薛寧濤
(廣東粵電靖海發電有限公司,揭陽 515223)
靖海電廠#3、4機組設計為三臺50%容量帶變頻器的凝結水泵(型號為NLT400-500×5s)。運行方式可選擇為變頻和工頻。正常運行下為變頻模式,并且使用兩用和一備用。在正常運行期間,操作人員手動設定凝泵出口的出口壓力,凝泵變頻跟蹤調節凝泵出口的出口壓力,除氧器水位由除氧器上水調閥控制。凝結水再循環調節門跟蹤除氧器的水流量和冷凝水再循環流量之和,以控制凝泵再循環調節門的開度,保證凝結水泵最小流量。
當單個泵運行時,凝結水的總流量(除氧器入口流量+凝結水再循環流量)<600t/h時,凝泵再循環調節門自動開啟,或者兩臺泵運行時總流量<1200t/h自動開啟。當負荷為200~250MW時,除氧器上水主、副調節門會自動切換。表1表示運行期間凝結水系統再循環閥及泵的相關參數。

表1 凝結水再循環調門相關負荷對應參數
廠家指導說明書描述為凝結水泵在工頻1480r/min下的最小流量,而當凝泵正常運行為變頻模式時,在400MW負荷時轉速約為1200r/min,存在一定節能優化的空間。
當凝結水總流量小于800t/h時或單臺泵最小流量400t/h時,再循環調節門自動開啟。因此,當負荷在400MW時,實際流量約為850t/h,再循環調門根本不用開。
優化依據包括兩方面內容。一是廠家資料:在工頻1480r/min設計條件下泵最小流量約為450t/h。二是在機組正常最低調峰負荷400MW工況下,實際流量約850t/h,與廠家設定的兩臺凝結水泵的最小流量900噸/小時,相差50噸/小時。但說明書為凝結水泵在工頻1480r/min轉速下的最小流量,而凝泵正常運行為變頻模式,在400MW負荷時轉速約為1200r/min,且存在一定的安全裕度余量。
一方面,負荷400MW時,邏輯優化更改前后,凝泵6kV高壓側電機電流分別由69/71A下降為54/56A,下降幅度達到15A,電流顯著下降,節能效果明顯。
另一方面,邏輯優化前,在機組負荷低于550MW時開啟再循環閥,導致管道具有非常強烈的振動,且造成氣缸和反饋桿的調節機構中反復引起故障。邏輯優化后,在機組正常調峰至負荷低限400MW時,再循環調門不需要開啟,減少調門開啟時節流引起的管道震動,大大降低了閥門故障頻率。
通過工作人員手動調節出口母管壓力,可降低閥門截留損失,并提高效率,如表2所示。

表2 #3機凝結水泵出口母管壓力調節前、調節后運行參數
當負荷為400~850MW時,在相同的工作條件下,凝結水泵出口壓力由2.3MPa降至2.0MPa,除氧器上水調節門開大,維持除氧器水位正常,減少了閥門節流現象。凝泵出口母管壓力降低,凝泵轉速、電流也相應降低。從表2數據可以看出,泵出口母管壓力由2.3MPa降至2.0MPa時,單臺凝泵電流下降最大達到12A,尤其是在700~850MW時,節能效果尤為顯著。
當負荷850MW時,泵出口母管壓力2.0MPa,除氧器主調節門開度約92%,為保證主調在調節過程中留有一定裕度,需要適當提高凝結水泵出口母管,減少主調開度。
當負荷低于600MW時,除氧器主調節門開度小于50%,節流損失大。泵母管壓力由2.3MPa降至2.0MPa,電流下降不明顯,需要進一步降低泵出口母管,但受限于兩方面因素:一方面,泵出口母管壓力<1.5MPa,化學精處理保護退出運行;另一方面,泵出口壓力降低后能否凝結所需減溫水壓力和流量,比如,凝結水至高旁減溫水壓力低(<1.5MPa)會閉鎖高旁開啟。機組為一級大旁路,不帶保護功能,在機組正常運行中,機組負荷大于200MW時,若出現機組異常跳閘,高旁無保護,不會自動開啟。
第一,通過深刻理解變頻泵與工頻泵運行的差異,在保證設備安全的條件下,優化了再循環調門開啟邏輯,考慮機組正常最低調峰負荷最低400MW,或機組負荷在550MW及以下,凝泵電流變小,且負荷越低電流減小越多。現階段,機組一天約10小時負荷在550WM以下,我們取電流該幾個負荷下電流減少的平均值7A。
第二,通過增加運行人員操作,根據負荷波動,手動調節凝結水母管的壓力,從而減少閥門節流損失,達到節能的目的。母管壓力由2.3Mpa手動調為2.0Mpa,泵電流下降最大達到12A。
第三,后續可進一步優化除氧器水位調節和凝結水泵壓力自動調節的邏輯,從而得到更加自動化、經濟性的運行方式。