唐宇來
(廣西柳化氯堿有限公司,廣西 柳州 545600)
廣西柳化氯堿股份有限公司(以下簡稱“柳化氯堿”)引進一套意大利SET公司三效逆流降膜蒸發裝置生產50%堿,設計能力為20萬t/a折百堿,工藝流程設計為全自動控制。
堿液從降膜換熱器頂部經分配器進入降膜管,以均勻的液膜狀沿加熱管的內壁向下流動,并與管外的蒸汽進行對流傳熱。堿液很快被加熱至沸點而沸騰,水分被蒸發并產生二次蒸汽,堿液被濃縮,濃縮液與二次蒸汽一起向下流動,從換熱器的底部流入蒸發罐。濃縮液從分離器的底部排出,二次蒸汽經高效絲網除沫器由蒸發罐頂部排出。
三效逆流降膜蒸發工藝流程圖見圖1。
2.2.1 堿液流程
從電解工序送來的32%堿液進入32%燒堿液緩沖罐(T-8301),利用 32%堿輸送泵(P-8305)輸送(或從電解工序送來的32%堿液)進入三效換熱器(E-8303),堿液經三效蒸發罐(D-8303)在真空下蒸發濃縮至36%,用36%堿液泵(P-8303)輸送經過預熱器E-8307、E-8308,分別用50%熱堿和中壓蒸氣冷凝液加熱后進入二效換熱器(E-8302),堿液在二效蒸發罐(D8302)蒸發濃縮至42%,再用42%堿泵(P-8302)輸送經過預熱器E-8305、E-8306,分別和一效產出的50%堿液和一效蒸汽冷凝液罐(D-8305)出來的蒸汽冷凝液換熱后進入一效換熱器(E-8301),堿液在一效蒸發罐(D-8301)蒸發濃縮至50%。然后用50%堿泵(P-8301)通過堿預熱器(E-8305、E-8308)降溫冷卻,最后則通過成品堿冷卻器(E-8309)用循環水冷卻至45℃,分析合格則通過BF18A手動閥送往液體灌區50%堿儲槽出售,如分析不合格則通過BF18B手動閥返回32%堿緩沖槽。
2.2.2 蒸汽及純冷凝液流程
界區外送來的中壓過熱蒸汽(0.7~1.0 MPa、180~300℃)先通過 J-8301用減溫減壓泵(P-8307)送來的純水消除過熱變為飽和蒸汽后進入一效換熱器(E-8301)殼程,用于將加熱42%堿液,在此將潛熱傳給管程中流下的堿液后冷凝,冷凝水進入蒸汽冷凝水罐(D-8305),出來后進入堿預熱器(E-8306)、(E-8307) 分別和進入一效的 42%NaOH、進入二效的36%NaOH換熱后送往界區外。

圖1 三效逆流降膜蒸發工藝流程圖
2.2.3 工藝蒸汽及冷凝液流程
由一效蒸發罐(D-8301)產生的二次蒸汽(從堿液中蒸發出來)先通過J-8302用工藝冷凝泵(P-8304)送來的工藝水消除過熱變為飽和蒸汽后進入二效換熱器(E-8302)殼程,作為將堿液從36%濃縮至42%的加熱蒸汽,冷凝水被送至三效換熱器(E-8303)殼程。
由二效蒸發罐(D-8302)產生的二次蒸汽先通過J-8303用工藝冷凝泵(P-8304)送來的工藝水消除過熱變為飽和蒸汽后進入三效換熱器(E-8303)殼程,作為將堿液從32%濃縮至36%的加熱蒸汽,冷凝水被送至三效換熱器(E-8303)殼程;冷凝水被送至工藝冷凝液罐(D-8304)。
由三效蒸發罐(D-8303)產生的二次蒸汽(有些廠家又叫三次蒸汽),經過表面冷凝器(E-8304,用循環水冷卻)冷凝,冷凝后的冷凝液進入工藝冷凝液罐(D-8304),然后用工藝冷凝水泵(P-8304)輸送,一部分用于清洗一、二、三效蒸發罐及二次蒸汽增濕,另一部送往分界區外。
2.2.4 真空系統
二效和三效是真空負壓操作的。不凝氣是在冷凝器E-8304中與水蒸氣分離,液環真空泵K-8301A/S從冷凝器中抽出這些不凝氣,所排出的水排放至地溝,不凝氣則排入大氣中。
降膜蒸發器分為降膜換熱器與蒸發罐兩部分,堿液從換熱器上部進入列管后呈膜狀下降,與管壁外逆流的蒸汽熱交換。濃堿從蒸發罐底部排出,二次蒸汽經絲網除沫器分離后排出;蒸汽冷凝液從換熱器底部排出。
(1)設備質量
意大利SET公司一、二效逆流降膜蒸發換熱器管程均采用Ni200材質,一效換熱器殼程采用ASTM516Gr60材質,二效換熱器殼程采用304L材質,三效換熱器管程采用00Cr19Ni10材質,殼程采用00Cr17Ni14Mo2材質,使用7年未發現有泄漏情況。降膜蒸發換熱器耐腐蝕能力強,換熱器管壁較薄,因而傳熱系數較高。
(2)設備安裝
降膜蒸發器的垂直度應控制在2 mm以內,避免因安裝不水平而導致液體分布不均勻。
(3)專利設計
通過流量控制,在進料區保持一定液位。在加熱室上部有獨特設計的液體分布器。液體經過擋“封頭”后,由外向內,經每根分布器中央及四側的小矩形“進液窗”進入列管,保證料液均勻,避免偏流、干壁情況,分布器可拆下檢修。
(4)設備操作
生產過程中產量不能低于設計負荷的50%,若過低應保持堿液部分回流來彌補均勻化不足,避免因堿液分布不均而導致列管偏流或干壁。
(5)高效絲網除沫器
高效絲網除沫器由5 mm厚鎳絲網折疊80層加工而成,具有很大的自由體積和表面積,有助于氣液分離。并采用DCS嚴格控制各效蒸發罐液位,從而保證二次蒸汽含堿量為0.001%~0.002%。
(1)系統真空、氣密性檢查。蒸發系統最重要的是要在密閉系統內操作。即使微小的泄漏也會導致各效沸點的升高,從而增加產品過熱的危險性及降低產量。因此,在每一次運行前必須做氣密性試驗,方法如下:關閉32%堿進料閥、50%堿出料閥,換熱器上的排氣閥;同時打開冷凝器和成品冷卻器的循環冷卻水進、出口閥,啟動真空泵使真空度達到規定范圍(-80~-100 kPa)。然后關閉真空泵的進口閥,在每20 min內真空下降不大于-1.33 kPa。系統真空、氣密性檢查合格后,打開32%堿進料閥和50%堿出料閥。
(2)檢查P-8301、P-8302泵體絲堵腐蝕情況,絲堵腐蝕1/3要更換,防止開車后出現泄漏噴堿事故。
(3)通蒸汽前,管道要預熱并排除管道內冷凝水,防止發生水錘管道振動,法蘭泄漏噴蒸汽傷人事故。
(4)開車過程中要調節P-8301、P-8302機封水壓力,使機封水壓力稍大于泵內堿液壓力,防止堿液從機封滲出使機封損壞及機封水帶堿污染環境。
(5)蒸發室應保持恒定的液位。液位過高時,會增加液柱靜壓頭,引起沸點升高,使有效溫差減小,同時蒸發量也會減小;液位過低時,蒸發和閃蒸劇烈,二次蒸汽夾帶堿液量大,使冷凝液帶堿。因此,操作中維持蒸發室液位穩定是降低堿損失,降低汽耗的重要環節。
5.1.1 原因分析
(1)因設備安裝時使用石棉四氟墊,使用兩年石棉被堿腐蝕開裂,導致墊片不平漏氣,使一、二、三效換熱器頂部封頭大法蘭漏氣。
(2)水環真空泵機封泄漏,導致空氣從機封漏進泵內使真空泵負荷加大。
(3)操作人員開進冷凝水冷卻器D-8304循環水量少,導致循環水溫度高,冷凝汽未能冷凝,使真空泵負荷增加。
(4)水環真空泵液環水量低于100 mm。
5.1.2 處理方法
(1)一、二、三效換熱器頂部封頭大法蘭改用5 mm厚的四氟墊片。使用四年未發現泄漏。
(2)發現水環真空泵機封泄漏,及時進行檢修,把原裝的填料機封技改成機械密封,使用三年未發現泄漏。
(3)加強員工操作培訓,增強操作技能。
(4)調節水環真空泵液環水量不低于100 mm。
5.2.1 原因分析
(1)一、二、三效蒸發罐液位計不準,操作人員判斷錯誤,如:蒸發罐內實際液位有60%,主控液位顯示只有30%,操作人員還是按正常30%液位操作,堿液液位接近鎳網除沫器,導致一、二、三效蒸發罐內鎳網除沫器不同程度破損,使二次蒸汽及冷凝水帶堿(pH>12)。
(2)系統真空度超過指標。
5.2.2 處理方法
(1)應每年對各效液位計進行校準;取冷凝水樣分析,發現冷凝水帶堿應及時查找原因,檢查系統真空度,系統有無泄漏,效體液位是否準確,除沫器鎳網有無漏洞。
(2)調節真空度在-93~-95 kPa運行。
5.3.1 原因分析
(1)50%堿在溫度低于15℃時容易結晶;
(2)50%堿管管道蒸汽拌熱管損壞不通,不能正常給堿管拌熱,導致50%堿液在管道內結晶堵塞。
5.3.2 處理方法
(1)冬天要保證蒸汽拌熱管運行良好;
(2)如蒸汽拌熱管損壞,系統停車后,根據50%堿管長度、管徑,計算管道容積,用P-8301向50%堿管內泵入當量體積濃度低于30%的稀堿液。
為使裝置穩定安全運行,還應從以下幾方面改進。
(1)穩定蒸汽壓力,保證成品堿濃度。
(2)嚴格控制各項指標,保證蒸發罐液位不超過絲網除沫器,延長除沫器使用壽命。
(3)選用質量較好的板式換熱器墊片,延長板式換熱器使用壽命,降低板式換熱器檢修頻率,降低工人勞動強度及生產成本。
(4)定期檢查分布器及加熱管是否有偏流、干壁及泄漏。
(5)加強員工操作培訓,通過集中講解,結合現場指導的方法,讓上崗員工都能熟練掌握工藝流程、崗位操作法,了解每一個閥門的作用,蒸發設備的最佳運行狀態,出現故障時應該怎樣處理等,提高員工的操作技能。