的磨損方向與卷簧銷孔垂直。此磨損方向與動(dòng)力流傳遞路徑一致,為行星齒和行星軸受力接觸區(qū)域。在未差速時(shí),此行星齒和行星軸相對靜止,行星軸承受正壓力。在差速時(shí),行星齒轉(zhuǎn)動(dòng),在正壓力作用下,發(fā)生相互摩擦。可見磨損與轉(zhuǎn)速差和正壓力相關(guān),且摩擦力方向會(huì)使行星軸有軸向轉(zhuǎn)動(dòng)的趨勢,當(dāng)受力過大時(shí)會(huì)導(dǎo)致卷簧銷斷裂。

圖4 磨損行星軸樣件及其磨損位置

查閱變速器生產(chǎn)廠家資料,發(fā)現(xiàn)發(fā)生故障的該款雙離合變速器全平臺(tái)行星軸共用同一零件,材料為SAE4320H,表面處理方式為熱處理+Mn磷化。筆者決定對行星軸的現(xiàn)行設(shè)計(jì)進(jìn)行彎曲應(yīng)力校核、接觸壓應(yīng)力校核和P-V(壓力-速度)校核,從校核結(jié)果來看,該款變速器行星軸的現(xiàn)行設(shè)計(jì)并沒有問題。從發(fā)動(dòng)機(jī)最大轉(zhuǎn)矩和速比分析,搭載該款雙離合變速器的名爵(MG)銳騰(含RX5)車,1擋的最大轉(zhuǎn)矩為288 N·m,1擋速比為13.9,換算到差速器端的轉(zhuǎn)矩為4 000 N·m,而搭載該款雙離合變速器的眾泰T600車,1擋的最大轉(zhuǎn)矩為250 N·m,1擋速比為15.35,換算到差速器端的轉(zhuǎn)矩為3 838 N·m,由此可見眾泰車差速器端產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩要小于名爵車,且查閱變速器配套廠家的技術(shù)檔案,該款雙離合變速器在開發(fā)階段差速器耐久試驗(yàn)(高轉(zhuǎn)矩、低轉(zhuǎn)速,其中差速比為1:1.6,1擋最大輸入轉(zhuǎn)矩)中,都沒有出現(xiàn)過行星軸失效的情況。由此可見,故障雙離合變速器行星軸磨損的主要原因并不在應(yīng)力P上。由該款雙離合變速器行星軸的P-V曲線可知,該行星軸當(dāng)前材料和表面處理方式具有可以在低轉(zhuǎn)速差下承受較大轉(zhuǎn)矩的特性,但在高轉(zhuǎn)速差下其承受大轉(zhuǎn)矩的能力較弱。因此筆者懷疑行星軸失效很有可能源于其使用工況超出了P-V曲線能力,且主要原因應(yīng)為存在有較大的轉(zhuǎn)速差V。

基于行星軸失效原因?yàn)榇嬖谳^大轉(zhuǎn)速差的猜想,筆者將故障排查的重心放在了調(diào)研眾泰車和名爵車控制轉(zhuǎn)速差能力的差異上,首當(dāng)其沖的就是TCS(Traction Control System,牽引力控制系統(tǒng))。TCS被用來提高所有車輛行駛工況下的操縱性能,如果沒有此功能,大的驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩會(huì)使驅(qū)動(dòng)輪(至少一個(gè)驅(qū)動(dòng)輪)產(chǎn)生不可接受的滑移(空轉(zhuǎn))。在此情形下,當(dāng)達(dá)到附著力極限時(shí),TCS能通過制動(dòng)力及發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的干預(yù),控制車輛的動(dòng)態(tài)性能。TCS的觸發(fā)和輪速差相關(guān),且最終控制也會(huì)使得輪速差達(dá)到一個(gè)相對合理的范圍。于是,筆者對眾泰車和名爵車進(jìn)行了整車TCS對比試驗(yàn)。從測試結(jié)果可見(圖5):對于眾泰車而言,當(dāng)驅(qū)動(dòng)輪與非驅(qū)動(dòng)輪轉(zhuǎn)速差在9 km/h左右時(shí),TCS激活,實(shí)車平順性及動(dòng)力性感受可接受,最終驅(qū)動(dòng)輪與非驅(qū)動(dòng)輪轉(zhuǎn)速差穩(wěn)定在50 km/h(圖5a);對于名爵車而言,當(dāng)驅(qū)動(dòng)輪與非驅(qū)動(dòng)輪轉(zhuǎn)速差在9 km/h左右,TCS激活,實(shí)車平順性及動(dòng)力性感受好,最終驅(qū)動(dòng)輪與非驅(qū)動(dòng)輪轉(zhuǎn)速差穩(wěn)定在5 km/h左右(圖5b)。由此可見,眾泰車驅(qū)動(dòng)輪與非驅(qū)動(dòng)輪轉(zhuǎn)速差高達(dá)50 km/h,這就是行星軸失效的根本原因。

從行星軸P-V曲線可知,當(dāng)轉(zhuǎn)速差控制在10 km/h(換算到名爵車的行星軸和行星齒端差速為4.6 m/min)以內(nèi)時(shí),符合行星軸P-V曲線;而當(dāng)轉(zhuǎn)速差控制在50 km/h(換算到眾泰車的行星軸和行星齒端差速為20.3 m/min),超出了行星軸P-V曲線范圍。此外,通過分析21例故障車發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)故障的車輛多集中在我國西南部,此區(qū)域行駛路況較為復(fù)雜,會(huì)頻繁遇到轉(zhuǎn)速差大的行駛工況。

圖5 TCS測試數(shù)據(jù)(截屏)

為了進(jìn)一步驗(yàn)證高轉(zhuǎn)速差會(huì)造成行星軸磨損的推測,筆者對該款雙離合變速器進(jìn)行了高轉(zhuǎn)速、低轉(zhuǎn)矩的試驗(yàn),試驗(yàn)工況為1:40的差速比(轉(zhuǎn)速差約為370.5 r/min),采用50%的1擋最大輸入轉(zhuǎn)矩,試驗(yàn)時(shí)間為40 min。試驗(yàn)后對變速器進(jìn)行拆解,發(fā)現(xiàn)行星軸確有異常磨損,磨損部位與前述21例故障車的返回零件相同。

至此,已明確行星軸失效的主要原因?yàn)檐囕v的使用工況超出了其設(shè)計(jì)P-V要求,主要是轉(zhuǎn)速差V過大,且不同使用區(qū)域的車輛表現(xiàn)出發(fā)生故障的概率性差異。針對此結(jié)論,筆者從變速器的角度,對行星軸的材料和表面處理方式進(jìn)行了更改,并進(jìn)行了對比試驗(yàn)。在相同高轉(zhuǎn)速低轉(zhuǎn)矩試驗(yàn)后,可見改進(jìn)后的行星軸耐磨性能較之前有了明顯提升(圖6);從整車的角度,整車廠對TCS軟件進(jìn)行了優(yōu)化,通過對TCS控制軟件升級,可以將行星軸失效風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

2 半軸配合處差速器殼磨損原因分析及解決方案

從目前磨損情況可知,在未差速時(shí),半軸和差速器殼相對靜止,在整車顛簸路況,半軸有可能局部與差速器殼接觸(與圖7所示的失效模式不符),因此筆者初步判斷失效源于差速工況下,且與半軸對于差速器殼的正壓力及相對轉(zhuǎn)速差相關(guān)。

該款雙離合變速器全平臺(tái)差速器殼共用同一零件,材料為GGG-60,經(jīng)校核,差速器殼的強(qiáng)度滿足要求。通過benchmark公司主流變速器性能指標(biāo),該差速器殼無明顯強(qiáng)度偏弱問題。至此,筆者從設(shè)計(jì)角度同樣找不出變速器端有任何問題。鑒于21例出故障的變速器差速器殼磨損90%集中在眾泰車型上,且90%集中在長半軸配合處磨損,為此筆者重點(diǎn)排查眾泰車長半軸設(shè)計(jì)方面存在缺陷的可能。

圖6 新、老材料行星軸試驗(yàn)后的結(jié)果對比

圖7 差速器殼磨損樣件及磨損位置

圖8 長半軸整車安裝示意

經(jīng)查,眾泰車長半軸的設(shè)計(jì)理念與榮威、名爵等車相似,均采用帶支撐的長半軸。其安裝順序?yàn)椋合葘胼S花鍵插入變速器差速器半軸齒內(nèi)花鍵,而后上緊半軸支撐支架和發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體的螺栓(圖8)。由此裝配順序可知,花鍵處配合精度、支架和發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體配合精度及其他關(guān)聯(lián)尺寸鏈,將直接影響到裝配后差速器殼和半軸的接觸情況,于是筆者對整車廠當(dāng)前長半軸設(shè)計(jì)尺寸鏈進(jìn)行了復(fù)核。由半軸和差速器殼、半軸花鍵的配合偏擺角可知,半軸插入差速器殼半軸齒花鍵后,其右端呈自然下墜狀態(tài),半軸左端會(huì)與差速器殼的左上角和右下角接觸,此接觸將阻止半軸進(jìn)一步旋轉(zhuǎn)(圖9)。通過對此狀態(tài)下偏擺角尺寸鏈計(jì)算對標(biāo)后,發(fā)現(xiàn)半軸設(shè)計(jì)無明顯差異(表1)。通過對半軸支架螺栓上緊前后半軸軸向偏移量尺寸鏈的計(jì)算,可知名爵車半軸在螺栓上緊后可以改善半軸與差速器殼的接觸狀態(tài)(表2)。從尺寸鏈計(jì)算可知,對整車端半軸尺寸鏈進(jìn)行優(yōu)化(如通過提高發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體螺栓孔精度,提高半軸支架螺栓孔精度,或者在半軸支架與發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體間增加定位銷等),可在一定程度上改善半軸安裝后與差速器殼的接觸狀態(tài),從而減少差速器殼處的磨損。此外,如TCS能有效介入,在一定程度上也能減少轉(zhuǎn)速差,從而改善對磨狀態(tài)。鑒于此故障的發(fā)生并非個(gè)案,筆者建議變速器生產(chǎn)廠家可以考慮通過加油槽的方式來改善此處的潤滑條件,改善對磨狀態(tài),以徹底杜絕此處異常磨損的發(fā)生。

圖9 長半軸裝入變速器后的偏擺角

故障總結(jié)對于裝備某款雙離合變速器的車輛掛D擋、R擋熄火的故障,筆者認(rèn)為是電磁閥卡滯造成離合器實(shí)際壓力過高所致。電磁閥上的雜質(zhì)主要來源于行星軸磨損、差速器殼磨損,其中,行星軸磨損的原因?yàn)椴钏俟r超出了行星軸P-V能力,其主要原因?yàn)檐囕v使用環(huán)境及整車TCS控制因素所致,通過對行星軸強(qiáng)化和TCS功能調(diào)整便可以有效解決此類磨損。差速器殼磨損主要發(fā)生在差速工況,但其根本原因?yàn)榘胼S安裝后的軸向偏移量過大,通過半軸尺寸鏈優(yōu)化和TCS功能調(diào)整便可以有效解決此類磨損。后經(jīng)按筆者提出的改進(jìn)方案進(jìn)行改進(jìn)后,此款雙離合變速器再也未發(fā)生上述故障,問題得以圓滿解決。

表1 半軸裝入變速器后的偏擺角

表2 半軸軸向偏移量

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