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散熱器銅管漏水失效分析

2018-06-28 07:33:12劉元彬張振鋒
世界有色金屬 2018年8期
關(guān)鍵詞:區(qū)域分析

劉元彬,張振鋒,2

(1.大連理工大學(xué)司法鑒定中心,大連 116023;2. 大連理工大學(xué),大連 116024)

某公司生產(chǎn)的牌號為T2的國標(biāo)紫銅管,焊接成型后與鋁制散熱翼管套裝脹接,使用一段時間后陸續(xù)出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。本文通過宏觀檢查、成分分析、金相組織形貌分析等方法對某品牌銅鋁散熱器漏水現(xiàn)象進行原因分析。

1 檢驗與結(jié)果

1.1 基本構(gòu)造

銅鋁復(fù)合柱翼型散熱器采用薄壁銅管作為通水部件,鋁制翼片作為散熱部件,基本構(gòu)造如圖1所示,輕薄美觀、安全耐用。

圖1 散熱器基本構(gòu)造示意圖

1.2 宏觀檢驗

散熱器聯(lián)箱銅管噴塑層脫落,銅管外表面見明顯綠色附著物,如圖2所示,主要為堿式碳酸銅等腐蝕產(chǎn)物,銅管內(nèi)壁存在大量沉積性腐蝕產(chǎn)物,同時內(nèi)壁表面附有少量綠色腐蝕產(chǎn)物,如圖3所示。

圖2 銅管腐蝕現(xiàn)象

圖3 銅管內(nèi)壁腐蝕現(xiàn)象

1.3 成分分析

采用線切割切取標(biāo)準(zhǔn)尺寸的銅管樣品片,除銹預(yù)磨處理后進行材質(zhì)化學(xué)成分分析,結(jié)果如表1所示,參照《加工銅及銅合金化學(xué)成分和產(chǎn)品形狀》GB/T5231-2001中表1加工銅化學(xué)成分可知,送檢散熱器檢材化學(xué)成分中P含量相較于標(biāo)準(zhǔn)值略高,其他元素含量均符合標(biāo)準(zhǔn)要求[1]。而磷在銅的熔煉中能有效地進行脫氧,提高銅液的流動性,雖然磷元素會強烈地降低銅的導(dǎo)電導(dǎo)熱性,但微量磷的存在,可以在一定程度上改善銅及合金的焊接性能和耐蝕性能[2]。因此,聯(lián)箱銅管材質(zhì)成分并非出現(xiàn)漏水現(xiàn)象的主要誘因。

表1 送檢散熱器檢材試樣化學(xué)成分分析結(jié)果

1.4 金相組織分析

采用線切割在銅管上切取標(biāo)準(zhǔn)尺寸的樣品,經(jīng)鑲嵌后使用預(yù)磨機將樣品待測表面由240#打磨至2000#水砂紙,然后采用拋光機將樣品待測表面經(jīng)過粗拋和精拋處理,再用無水乙醇去水脫脂,隨后用去離子水清洗并吹干。經(jīng)浸蝕處理后采用體式顯微鏡觀察發(fā)現(xiàn),銅管樣品表面各區(qū)域顯現(xiàn)明顯差異性腐蝕現(xiàn)象,如圖4所示,90s浸蝕處理后的樣品表面出現(xiàn)明顯深淺相間帶狀區(qū)域。通過金相顯微鏡在放大倍數(shù)為100倍的條件下對銅管樣品進行顯微觀察發(fā)現(xiàn),散熱器銅管基體存在明顯組織不均勻現(xiàn)象,如圖5所示,相同浸蝕時間條件下,晶粒較為粗大的區(qū)域晶界輪廓明顯,組織形貌清晰,晶粒較為細小的區(qū)域則呈現(xiàn)相對較為暗沉的狀態(tài)。選取銅管漏水位置進行切樣制樣,經(jīng)45s浸蝕處理后通過金相顯微鏡觀察發(fā)現(xiàn),細小晶粒區(qū)域耐蝕能力較弱,組織中存在孔洞缺陷,如圖6所示。銅管基體表面起初形成腐蝕坑造成自然氧化膜破損時,銅管與水接觸的交界面形成薄液膜,使供氧更加充分,極易形成陰極去極化,加速了腐蝕擴展效應(yīng),致使銅管基體發(fā)生貫穿蝕孔,造成散熱器檢材聯(lián)箱銅管失效漏水[3]。

圖4 樣品表面浸蝕后現(xiàn)象

圖5 銅管樣品金相組織形貌

圖6 銅管漏水位置樣品相組織形貌

2 原因分析

銅管存在微觀組織嚴(yán)重不均勻的現(xiàn)象,各區(qū)域晶粒尺寸差異較大,各部分耐蝕能力也有所不同。在同一服役環(huán)境下工作時,晶體組織耐腐蝕能力較為薄弱的區(qū)域位置會率先形成腐蝕坑,并沿縱深方向逐漸發(fā)展為穿透性孔洞[4-5]。銅管內(nèi)表面產(chǎn)生腐蝕坑點后,腐蝕產(chǎn)物或沉積在銅管內(nèi)表面的其他物質(zhì)就成為氧的屏障。這是因為在腐蝕產(chǎn)物或沉積物的縫隙中,溶液幾乎是靜止不動的,使得氧除了依靠緩慢的擴散過程就無法到達金屬,富氧部分為陰極,而缺氧部分為陽極,氧濃度差異形成了氧濃差電池,加速了腐蝕效應(yīng)的進行,致使銅管腐蝕穿孔,造成漏水現(xiàn)象[6-7]。

3 結(jié)論和建議

(1)銅管基體組織不均勻,使用時耐蝕能力薄弱區(qū)域易形成腐蝕穿孔,造成漏水現(xiàn)象。

(2)建議在銅管拉制生產(chǎn)前,應(yīng)進行相應(yīng)的退火處理,消除組織不均勻性和織構(gòu);拉制生產(chǎn)時,保持勻速拉伸,使之變形均勻,并進行組織均勻化處理,避免冷拉過程中出現(xiàn)不同區(qū)域組織結(jié)構(gòu)差異性較大的現(xiàn)象,防止銅管以基體薄弱部分為突破口逐漸腐蝕失效,大大縮短了使用壽命。

[1]GB/T5231-2001,加工銅及銅合金化學(xué)成分和產(chǎn)品形狀[S].

[2]鄒龍江,王國陽,高路斯.銅管彎頭開裂的失效分析[J].電子顯微學(xué)報,2006,25(增刊):190-191.

[3]伍超群,劉英坤,孫紅英等.冷凝器銅管泄漏失效分析[J].金屬熱處理,2015,40(增刊):303-305.

[4]王長罡,鄧為民,趙廣宇等.換熱器T2紫銅管在潮濕狀態(tài)下的腐蝕機理研究[J].金屬學(xué)報,2012,48(7):815-821.

[5]鄧為民,朱明軍,趙廣宇.T2紫銅換熱管在特殊環(huán)境下的快速腐蝕機理分析[J].機電設(shè)備,2012(3):68-71.

[6]楊德鈞,沈卓身.金屬腐蝕學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1999.

[7]唐曉娥.燃氣熱水器交換器銅管腐蝕穿孔失效分析[J].廣東化工,2015,42(13):225-226.

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