苗曉偉
(山西潞安集團潞寧煤業有限公司,山西 忻州 036700)
山西潞安集團潞寧煤礦開采煤層平均厚度為5.99m,煤層中下部有一層夾矸,厚度為0.29m,將煤層分為上、下兩層。當前上層煤已開采完3.01m,還有2.98m待開采。7608(底)工作面面長60m,走向長586m,可采面積為3.5×104m2,設計可采儲量為18.9×104t。工作面共安裝43個充填支架,其中ZC3670/18/34型支架38架,ZCG3670/18/34型過渡支架4架,ZT13200/18/34型端頭支架1架。
7608(頂)工作面人工頂板主要采用矸石和粉煤灰進行充填,將矸石和粉煤灰按質量比10∶3經充填支架架后搗實鏟推壓密實所形成。主要特征如下:(1)充填體硬度不大,無層理,無裂隙,但膠結和抗剪切強度較低,抗擾動性能差,易散碎,粒徑較小,充填體90%物料粒徑小于50mm。(2)充填體上方的原巖頂板僅有裂隙,并未破碎。(3)在充填體人工頂板含水率較高,即頂板有淋水時,充填體人工頂板顯現較軟,極易破碎冒落。
(1)底分層兩巷位置優化設計。7608頂分層運料巷、運輸巷在充填回采期間采用人工攉渣充填,充填質量相對較差,僅為工作面中部充填率的70%,形成的充填體相對較松散,不利于底分層端頭頂板控制,同時,工作面一側為落差20m的F13斷層,另一側距離7614(頂)充填工作面僅有6m,因此在設計底分層工作面時,將兩巷位置均相對頂分層巷道內錯10m,以保證首采試驗工作面兩端頭頂板的相對完整、可控。
(2)大斷面開切眼設計。充填支架長度達7.3m,為便于安裝,在矸石和粉煤灰形成的充填體人工頂板下,設計施工8.4m×3.0m的大規格開切眼。開切眼采用架棚支護,邊擴開切眼邊安裝支架,并順開切眼方向設計施工了30m長支架組裝硐室,以便于充填支架就近組裝后進行安裝。
(3)回采期間頂板控制。工作面布置有小孔菱形金屬網,以避免充填體人工頂板漏渣;工作面割煤后支架前探梁及時伸出,較好地維護了架前頂板;支架采用帶壓移架、“一刀一充”,并及時架后充填減少頂板下沉。
由于充填工作面端尾空間安裝有運矸轉載皮帶,運矸轉載皮帶上方的頂板無法用普通支架進行維護,因此為了保證端尾空間頂板維護,研制了ZP13200/18/34型端尾支架,如圖1所示。
設計的ZPl3200/18/34型端尾液壓支架結構適合充填開采,設計強度足夠控制頂板,支撐頂板效果良好;架后下沉量減小后,充填空間較之前增大,且端頭液壓支架搗實鏟安裝位置較之前合理,夯實的充填體可以有效地控制直接頂,使工作面兩巷端頭頂板來壓強度減弱,沒有出現明顯的頂板來壓。

圖1 ZP13200/18/34型端尾支架
另外,改進了兩端頭支架擺梁、運矸輸送機機尾、轉載機輸送帶等關鍵設備,進一步增強了設備在底分層充填開采中的適用性,使底分層充填工作面三機配套更趨于合理。
由于該工作面頂板為上部工作面充填體重新膠結后形成的人工頂板,因此在工作面人工頂板控制上主要采取以下措施:(1)工作面回采期間頂板鋪設30mm×30mm的小孔菱形金屬網,以避免充填體人工頂板漏渣。(2)研制ZC3670/18/34新型支架,并設計有伸縮前探梁,及時維護架前頂板。(3)兩端頭安裝有支架,特別研制了端尾支架,加強了運矸轉載皮帶端頭區域的頂板控制。
為監測7608底分層工作面的礦壓情況,安裝了礦壓監測設備,如工作面支架壓力表、巷道超前支護單體壓力表、架后搗實壓力表、充填體壓力表等,并進行了礦壓數據的收集工作。
(1)工作面支架壓力監測設備。工作面支架采用在線壓力計、數字壓力計監測壓力情況。工作面每4架布置1個YHY60(B)型號數字壓力計。
(2)工作面超前支護壓力監測。工作面超前支護壓力監測采用數字壓力監測計進行監測,在工作面兩端頭超前20m、25m處各設置1個YHY60(A)型號單體壓力監測計。
(3)搗實壓力監測設備。工作面搗實壓力監測采用數字壓力監測計進行監測,工作面共43架,每隔1架布置1個數字壓力計。
7608(底)充填工作面礦壓監測數據如圖2、圖3和圖4所示。

圖2 上部10號支架阻力統計圖

圖3 中部22號支架阻力統計圖

圖4 下部38號支架阻力統計圖
通過圖2、圖3和圖4的支架阻力統計圖的數據可以得出:
(1)該充填工作面支架壓力不高,工作阻力平均值為1680~3851kN,這充分說明了充填工作面充填體承擔了工作面頂板的大部分壓力,支架承載載荷減小,因而在充填工作面沒有初次來壓,沒有出現過明顯的周期來壓。
(2)從工作面開采以來,支架平均工作阻力最大為3851kN,位于3號分機10號支架;最大工作阻力為6341kN。由于3號分機均位于距工作面兩巷10m左右的位置,沒有進行密實充填,充填體未能有效控制頂板運動,其頂板部分載荷由支架承擔,因而出現近工作面兩巷區域部分支架壓力明顯高于工作面中部現象。
(3)每推進30~40m時工作面支架壓力出現整體明顯增高現象,主要是由于在頂板巖層礦山壓力作用下逐步壓實了充填體,充填體的壓實增大了頂板的下沉量;同時在40m左右時為基本頂的極限跨距,此時基本頂下沉將加快,其一部分載荷由支架承擔。
(1)工作面礦壓觀測數據分析表明充填開采減弱了工作面的礦壓顯現,充填體可有效控制頂板的運動。
(2)7608(底)分層工作面采用矸石和粉煤灰充填技術,共開采回收煤炭21.53×104t,充填矸石和粉煤灰21.97×104t,矸石和粉煤灰充填體人工頂板得到了有效的控制,在解決潞寧煤礦地面沉降和塌陷基礎上,實現了對7608(底)分層工作面煤炭資源的最大限度的開采回收,有力緩解了潞寧礦接替緊張的局面。