摘 要:鍋爐飛灰含碳量高是影響鍋爐熱效率的兩大主要原因之一,降低飛灰含碳量成為鍋爐節能降耗的主要工作。本文針對某電廠#1、#2鍋爐飛灰含碳量自投產以來一直處于偏高狀態的實際情況,分別從煤粉細度、燃煤品質、配風方式、一次風率、磨煤機運行方式、磨出口溫度等方面進行分析。并針對影響鍋爐飛灰含碳量的因素,提出合理應對方案,制定相應措施對飛灰含碳量進行調整,降低飛灰含碳量。
關鍵詞:鍋爐;飛灰含碳量;分析;調整
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.11.165
1 概述
某電廠一期工程裝設2×660MW燃煤汽輪發電機組。鍋爐為上海鍋爐廠生產的超臨界變壓運行直流爐,型號為:SG-2141/25.4-M972,型式為:單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式、平衡通風、雙層等離子無油點火、固態排渣、全鋼構架、全懸吊結構∏型鍋爐。制粉系統配置6臺中速輥式磨煤機。據現代火力發電機組相關數據統計,鍋爐飛灰含碳量每上升1%,標準煤耗約增加1.0~1.3g/kwh。從鍋爐效率方面考慮,機械不完全燃燒熱損失和排煙損失是影響鍋爐效率的兩個主要方面。而公司所采用的固態排渣方式,其中隨煙氣排出的飛灰量占總灰量的90%左右,而煙氣飛灰中含碳量的超標,既增加燃料消耗量 ,也對鍋爐的安全運行造成很大的威脅,容易發生鍋爐結焦和尾部煙道二次燃燒,同時降低了設備的使用壽命,降低電除塵器的效率,造成環境污染。這些都使得鍋爐運行的安全性與經濟性受到影響。因此,把鍋爐飛灰含炭量控制在合理的范圍內,對生產運行具有重要的意義。
2 影響鍋爐飛灰含碳量的原因分析
煤粉在鍋爐內燃燒基本分為加熱干燥、揮發份析出著火、燃燒、燃燼四個階段。要使煤粉燃燒完全,首先要保證迅速而穩定的著火。如果著火過遲,就會推遲整個燃燒過程,致使煤粉來不及燒完就離開爐膛。當煤粉氣流在爐膛內的燃燒和燃盡過程不充分時,勢必造成機械未完全燃燒熱損失增大,表現為飛灰含碳量升高。影響飛灰含碳量變化的因素主要如下:
(1)煤粉細度。煤粉細度越大,其燃盡性能較小粒徑顆粒越差,勢必造成煤粉燃盡時間延長,不完全燃燒損失增大,飛灰含碳量升高,從而降低鍋爐效率。煤粉越細,單位質量的煤粉表面積越大,加熱升溫、揮發份的析出著火及燃燒反應速度越快,因而著火越迅速,燃燒所需時間越短,燃燒越充分,飛灰含碳量越低。但是粉顆粒過細將會增加制粉系統的耗電量和加大磨煤機的磨損量。因此,在實際運行中,應尋找煤粉經濟細度,以保證較高的鍋爐效率和較低的飛灰含碳量。
(2)燃煤品質。我公司設計主燃料為神華東勝礦區及土默特右旗境內煤礦混煤。但由于燃煤價格影響,燃燒實際煤種與設計煤種不符,煤質變化頻繁。燃煤中的揮發分、水分、灰分和發熱量等對燃燒有很大影響。揮發份低時,煤粉需要的著火溫度高,著火熱增大,造成著火點后移,火焰中心上移,尾部排煙溫度隨之升高,飛灰含碳量也會增大。水分偏大時,燃燒時放出的有效熱量相對減少,則會降低爐內燃燒溫度,并增加著火熱,導致燃燒穩定性變差,煤粉的燃燼程度降低,,造成飛灰含碳量的升高。灰份偏高時,灰份不僅不發熱還要吸收熱量,致使碳粒表面燃燒速度降低,火焰傳播速度減緩,著火推遲,飛灰含碳量升高。
(3)一、二次風的配合。因為二次風的溫度大大低于火焰溫度,假如二次風過早的混入一次風,會使煤粉需要的著火熱增加,使著火推后,造成機械不完全燃燒損失增加,飛灰含碳量升高。如果二次風混入太遲,則會使爐內氧量過少,從而出現缺氧燃燒現象,導致飛灰含碳量增大。
(4)一次風率。一次風率越大,直接導致煤粉氣流的著火點偏遠,著火推遲,燃燒過程縮短。既不利于穩燃,又影響了燃燼。同時風速過大,煤粉中的大顆粒可能因為動能過大而穿過燃燒區不能燃盡,造成飛灰含碳量增加。一次風量過小,不但減少著火燃燒初期的氧氣,使得反應速度減慢,阻礙著火的繼續擴展,而且可能造成一次風干燥出力不夠,使得煤粉中水分相對較大,揮發份析出減弱,推遲煤粉著火,而使得飛灰含碳量增大。
(5)磨煤機運行方式的改變。合理的磨煤機運行方式直接影響到爐膛溫度,火焰集中程度及火焰中心位置。上層磨煤機運行較多時,會使火焰中心點上移,縮短煤粉在爐內停留時間,部分燃料未充分燃燒便排出爐膛,造成飛灰若機組投運上排磨組較多時,必然使得火焰中心上移,煤粉在爐膛內停留的時間縮短,部分燃料未燃燼便隨煙氣離開爐膛,導致飛灰含碳量增加。反之,下層磨煤機運行多時,飛灰含碳量就會相應減少。
(6)磨煤機出口溫度。我公司由于煤質變化頻繁,磨煤機出口溫度經常在65-75℃之間擺動,有時甚至低至60℃。磨煤機出口溫度的高低直接關系到爐內燃燒工況。對于同一臺燃煤鍋爐,當其它工況相同時,通過提高煤粉氣流的初溫,減少把煤粉氣流加熱到著火溫度所需的著火熱,有利于降低飛灰含碳量。反之,如果出口溫度較低,會增加煤粉燃燒的著火熱,同時也會降低爐膛的溫度,影響煤粉的著火和燃盡,使得飛灰含碳量增加。
3 降低鍋爐飛灰含碳量的運行操作措施
針對我廠實際情況,制定了如下措施:
(1)通過調整磨入口一次風壓、加載壓力以及動態分離器轉速,任何情況下必須保證煤粉細度接近設計值R90=22%±3%。
(2)脫銷入口煙溫高于295℃時,燃燒器擺角適當降低,原則上不得低于40%開度。
(3)爐膛負壓應及時調整,設定值可設定為-70pa,負荷變化較大時,可適當增大設定值,負荷平穩時將設定值改回-70pa。
(4)鍋爐氧量設定值應隨負荷變化及時調整,控制氧量曲線為:
(5)爐膛差壓按照(△P)的函數關系:
注:自動跟蹤差時,解除自動控制,手動調節爐膛差壓至正常;必須保證負荷與爐膛差壓的對應關系。
(6)適當提高磨煤機出口溫度,控制在65~71℃之間(不得大于75℃)。
(7)升負荷時,所有磨煤機出力>85%(60噸)時,啟動備用磨煤機;減負荷時,所有磨煤機出力<70%(50噸)時,停運一臺磨煤機。
(8)爐底漏風主要控制干渣溫度,要求控制80℃以下,干渣溫度低于80℃時,及時關閉漏風控制調門。
(9)值班員及以上崗位人員應了解入廠煤質變化和煤場存煤情況,熟知入爐煤種和入爐煤質報表,按照煤質控制煤粉細度。
(10)配合、執行好煤粉取樣和化驗的定期工作,確保煤粉細度R90=22%±3%,當煤粉細度超標時,及時調整磨煤機風量,加載壓力及分離器轉速。
(11)注意對爐膛漏風和尾部煙道漏風的檢查,發現漏點,及時聯系檢修處理,錄入缺陷管理系統,做好記錄;爐本體各觀察孔、看火孔、檢修孔應關閉嚴密。
(12)在汽車來煤無灰干燥基揮發份小于35%且摻燒量大于等于兩個倉時,采取以下燃燒調整的應對措施:
①控制磨煤機總一次風量在80~120t/h之間。②適當提高摻燒汽車煤(無灰干燥基揮發份小于35%)的磨煤機出口溫度,控制在65~71℃之間(不得大于75℃)。③根據負荷情況,及時停運上層磨煤機。④采取降低上層磨出力、降低爐膛負壓等方法降低火焰中心。⑤將燃燒器二次風擋板解除自動,控制爐膛差壓在△P曲線內。⑥適當提高鍋爐氧量,在氧量控制曲線的基礎上提高0.3%。⑦分離器轉速任何時候不得低于30Hz(約90轉/分)。
(13)飛灰含碳量指標競賽以手側試驗報告為主進行月底統計(直到在線表計校驗完成后)。
4 調整后的效果
4.1 調整前
4.2 調整后
由圖表可以看出,經過調整后的飛灰含碳量得到了明顯改善。
5 結論
通過對飛灰含碳量高的原因進行分析并針對性的調整,降低了鍋爐飛灰含碳量。同時增強了人員節能降耗意識,提升了運行人員控制飛灰含碳量的技術水平,降低了煤耗,節約成本,為公司帶來了可觀的收益。
參考文獻:
[1]黃新元.電站鍋爐運行與燃燒調整[M].北京:中國電力出版社,2002.
[2]孫學信.燃煤鍋爐燃燒試驗技術與方法[M].北京:中國電力出版社,2002.
[3]范從振.鍋爐原理[M].中國電力出版社,1995.
[4]華電內蒙古能源有限公司土默特發電分公司.集控運行規程[S].2017.
[5] 謝克昌.煤的結構和反應性[M].科學出版社,2002.
作者簡介:李延林(1985-),男,河北邯鄲人,本科,助理工程師,從事電廠集控運行。