摘 要:華電新鄉發電有限公司超低排放改造后,脫硝系統兩側煙氣流場不均,局部區域存在少噴、漏噴現象,嚴重影響脫硝SCR噴氨均勻性。新鄉公司采用脫硝SCR噴氨優化常態化管理,可以定期、實時、高效對脫硝系統進行優化,減小氨氣逃逸率,減少硫酸氫銨生成量,解決長周期運行造成空預器堵塞問題,提高機組安全經濟可靠運行效率。
關鍵詞:脫硝;噴氨優化;常態化;管理
1 技術概要
華電新鄉發電有限公司(以下簡稱新鄉公司)超低排放改造后,兩臺機組脫硝出口氮氧化物控制≤50mg/m3。正常運行期間脫硝SCR噴氨均勻性較差,為了控制脫硝出口氮氧化物濃度,局部時段長期低于35mg/m3,造成過量噴氨,脫硝系統兩側煙氣流場不均,局部區域存在少噴、漏噴現象,嚴重影響脫硝SCR噴氨均勻性,氨氣逃逸率大,硫酸氫銨生成量增加,長周期運行造成空預器蓄熱元件堵塞嚴重,嚴重影響機組安全穩定運行。
新鄉公司采用脫硝SCR噴氨優化常態化管理,可以定期、實時、高效對脫硝系統進行優化,減小氨氣逃逸率,減少硫酸氫銨生成量,解決長周期運行造成空預器堵塞問題,提高機組安全經濟可靠運行效率。
2 技術原理和內容
2.1 技術原理
1)開展噴氨優化試驗,定期開展噴氨優化試驗確定脫硝系統氮氧化物數值,通過調整就地噴氨調門調整脫硝系統兩側噴氨均勻,實現脫硝SCR噴氨準確性、均勻性,減少過噴、少噴、漏噴現象。
2)根據噴氨優化試驗結果,組織開展噴氨優化調整,主要針對脫硝系統SCR噴氨調整跟蹤測量,調整噴氨量大小進行噴氨優化校正,保證脫硝SCR出口NOx均布,降低氨氣逃逸率,減少硫酸氫銨生成量。
2.2 關鍵技術、工藝流程
新鄉公司1、2號脫硝系統均采用選擇性催化還原法(SCR)。以液氨為還原劑,脫硝入口設計NOx濃度為650mg/Nm3,出口NOx按國家排放標準低于50mg/Nm3。
新鄉公司組織專業人員,自主進行脫硝噴氨優化調整試驗,提高氨氣利用率。脫硝SCR反應器噴氨系統分為A、B兩路母管,母管連接引出44根噴氨支管。液氨通過氨/空氣混合器稀釋后,經過噴氨母管、噴氨支管后,進入脫硝反應器。
新鄉公司某次自主噴氨優化調整時,#2機組A側脫硝SCR系統調整前、后試驗數據對比如下:
從以上數據對比可以看出,通過自主優化實驗調整后,就地測量A、B側氮氧化物濃度基本穩定在42 mg/Nm3 左右,脫硝反應器出口氮氧化物濃度基本調整均勻,氨逃逸率明顯降低。
2.3 主要技術參數對比
1)通過自主優化實驗調整后,提高了脫硝SCR噴氨準確性、均勻性,減少過噴、少噴、漏噴現象,氨逃逸率明顯降低。
2)節省了試驗費用,單次噴氨優化試驗費用在30萬元左右,噴氨優化試驗好數只測量不進行優化調整,新鄉公司開展噴氨優化試驗的同時,根據試驗結果開展自主噴氨優化調整,實現了試驗與調整同步實施。
3)采取自主噴氨優化調整后,噴氨單耗由7.55g/萬kWh下降至6.13g/萬kWh,在400MW下的空預器差壓由1.22kPa下降至0.83kPa,有效提升了機組運行經濟性。
3 評價指標
3.1 節能減碳能力
根據空預器煙氣差壓升高1.5kPa,風機耗電率升高02%,脫硝SCR噴氨優化常態化管理后,可有效降低空預器煙氣差壓0.4kPa,風機耗電率降低0.05%。
按照廠用電率降低1%,影響煤耗降低3g/kWh,影響煤耗降低0.15g/kWh,年利用小時5000h計算,年可節約標煤:
1320MW×5000h×0.15g/kWh=990噸
按照煤炭排放系數2.64tCO2/tce計算,年減少碳排放量:
990噸×2.64tCO2/tce=2613 tCO2/a
3.2 經濟效益及社會效益
1)脫硝SCR噴氨優化常態化管理年可節約標煤990噸,標煤價格按照750元/噸計算,年可降低發電成本:
990噸×750元/噸=74萬元
2)優化調整后,液氨單耗降低1.4kg/萬kWh,液氨2700元/噸,年可節約液氨成本:
1320MW×5000h×1.4kg/萬kWh×2700元/噸=249萬元
經濟效益共計:74萬元+249萬元=323萬元
3.3 先進性
目前,新鄉公司自主噴氨優化試驗與調整工作已列為公司運行定期工作,每月定期開展一次,實現了機組正常運行期間的噴氨優化實時調整,這在火力發電企業屬于首次。
3.4 可靠性
技術成熟可靠,自2017年1月開展實施以來,新鄉公司脫硝系統自主優化調整節已開展一段時間,脫硝SCR噴氨單耗持續優化,有效解決了超低排放改造后#2爐空預器差壓上升較快問題。2016年4季度,#2爐空預器堵塞嚴重,#2爐三大風機耗電率最高上升0.15%,噴氨量大,新鄉公司噴氨單耗長期維持在7.5千克/萬千瓦時左右,經過脫硝SCR噴氨優化常態化管理,#2爐空預器差壓得到了有效控制,噴氨單耗也降了下來,為機組安全、經濟運行提供了保證。
4 推廣建議
4.1 節能減碳能力
脫硝SCR噴氨優化常態化管理,有效降低空預器差壓,控制超排脫硝SCR改造后空預器差壓上升速度,年節約標煤耗1188噸,提升經濟效益336萬元。
4.2 推廣潛力
此項技術有很強的可操作性,有很高的推廣應用價值,投資小,見效快,按照科學合理的脫硝SCR噴氨優化常態化管理方法,因地制宜,在做好充分調研、分析基礎上,自主開展噴氨優化試驗與調整工作,可有效降低風機耗電率,減少噴氨單耗,節能降耗潛力巨大。
4.3 預計投入
預計投資1臺煙氣成分分析儀(單臺成本8萬元左右),測量管若干,費用共計8萬元。
4.4 預計可形成的節能能力
噴氨優化試驗與調整后,空預器煙氣差壓降低0.4kPa,風機耗電率降低0.05%,降低煤耗0.15g/kWh。
作者簡介:饒紅建(1984-),男,河北唐山路北區人,本科,工程師,從事火力發電廠鍋爐技術管理方面的工作。