藺濤 張振濱
摘 要:棒材軋鋼車間的軋鋼設備中,棒材的品質不僅取決于軋鋼主設備,同時也在很大程度上取決于輔助設備的先進性和穩定性,冷床作為軋鋼車間在線的主要非標輔助設備,其結構形式、自動化程度、穩定性等將直接影響生產線的效率及棒材品質,對軋鋼線起著非常重要的作用。
關鍵詞:冷床;多段式;防擠鋼;優化設計
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.20.033
1 前言
山東壽光巨能特鋼有限公司軋鋼廠大棒線為熱軋棒材生產線,主要鋼種為優質碳素結構鋼、合金結構鋼、管坯鋼、軸承鋼等,產品規格為Φ90~300mm,棒材長度6-10m。冷床設計采用步進齒條式,為適應不同鋼種冷卻速度下線需要,中間設有快速下線輥道,由電機帶動蝸輪蝸桿減速機傳動,再由蝸輪蝸桿減速機帶動偏心輪傳動的方式步進運行,冷床床面寬度37米,由六段單獨驅動組成,各段之間配合運行,各段之間的啟停運行通過檢測機構控制,機械設備自動化控制的要求高。
2 存在問題及原因分析
2.1 存在問題
因冷床的床面寬,采用六段配合運行,該生產線自2014年2月投產以來,幾段冷床之間多次出現擠鋼情況,造成冷床多段脫落甚至整體脫落情況,每次床面整體脫落不僅會造成近7小時停產,影響生產效率,而且對部分要求緩冷的鋼材造成質量缺陷;并且因冷床下高溫高熱,造成維修處理難度大,增加了職工的勞動強度。
2.2 原因分析
通過圖紙和現場應用情況進行分析,造成上述問題的主要原因為:齒條上有雙鋼時各段之間的檢測裝置(不倒翁)因結構設計存在缺陷,導致檢測裝置不靈敏,造成擠鋼。如圖所示:當棒材通過步進齒條落在上支架上時,棒材自身重量下壓繞銷軸帶動連桿上拉,再由連桿拉動裝有配重的拉桿向上運動,檢測元件檢測到拉桿運動到位后傳輸信號,驅動下段冷床托鋼步進運動。此不倒翁檢測機構鉸鏈接觸部位多、力矩傳遞環節多,力傳遞不在同一直線上,易卡滯、不靈敏,各零件易磨損,磨損后摩擦力增大導致棒材不能將配重壓起或壓起后不能回位。
3 改進措施
根據以上原因分析并結合實際情況,為解決上述存在問題,從以下兩個方面進行優化改進。
(1)重新設計不倒翁。根據現場使用位置設計一種直線型不倒翁。運動方向與受力方向在一條直線上,沒有任何偏置載荷,提高不倒翁的可靠性與靈敏度。如上圖所示:當棒材落在齒槽內的圓形支架上時,棒材自重大于彈簧拉力下壓使導桿向下運動,檢測開關檢測到位后傳輸信號,驅動下段冷床托鋼步進運動;當棒材托走后,導桿在彈簧的作用力下恢復到上限位置,如此往復循環。
(2)增加檢測信號裝置,監測床面脫落瞬間異常軌跡。床面嚴重脫落表面上看是瞬間發生,但總有時間過程,如能在發生輕微脫落的瞬間檢測到并停機,就能防止嚴重的脫落,避免長時間的停機。根據以上分析制定下述方案:如下圖所示。
將檢測元件至于偏心輪兩端,距離偏心輪5mm,當檢測間隙大于5mm時接近開關信號丟失,通過程序激發各段冷床主電機斷電制動,外力消失,冷床在輕微偏離工作軌跡時停車。
4 取得效果
(1)自通過改造后至今未發生過冷床脫落情況,偶因操作人員失誤造成擠鋼情況也會在冷床輕微抖動的瞬間停車,只需倒車就能在短時間內恢復生產。
(2)在不計算因棒材無法緩冷造成廢品的情況下,與未改造前的每年2次嚴重脫落造成7小時停產時間對比,按每小時鋼材產量70噸、每噸鋼材凈利潤1000元計算,則每年產生經濟效益:1000*70*7=49萬元。
(3)提高了冷床的可靠性和穩定性,保障了生產順行,同時穩定了產品質量,避免了因不能緩冷造成的質量缺陷。
(4)減輕了職工的勞動維護強度,增加人員穩定性。
5 結束語
通過對冷床不倒翁及檢測裝置的優化設計,解決了冷床出現長時間停機的隱患,生產線的穩定運行及產品的質量得到保證。降低備件維修費用、減輕職工勞動強度。同時增加的信號檢測裝置結構簡單且運行可靠。為其他有同類型冷床的廠家提供了參考,具有很大的推廣價值意義。
作者簡介:藺濤(1986-),男,本科,助理工程師,從事鋼廠設備檢修維護及管理工作。