(北京韓建水利水電工程有限公司,北京 102423)
南水北調中線北京段的PCCP管線,在規劃和設計思路上,結合工程特點和關鍵技術問題,進行了周密規劃和精心設計,工程實際運行至今已有十多年,未發生滲漏水、爆管等事故。但由于整個管線與河道、公路、鐵路、地鐵以及其他管線工程有交叉和穿越,一旦發生水毀、爆管以及第三方破壞等事故,需要及時換管處理。本研究選用DN2600 PCCP管道進行模擬試驗,以安全、快速、經濟為目標,通過試驗研究PCCP換管技術所涉及的開挖、拆管、裝管、回填等施工工藝,為下一步實體工程中PCCP事故管道更換實施提供技術依據。
南水北調中線惠南莊—大寧段PCCP管道設計、制造、安裝分別參照美國AWWA/ANSI C301、AWWA/ANSI C304和AWWA M9標準,每節標準管道長5m、內徑4m、重約54~77t。PCCP管道工程上接惠南莊泵站,下接大寧調壓池,是南水北調中線北京段總干渠線路最長的大型輸水工程,占北京段總干渠全長的70%,總長約56.479km。其中54.1km為明挖溝槽鋪設PCCP,2.3km采用隧洞內安裝PCCP。管道工作壓力分別為0.4MPa、0.6MPa和0.8MPa,覆土厚度在2.8~10m之間。兩排4m直徑PCCP管外徑之間凈距約為1.4m,溝槽底寬13.7m。
大型PCCP事故管道更換的施工流程為:土方開挖→管底施工槽開挖及繩鋸安裝→管節切割及中間管節吊除→兩側管口脫離拆除→轉換接頭安裝→滑動接頭替換安裝→接頭打壓試驗→土方回填,如圖1所示。

圖1 管道及替換管道整體組合剖面示意圖
2.2.1 土方開挖
a.將管道位置進行精確定位以后,根據開挖位置進行測量放線,放出開挖底腳、管道中線及上口開挖線。
b.根據實地情況,管頂覆土在2m,總埋深約5.4m,考慮管道覆土以及土體側壓力等因素,為避免管道受到擾動,土方開挖按以下步驟進行:首先將管頂2m覆土采用小型挖掘機挖除1.5m厚度;人工配合機械清除管頂剩余0.5m覆土;PCCP管道兩側及管間土方同步挖除,挖至管底;在確定好的管道切割位置及管口部位人工挖工作槽,以備繩鋸鏈條安裝;在承插口處開挖切管繩鋸槽和工作坑,用液壓千斤頂支撐穩住鄰管的承插口,工作坑地基需加固;土方開挖按邊坡1∶1放坡,防止滑坡;已開挖土方臨近堆存以便回填使用,堆土不得占壓管道。
2.2.2 管節拆除
2.2.2.1 管節切割
使用1臺繩鋸在距離管中兩側各40cm位置進行環形切開,使此管節斷開分成3個部分,中間部分寬80cm,兩端寬2.1m。剩余每節管段重約22t,然后將中間完全斷開的80cm寬管道吊除。為提升管道環切速度,選用GZ-900型自動調節繩鋸進行管道環切施工,該繩鋸通過自動后移來調節繩鋸切割繩的松緊度,保證切割繩始終處于緊繃狀態,避免了人工調節的間隔時間,經實測單一鋸口切斷速度較快,僅8h,在實際搶險中計劃使用兩臺繩鋸同時施工,基本能夠滿足應急搶險需求,如圖2所示。
2.2.2.2 兩側接口脫離拆除
首先將管道內接口及外接口的填縫砂漿(聚硫密封膏)等填充物清理干凈,將接縫完全裸露出來,管道切割后的剩余段采用100t汽車吊始終吊浮,以減小水平摩擦力,通過千斤頂連續起頂和泄壓起到活動管口的作用,期間頂起高度不得超過1cm,避免起頂高度過大將承插口破壞,使用精密水準儀隨即監測相鄰管道的高程變化,千斤頂連續作用的同時在管周內外接縫內楔入木楔子,逐步將管口脫離管節,并且同時在承插口接縫處塞入橡膠皮墊保護管節承插口,如圖3所示。當接口松動后,使用管道內拉設備將需拆除的接口拉離完好管道的承插口,然后吊除,如圖4~圖5所示。最后,對管口進行橢圓度測量,并對局部位置進行打磨處理。

圖2 繩鋸切割PCCP管道

圖3 管節拆離示意圖

圖4 內拉法管道拆除施工

圖5 兩側內拉擋板
2.2.2.3 管節吊除工作面
充分考慮場地和管節重量以及吊車吊距,結合吊車性能參數,將100t吊車站置于管道東側,此處吊車起吊中心點距離管節吊點24m,可以起吊22t管節,滿足施工需求。
2.2.3 替換管安裝
替換管采用Q235B的鋼管,主管內襯水泥砂漿后的內徑為2600mm,主管中部開DN800人孔以便接頭打壓及檢修。主管管壁厚度30mm。支管管壁厚20mm,主管開孔周邊貼補強板,板厚12mm,板寬350mm,DN800支管不貼補強板。支管伸出500mm,安裝完畢后端頭用堵頭(厚30mm鋼板)封堵。替換管內防腐采用鋼絲網水泥砂漿,水泥砂漿厚度為40mm。
載重汽車運輸各部件到現場,采用100t汽車吊將限位鋼圈套裝入替換管,裝入密封膠圈,并套裝承口組件。
替換管上、下游PCCP管道承口端位置插入轉換接頭,再與替換管外套的滑動接頭連接。插口端直接與替換管外套的滑動接頭連接。鋼結構替換管分為一個帶人孔的三通結構和滑動接頭連接部分?;瑒咏宇^又包括限位鋼圈、密封膠圈及承口組件等,如圖6所示。
2.2.3.1 轉換接頭安裝
轉換接頭用于PCCP承口轉換,轉換接頭兩端均為鋼制插口,一側安裝至PCCP承口內,另一側預留,與主管外套的滑動接頭(承口)連接。轉換接頭兩端均套雙層膠圈(與原PCCP插口相同)。根據拆除管道相鄰PCCP承插口橢圓度數據,相應進行調整,以滿足安裝需求,如圖7所示。

圖6 帶滑動接頭替換管及轉換接頭

圖7 轉換接頭安裝示意圖
2.2.3.2 滑動接頭安裝
滑動接頭用于連接轉換接頭和原PCCP插口,由承口鋼圈、螺栓、螺栓固定環組成,外套于替換管主管道,兩端各布置一套。待完成與插口連接后進行固定,承口鋼圈與螺栓固定環中間布置一根止水膠圈,如圖8所示。

圖8 滑動接頭安裝示意圖
2.2.3.3 管道替換安裝
鋼結構替換管重約30t。用100t汽車吊將替換管與PCCP管道進行組裝,采用內拉法將替換管與PCCP管道對接就位,推出滑動接頭承口組件與PCCP管道插口對接,再將膠圈挪至緊挨承口處,最后將限位鋼圈與承口組件通過螺栓旋緊連接為一體,如圖9~圖11所示。

圖9 管道替換安裝示意圖

圖10 管道替換安裝

圖11 滑動接頭大樣
2.2.3.4 接頭打壓試驗
人工將壓力表接打壓孔。直接加壓至1.0MPa。恒壓5min,壓力保持穩定,未有掉壓現象為試驗成功。
2.2.3.5 外接縫灌漿
將打壓合格的管道段外接縫及時進行灌漿及防腐。
2.2.4 試驗管線整體打壓試驗
水壓試驗水源取自蓄水桶,注水口為預留直徑800mm的進人孔,注水采用60m3/h水泵進行抽注水工作,當水蓄至高300mm進人孔底部時,將進人孔用有一個打壓孔及一個排氣孔的盲法蘭板進行密封,以便進行打壓工作。水壓試驗采用380型自動打壓設備。注水時密切注意管道內排氣,盡量保證排除全部空氣,保證穩壓時壓強數值穩定。
水壓試驗打壓范圍為0~0.876MPa,每升0.1MPa穩壓10min,升壓過程較為順利,水壓達到0.9MPa,接口部位有少量滴水,達到水壓試驗合格標準。
2.2.5 土方回填
2.2.5.1 管道基底至管中心高程處的回填
回填前清除溝槽內的雜物,并排除積水,不得在有積水的情況下進行回填?;靥畈牧闲枳鰸穸葯z查,以確保夯實后達到所需要的壓實度。按要求分層同步回填,管基區回填材料的最小壓實度為95%,壓實相對密度不小于0.75,相應的干密度不小于2.05g/cm3。
回填采用人工配合蹦夯進行,回填鋪土厚度控制在25cm。管道三角區及周圍不易回填的地段用蹦夯進行壓實,其余地段用小型平碾進行碾壓。兩側回填要均勻進行,保證同一回填高度,防止管道移位。
2.2.5.2 管中心高程至管頂以上500mm范圍回填
回填材料不應含有樹根、樹枝、草等有機物質,也不準有施工廢渣。可采用原土回填,回填材料的最大粒徑為150mm。
回填的管基區材料應均勻散布在管溝內,沿管道兩側同時均勻回填,每層回填虛鋪厚度應小于300mm,不擾動管位,管道兩側的回填高程差不應超過一層填筑厚度?;靥畈牧系淖钚簩嵍葹?0%,壓實相對密度不小于0.7,相應的干密度不小于2.0g/cm3。用小型平碾和蹦夯壓實。
2.2.5.3 管頂以上500mm的回填
此范圍內的土方回填材料的最小壓實度為90%,壓實相對密度不小于0.7,相應的干密度不小于2.0g/cm3。用小型平碾和蹦夯壓實。
2.2.5.4 管頂以上500mm至回填地面高程范圍內的回填
回填的材料均勻散布在管溝內,每層回填虛鋪厚度根據壓實機具的現場碾壓試驗確定。回填材料的最小壓實度為85%,壓實相對密度不小于0.65,相應的干密度不小于1.8g/cm3。
2.2.6 原地貌恢復
回填完成以后按照原貌進行恢復。
a.本文對大型PCCP管替換工藝的試驗研究,雖屬國內首次,但通過現場試驗驗證,采取切割、內拉、滑動接頭替換等施工手段,將大型PCCP管替換為鋼制管的施工工藝是合理的與可行的。
b.本工藝相對其他替換工藝,如混凝土包封、穿管替換、內部碳纖維處理等,具有快速、高效、不留后患等特點。
c.研究成果不僅能夠解決南水北調大型PCCP管檢修中的事故管道替換難題,也將補充、完善國內PCCP管道更換技術的不足,可為今后類似工程提供參考依據。