■ 中國運載火箭研究院長治清華機械廠 (山西 046012) 張志奇
零件如圖1所示,零件屬于大直徑鏤空件,加工完成后重量僅為原來的1/4,金屬去除量很大,尤其在加工花瓣槽時,直接用φ10mm刀具加工,加工距離為13.2m,再加上加工材料為耐熱鋼,加工性能很差,又不易拍削,加工一件零件平均需要2把硬質合金銑刀,刀具折斷后又進行換刀、對刀、搜索程序從新進行加工,很繁瑣,一直是加工中很棘手的一種零件。
(1)工裝改進。如圖2所示,工裝背面加工一個鍵,使用時,將鍵放到工作臺的槽里,在加工零件的時候不會發生竄動,在正面加工一個和零件外圓配合的凹槽,起到快速定位的效果,不用每一件都對零點,省去了對刀時間。
(2)加工方法改進一。從圖3中可以看到在花瓣槽處打了2個預鉆孔,目的是減少加工量,提高刀具壽命,但加工時間沒有減少,并且兩個孔相連的地方打透了,鉆頭不鋒利了,容易打漂,如果選用小直徑的鉆頭,起不到去除多余材料的作用。

圖 1

圖2 工裝
(3)加工方法改進二。如圖4所示,相比較打孔去量法,選用容削槽大的鑲齒刀具,起到了很好的加工效果,利用斜下刀加工策略,省去了打預鉆孔的加工步驟,但不能加工透,下面要留0.1mm的加工量,否則這層皮會卷到刀具上,損壞刀具,這也就是本文提到的殘留加工。
(1)壓住外邊,銑成3個均布圓,然后壓住中間如圖5所示。
(2)先打孔,使工件完全釋

圖 3

圖 4
(2)加工對比。刀具價格和相關數據對比如表1、表2所示。
(3)效果分析。從表2中可以看出來加工時間從原來的236min,降低到現在的87min,時間上節約了近3倍,加工效率的到了很大的提升;加工成本從原來的21 780元/10件,降低到現在的2 138元/10件,成本上降低了10多倍,由于本產品為批量件,累計下來也會是一個很大的經濟收益。
當進行批量加工時,工件的放應力,減小工件變形,然后再加工平面,保證厚度要求,如圖6所示。
(3)最后加工花瓣槽,φ16mm鑲齒銑刀加工時,控制好加工深度,用φ10mm硬質合金銑刀清角后,尖角的地方已經加工透了,但薄皮不會卷到刀具上來,下來也很容易去除,還很好的保護了刀具。最后加工完后,背面的殘留皮很完整,尖角的地方已經加工透了,很容易去除。在工裝上留有開口,方便拆卸工件。如圖7所示。
(4)工件拆下來,從一邊輕按,到了另一邊,即可取下,如圖8所示。
(1)刀具對比。原先直接用φ10mm硬質合金銑刀加工,很容易折斷,現在用φ16mm鑲齒銑刀去除余量,再用φ10mm硬質合金銑刀清角,很好的保護了刀具,節約了刀具成本高,減少了換刀和對刀次數提高了加工精度(見圖9)。裝卸時間如果累計起來,將會是一個很大的數字,盡量使用一些快速裝夾工裝,減少輔助時間。加工方法不合理會產生工件報廢,刀具的成本增加,甚至刀具損壞。不斷創新,應用新工藝、新方法、新刀具,提高加工效率,降低加工成本高。

圖 5

圖 6

圖 7

圖 8

圖 9

表1 刀具價格