張立彬 任家智 賈國欣
(1. 江蘇凱宮機械股份有限公司,江蘇蘇州,215300;2.中原工學院,河南鄭州,450007;3.河南工程學院,河南鄭州,450007)
精梳作為生產高檔紗線的重要工序備受關注,相關的研究也很多。作為精梳準備的條并卷機其工作效率、小卷質量等對決定精梳的梳理效果具有重要的作用。長期以來條并卷機采用成卷羅拉托持卷繞的系統生產小卷,隨著對紗線品質和精梳機生產效率要求的提高,這種方式已無法滿足需要[1]。本文在傳統條并卷機卷繞理論基礎上,研究采用新型帶式卷繞系統,并對兩種卷繞系統進行生產實踐,實現卷繞效率和質量的提高。
傳統以E32型為代表系列條并卷機,卷繞由兩個直徑為700 mm、質量約150 kg的鑄造件成卷羅拉完成,即便近幾年來部分機型設計采用焊接結構件取代鑄件,其質量仍在100 kg左右,如圖1所示;纖維層在兩個同向回轉的成卷羅拉的摩擦力帶動下卷繞在筒管上,形成20 kg~25 kg的精梳小卷[2-3]。伴隨機構設計理念的進步和對成紗品質要求的不斷提高,其不足之處也日益凸顯,具體如下。
(1)生產效率低。成卷部件質量和體積大,限制了成卷速度的提高,其卷繞速度最高為120 m/min,而企業生產速度多為100 m/min。
(2)能耗需求高。小卷定長一般為300 m,約3 min生成一個小卷,然后落卷、上管、生頭、卷繞重新開始。落卷時主電機停轉,落卷完畢后重新啟動,短時間內2個分別重達150 kg的成卷羅拉速度由120 m/min降至0,然后再加速到120 m/min。笨重的成卷羅拉頻繁的啟動、停止,會耗費大量的功率且對零部件強度和精度要求極高,造成大量能源需求。
(3)指標差。卷繞過程中成卷羅拉與小卷間為線接觸,接觸面積小,壓強大,容易造成纖維層結構的破壞,易受力不均,產生黏卷、毛卷等現象,影響最終的棉層質量及重量不勻率[4]。

圖1 傳統條并卷聯合機成卷機構
針對上述傳統成卷系統的缺陷,借鑒纏繞卷曲原理研究開發帶式卷繞系統,工作原理如圖2所示。

圖2 帶式卷繞系統工作原理示意圖
環狀帶套裝在分布于小卷圓周范圍內的羅拉上并被張緊,在羅拉的摩擦力帶動下平帶做旋轉運動,再帶動位于系統中心的筒管或小卷轉動。經過緊壓羅拉壓實的纖維層,通過帶與筒管之間摩擦力的帶動卷繞在筒管上[5-6]。為了獲得平整、均勻的小卷側面,在筒管的兩側面裝有軸心位置固定的旋轉夾盤。夾盤與筒管旋轉中心同時對卷繞中的小卷兩側面有擠壓作用,卷繞中平帶在成卷夾盤之間穩定運行,使得小卷側面平整、光潔。
帶式柔性卷繞過程中,因平帶高速運行,易出現跑偏的現象,將纖維層邊緣擠入成卷夾盤與平帶之間的間隙中,形成破邊,嚴重時影響小卷的成卷質量,甚至造成無法正常生產。為解決上述問題,開發了條并卷機帶式卷繞的調節裝置,對高速運動平帶的跑偏進行及時調整,保證系統的正常運行及生產質量[7]。
平帶卷繞裝置的機構由羅拉組合件A、B、C、檢測端、位置調節驅動和控制系統組成,原理如圖3和圖4所示;平帶在羅拉組合件A和C之間被設置在其中的羅拉組合件B呈S形隔開,羅拉組合件B一端與設備主架交接連接,另一端可以做上下擺動,起到調整平帶兩端張力的作用。在小卷卷繞過程中設置于平帶端部的CCD傳感器時時檢查平帶邊緣位置,該信號及時傳送到PLC控制中心,PLC根據要求判斷并發送運動指令給控制電機,實現閉環控制。根據平帶總是朝向張力大的位置移動原理,時時控制卷繞平帶的移動方向。調整后再檢測,檢測后再調整,保證運行中平帶平穩。機構簡潔,準確快捷,維修方便,保證了卷繞平帶的平穩運行,減少了不正常停車的情況和跑偏對平帶造成的損壞,提高了設備的運行可靠性。

圖3 平帶卷繞的調節裝置

圖4 平帶卷繞調節原理示意圖
卷繞過程中平帶的張力需滿足穩定運行和小卷壓力需求兩方面條件。平帶成卷時,筒管的中心位置不變,小卷被平帶包覆一定的表面,靠著平帶的張力,對其包覆面施壓。隨著纖維卷直徑增大,張力補償羅拉C向上擺動補償小卷包圍弧的增長,如圖5所示[8-9];控制羅拉C的運動位移規律,即可調整平帶的張緊狀態,調整小卷的加壓情況,而羅拉C的運動規律通過杠桿機構由氣缸力與平帶力共同決定。

圖5 卷繞張力控制示意圖
纖維卷成形和精梳條的質量密切相關,而成形的好壞由卷繞中的壓力決定,在卷繞過程中,從小卷到滿卷纖維卷密度應盡量保持一致,通過PLC和比例閥控制氣缸壓力,使之按照小卷壓力需要進行運動,使纖維卷在整個工作過程中不黏連,不松動,重量不勻率低。
(1)帶式卷繞系統取消了笨重的成卷羅拉、升降臂等機構,結構簡潔,減輕了機器的功率損耗。
(2)卷繞速度可得到提高,系統運動慣量降低,為高速運行提供了基礎條件。
(3)增強了卷繞過程中對小卷的控制,大角度柔性包覆式卷繞,棉層與棉層間受到更加均勻的壓力,避免黏卷現象。
(4)可有效改善小卷的重量不勻率。
將上述研究內容應用于JSFA3180型條并卷機,并在同等條件下與采用傳統卷繞系統的JSFA360型條并卷機對比測試指標及分析。
測試最終成紗為JC 14.6 tex紗,精梳準備工藝如下:原料為新疆細絨棉,預并數6根,預并牽伸倍數5.8倍,喂入定量20.5 g/5 m,并合數26根,牽伸倍數1.46倍,棉卷定量73 g/m。
在速度同樣為120 m/min的情況下測試兩種機型,并對帶式卷繞180 m/min~220 m/min高速運行指標進行測試,結果如表1所示。
表1速度與小卷質量對比表

型號成卷速度/m·min-1重量CV/%JSFA360JSFA3180JSFA3180JSFA3180JSFA31801201201802002200.950.320.500.330.17
由測試結果可知:在120 m/min速度條件下,JSFA360型條并卷機小卷重量不勻率為0.95%,剛剛滿足<1%的生產標準要求,JSFA3180型條并卷機的小卷重量不勻率為0.32%,降低較明顯;帶式卷繞的JSFA3180型條并卷機在成卷速度提高到180 m/min~220 m/min時,小卷重量不勻率均在0.5%以內,滿足生產要求,相比之下速度和指標均得到有效提高。
在正常生產速度條件下,隨機抽取小卷對圓周表面、退繞面及端面進行對比,如圖6、圖7和圖8所示;抽樣速度為JSFA360型條并卷機(以下簡稱傳統機)120 m/min、JSFA3180型條并卷機(以下簡稱新機)180 m/min。

(a) 傳統機圓周表面
圖6 小卷圓周表面對比圖

(a) 傳統機退繞面
圖7 小卷退繞面對比圖

(a) 傳統機端面
圖8 小卷成形端面對比圖
由帶式與傳統卷繞系統對比知:帶式卷繞系統的圓周表面更平整,條痕輕,棉條分布均勻性好;退繞面及棉層表面一致性好,小卷層次清晰,無黏卷、毛卷現象;小卷內部棉層分布均勻,纖維平行度好,退繞時無個別棉條扭曲現象;端面平整性略差些。分析認為120 m/min低速運行和機械式成卷羅拉對棉層端面的控制更好些。
(1)帶式卷繞系統取消了笨重的成卷羅拉、升降臂,結構簡潔,減輕了機器的功率能耗,將生產速度由100 m/min提高到200 m/min,效率提高1倍以上。
(2)帶式卷繞系統增強了卷繞過程中對小卷棉層的控制,大角度柔性包覆式卷繞,棉層間壓力均勻;120 m/min的同等條件下,較傳統機型重量不勻率改善0.63個百分點,降低66.3%,成卷速度在180 m/min~220 m/min時,重量不勻率均在0.5%以內,滿足生產要求,速度和指標均得到有效提高。
(3)帶式卷繞小卷圓周表面平整,條痕及棉層均勻性好;退繞面及棉層表面更為平整,層次清晰、無黏卷現象,避免了退繞時出現個別棉條扭曲的現象,纖維平行度好。不足之處為較低速運行的傳統條并卷機小卷端面略差。