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硫磺回收裝置尾氣超低排放處理系統優化設計論述

2018-03-27 14:20:50羅勇迎
科學與技術 2018年7期
關鍵詞:優化設計

羅勇迎

摘要:本文從實際工藝簡介入手,同時闡述硫磺回收裝置尾氣超低排放處理系統技術特點,最后總結硫磺回收裝置尾氣超低排放處理系統優化設計情況,僅供參考。

關鍵詞:硫磺回收裝置;尾氣超低排放;處理系統;優化設計

1工藝簡介

就硫磺回收裝置尾氣超低排放處理系統研究,本文以氨法煙氣脫硫、氣液混合鈉堿濕法煙氣脫硫技術作為研究對象,嚴格遵循超低排放標準要求,將氨法脫硫技術作為基礎,各個工藝技術比較如表1所示,綜合考慮硫磺回收裝置氣流量、二氧化硫含量、顆粒物含量、水含量等問題,在原料氣特點基礎上,強化專有技術開發。通過改進氨法脫硫技術,引入濕度溫度調節技術、高溫未凈化技術-凈化煙氣換熱器技術,強化高效除霧器的應用,切實減少煙氣排放量。

2氨法技術特點

硫磺回收裝置煙氣氨法超低排放處理系統技術特點,主要包括:脫硫效率高、運行可靠性強、操作彈性大;工藝設備國產化;減少二氧化硫、總塵煙霧排放量;節能、環保,詳細分析如下。

2.1脫硫效率高、運行可靠性強、操作彈性大

硫磺回收裝置尾氣超低排放處理系統,如下圖1所示。工藝流程為:

氨法脫硫工藝具有工藝流程簡單、投資省、能耗低、結構緊湊、適應負荷范圍廣、便于操作、維護方便等顯著優點。另外,氨法脫硫工藝無二次污染,既實現企業達標排放的目標,又適應節能減排工作的需要,符合資源集約、循環經濟、環境友好的發展理念。

通過在硫磺回收裝置尾氣部分,增加氫單位催化劑,能夠將其轉化為酸性氣體。在常規開工48h后,進入到催化劑預催化階段,此階段,尾氣處理單位可實現加氫脫硫凈化,經過焚燒爐焚燒后,借助煙囪排放,但此階段排放濃度較大,一般在20g/m?-40g/m?。綜合考慮工況不利影響因素,硫磺回收裝置尾氣超低排放處理系統停工期間,二氧化硫濃度為57g/m?,經過優化系統,其脫硫率在95.0%以上,煙氣流量在0%-120%。

2.2工藝設備國產化

硫磺回收裝置尾氣超低排放處理系統具備核心工藝及設備,擁有專門的氣液混合器,能夠實現抗堵、強傳熱。系統內的噴嘴均為特殊材質,抗腐蝕與抗磨性較好,可滿足長期運行需求,所有設備及部件均為國產。

2.3減少煙霧排放量

通過選擇切向進料、應用高效除霧器,可將凈化煙氣內的游離水質量分數控制在0.01%,應用氣氣轉換形式,可促使凈化煙氣溫度上升到硫露點,切實解決管道、設備腐蝕問題,以此保障系統的長周期運行,改善煙氣可視度,遵循綠色環保理念。

2.4節能、環保

專門的氣液混合器,可作為介質傳熱元件,促使未凈化裝置煙氣、脫硫液的充分接觸,以此達到煙氣量減少、降溫的目的。借助專門的氣液混合器,可降低脫硫流程,提升設備的節能性。

2.5循環經濟

氨法脫硫副產高附加值的硫酸銨化肥,實現循環經濟。

3鈉堿法運行情況

煉油廠設計中,氣液混合器鈉堿濕法煙氣脫硫技術、氣換熱流程,在任何工況下,均可減少煙氣的排放,做到超低排放,滿足當前環保政策及環保標準。硫磺回收裝置尾氣超低排放處理系統運行情況主要如下。

3.1未凈化煙氣裝置

硫磺回收裝置尾氣超低排放處理系統設計階段,為滿足超低排放要求,需要分析未凈化煙氣的性質,如下表1所示。通過分析可得知,未凈化煙氣(焚燒煙氣)具備溫度高、壓力低的特點,在正常運行階段,溫度實際值較設計值低8℃-21℃,其含氧量和設計值接近。為保障尾氣焚燒效果、煙氣熱量高,應當在滿足溫度要求的基礎上,貫徹節能、環保效果,因此,就未凈化煙氣操作階段,其實際溫度應當低于設計值。

3.2操作條件

脫硫液的pH值屬于煙氣脫硫的核心操作條件,其設計值一般在6.2-8.5,其正常運行值為7.5-8.3,數值在設計范圍內。

3.3物料均衡

煙氣脫硫設施物料均衡數據主要包括:1.進料階段,未凈化煙氣設計值為24688kg/h,正常運行值為20368kg/h-22837kg/h;堿補充設計值為44kg/h,正常運行值為29kg/h-35kg/h;補充水設計值為1576kg/h,正常運行值為935kg/h-1400kg/h,未凈化風設計值為113kg/h,正常運行值為54kg/h。2.出料階段,凈化煙氣設計值為26064kg/h,正常運行值為21092kg/h-23955kg/h,合鹽污水設計值為363kg/h,正常運行值為290kg/h-332kg/h。運行階段,堿耗、補水量、含鹽污水排放量在設計值范圍內。

3.4煙氣凈化性質

排入到大氣內的煙氣,均屬于凈化煙氣,在未凈化煙氣性質表基礎上,得出排入大氣的凈化煙氣性質,如下表2所示。在運行階段,排入到大氣內且凈化后的煙氣,二氧化硫濃度為10mg/m?-25mg/m?,在標準狀況下,折合氧氣體積積分數為3.0%,實現了超低排放,可滿足設計要求。若實際溫度低于設計值,在運行階段,物料排入到大氣內的溫度為12℃-23℃,考慮主要是因為溫度值設計階段,未考慮散熱損失。運行階段,若系統操作溫度高于硫露點的腐蝕溫度,則可滿足長期運行需求。

4結束語

綜上所述,在煉油廠設計中,氣液混合器鈉堿濕法煙氣脫硫技術、氣換熱流程,在任何工況下,均可減少煙氣的排放,做到超低排放,滿足當前環保政策及環保標準。硫磺回收裝置尾氣超低排放處理系統,具備較高的脫硫效率,其操作彈性較大,系統運行可靠性較強,應用效果顯著,制度推廣應用。

參考文獻

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