安源
摘 要:隨著油田進入深入開發階段,油水關系復雜,部分油井井筒腐蝕結垢、管桿偏磨現象突出,而這類油井在進行防治措施時往往僅從單一方面考慮問題,或進行單獨的抗磨副偏磨治理,或進行單一的陰極保護器腐蝕治理。單14塊目前就面臨這一問題,常規的工藝措施已經不能適應該區塊目前的復雜情況。為保證油井正常生產,采用井下防腐、防偏磨配套工藝成為必不可缺的手段。
關鍵詞:腐蝕;碳纖維;綜合配套
1區塊現狀
1.1地質概況
單14塊東與單18塊相鄰、西北與單6塊接壤,南靠濱南大斷層與濱南油田相鄰,構造位置位于東營凹陷與濱縣凸起之間的過渡帶。目前本區塊鉆遇沙三上、沙三中、沙三下、沙四上四套含油層系,主要含油層系沙三下、沙四上。
單14塊沙四段儲層為半深湖相沉積,巖性比較細,以細砂巖、中砂巖為主,泥、灰質膠結,分選系數1.64,粒度中值0.17mm。
該塊沙四段取芯井單14-20井,化驗分析孔隙度樣品49塊,滲透率48塊,殘余油水飽和度2塊,碳酸鹽含量15塊。巖芯分析沙四段平均孔隙度為20.9%,平均滲透率53.4×10-3um2,平均殘余油飽和度41.1%,碳酸鹽含量3.1%,泥質含量2.4%。依據17口多功能測井資料,沙四上平均孔隙度18.9%,平均滲透率為86.2X10-3um2,平均泥質含量17.1%。
單14塊沙四上地面原油密度0.9169-0.852g/cm2,平均0.8904g/cm2;地面原油粘度576.7-8mpa.s,平均粘度149.8mpa.s;凝固點13-30℃,平均22.6℃。原油性質平面變化不大,而縱向上變化較大。該塊沙四上地層水總礦化度是95714mg/l,Cl—含量57799.8mg/l,水型為CaCl2。
1.2開發現狀
該區塊經歷了三個開發階段:1994年1月-1997年4月為彈性開發階段;1997年7月-2006年2月為注水開發階段;2006年2月-目前為細分層系注水開發階段。2006-2007年針對根據單14塊生產中各砂層組層間矛盾突出的問題,對單14塊進行了細分層系調整。目前區塊主要存在以下三個方面的問題:
(1)儲層見水,出水層位認識不清。隨著開發的不斷深入,原油的含水率不斷上升,實施產液調整是實現有效開發該油藏的重要手段之一,但是由于該區塊細分層系開發后,油井出現了單向見水,且趨向多層見水,層間矛盾逐漸加大,由于出水層位認識不清,嚴重制約了找堵水技術現場措施效果。
(2)腐蝕加劇,管桿泵狀況日趨惡化。該區塊產出液水型主要為CaC12型,總礦化度為(7.412~14.671)×104mg/L,陽離子主要是:Ca2 +、Na+、Mg2 +,陰離子主要是:C1-、SO42-、HCO3-,PH值在5.7~8之間,產出液造成管桿腐蝕嚴重。油井管桿偏磨不僅僅是兩種金屬因摩擦產生的磨損,還包含有許多電化學腐蝕的原因,特別在含水較高的油井中由于地層產出水礦化度高,使油管和抽油桿始終處于一種強電解質中。油管、抽油桿、抽油桿接箍等不同材料的金屬在地層液的強電解質中,產生電化學腐蝕。由于抽油桿接箍的材料相對抽油桿、油管不同,使抽油桿接箍成為電化學腐蝕的陽極被腐蝕,其機械性能大幅度下降,而使磨蝕速度加快。統計2014年腐蝕躺井33口,較2012年的26口上升了26.9%,腐蝕狀況明顯加劇。
(3)工藝單一,治理措施單打獨斗。隨著油田進入深入開發階段,油水關系復雜,部分油井井筒腐蝕結垢、管桿偏磨現象突出,而這類油井在進行防治措施時往往僅從單一方面考慮問題,或進行單獨的抗磨副偏磨治理,或進行單一的陰極保護器腐蝕治理。統計2011~2014年間經過治理的油井,由于治理工藝單一出現再次躺井的井數為46口,占治理井數126口井的36.5%。常規的工藝措施已經不能適應該區塊目前的復雜情況。
2配套模式
為保證油井正常生產,采用井下防腐、防偏磨配套工藝成為必不可缺的手段。碳纖維連續抽油桿具有質量輕、抗拉強度大、耐腐蝕等特點,在油井應用能夠具有深抽提液、桿柱防腐延壽技術優勢,是動用深井、腐蝕井油氣資源的有效手段之一。因此,為了延長碳桿舉升有效期、更好發揮碳纖維抽油的技術優勢,選取濱南采油廠單14塊開展碳纖維抽油桿腐蝕老化性能評價研究,形成適用于單14塊的碳纖維連續抽油桿應用配套模式。管柱配套模式:①長沖程抽油機配碳纖維連續桿及大直徑防腐加重桿(38/42)、防腐抽油泵; ②長沖程抽油機配碳纖維連續桿及泵下加重防腐抽油泵、加重桿。上述兩種防腐配套模式基本解決了泵上桿柱腐蝕的問題。
3現場應用
截止2017年底在單14區塊等等腐蝕區塊實施6口井,首口井超原生產周期660天,其他5口井正常生產,單井日增液7.0t,日增油0.8t。
應用井例:濱南S14-9井產出液礦化度達61535.23mg/l,之前因腐蝕停井,之前平均檢泵周期180天。更換碳纖維連續抽油桿試驗,實施措施后作業一次,發現篩管結垢,碳桿未出現問題,原井繼續使用,周期為851天,較之前延長了660天,百米噸液耗電降低0.17KW.h/100m,桿的作業頻次降低1.36次,年減少占井周期14天,年節約費用21萬元。
4結論讓認識
1、碳桿桿體耐久、偏磨性能試驗評價表明,碳桿可以在油井環境中長期使用;
2、在防腐治理時應整體考慮、綜合配套,配套防腐泵、防腐型包覆加重桿等技術,充分發揮碳桿防腐延壽的技術優勢。
3、項目實施期間應用6口井,平均日增液7.0m3/d、日增油0.8t,且繼續有效運行,防腐效果顯著。
參考文獻
[1]張琪,采油工程原理與設計,2000